張維 馮勇強


摘要:煤炭間接液化是煤炭高效清潔利用、優化能源結構、保證國家能源戰略安全的重要途徑,其產品費托合成油具有無硫、無氮、芳烴含量低、鏈烷烴含量高的特點,是生產高端化工品的重要原料。加氫裂化是費托合成油的主要加工手段,與傳統石油煉制相比,煤炭間接液化大型工業化應用在國內發展時間較短,適用于費托合成油的加氫裂化催化劑種類較少,在實際應用中,加氫裂化反應催化劑在末期活性和選擇性受到損害,導致原料轉化率低、產物中輕組分增多、柴油凝點高等問題。本文結合400萬噸/年煤制油項目加氫裂化裝置運行中存在的問題進行分析,并提出相應解決措施。
關鍵詞:煤炭間接液化;加氫裂化;催化劑;柴油凝點
1??前言
石油是保障國家經濟命脈,關系國計民生的重要資源。我國能源結構的特點是富煤、缺油、少氣。近年來我國原油進口量增長迅速,石油進口依存度已經超過55%。為保證能源安全,實現經濟可持續性發展,煤炭高效清潔利用顯得尤為重要。煤炭液化途徑有兩種,一種是以殼牌公司為代表的直接液化技術,一種是以南非沙索爾公司為代表的間接液化技術。近年來,隨著中科合成油公司、兗礦集團公司漿態床費托合成技術的開發,國能集團寧煤公司400萬噸/年煤制油項目建成投產,標志著國內煤炭間接液化技術達到世界先進水平。煤炭間接液化的中間產品具有無硫、無氮、芳烴含量低、鏈烷烴含量高等特點,通常需進行二次加工。在石油二次加工技術中,加氫裂化技術具有對原料油適應性強、生產操作和產品方案選擇靈活、目標產品選擇性高、液體產品收率高、產品質量好等優點,是重油輕質化和清潔化最有效的加工手段之一。費托合成油加氫裂化單元主要以加氫精制尾油、重柴油為原料,通過加氫裂化技術,轉化為優質中間餾分油(噴氣燃料和柴油)、石腦油、潤滑油基礎油、乙烯等原料。與傳統石油煉制加氫裂化原料相比,費托合成油加氫裂化原料具有鏈烷烴含量高(>90%)、環烷烴和芳烴含量低的特點,其加氫裂化反應主要以鏈烷烴的斷裂及異構化為主。煤炭間接液化大型工業化應用在國內發展時間較短,適用于費托合成油加氫裂化催化劑種類較少,目前,國內費托合成油加氫裂化催化劑主要由中石化大連化工研究院、中石化石油化工科學研究院等單位研發。
2??加氫裂化裝置工藝技術特點
400萬噸/年煤炭間接項目加氫裂化單元采用單段全循環加氫裂化技術,催化劑為中石化大連化工研究院研發的FZC系列加氫裂化催化劑。該加氫裂化工藝以費托合成油加氫精制尾油、重柴油為原料,經加氫裂化、異構降凝生產柴油、穩定石腦油、LPG,工藝技術特點見表2.1。
3??加氫裂化裝置末期運行分析
3.1??運行中存在的問題
該加氫裂化催化劑設計使用壽命為3年,實際運行周期已超過3年,期間催化劑未進行更換或撇頭。加氫裂化反應催化劑在末期活性和選擇性受到損害,導致原料轉化率低、產物中輕組分增多、干氣量大,尾油循環量大、柴油凝點高、反應器床層溫升難以控制等問題,造成裝置能耗高,運行經濟效益差。
3.2??原因分析
(1)加氫裂化單元原料進料量和組分波動大。加氫裂化原料餾程300℃~800℃,餾程范圍大。同時因上游間歇性采出精制蠟,加氫裂化單元進料量波動大,升降負荷頻繁;
(2)催化劑失硫,破壞催化劑原有裂化功能與加氫功能的匹配平衡,催化劑裂化功能相對加強,導致催化劑選擇性下降;
(3)加氫裝置進料中鐵含量超標(5~6ppm),在裂化催化劑表面吸附,堵塞孔道,造成催化劑活性下降;
(4)催化劑床層因裝填不均勻、飛溫,出現“溝流”、“偏流”、“貼壁”、“短路”等現象,造成局部床層出現熱點。
3.3??解決措施
(1)該加氫裂化單元配備2臺裂化反應器,各反應器運行時間、運行狀況存在差異。裂化反應器1運行周期長,催化劑活性低,運行過程中反應器曾出現飛溫情況,催化劑床層有熱點。裂化反應器2運行周期短,催化劑活性高。通過降低裂化反應器1原料精制尾油/循環油比例,提高裂化反應器2原料精制尾油/循環油比例,讓組分較重的精制尾油在活性較高的裂化反應器2中反應,提高裂化反應深度,降低柴油凝點。通過調整,從表3.1中可以看出,加氫裂化單元總體柴油收率增加,凝點降低。
(2)在加氫精制單元進料前增加保安過濾系統,采用吸附劑吸附,降低加氫精制進料蠟油中的鐵雜質,避免鐵雜質通過精制尾油進入裂化反應器。
(3)催化劑裝填階段嚴格把控裝填質量,確保催化劑裝填均勻,催化劑床層同一水平面的各個溫度測點在同一水平面,防止因測量誤差產生徑向溫差。
(4)嚴格執行工藝操作規程,保證加氫裂化單元進料量穩定,防止催化劑床層“超溫、飛溫”現象發生。
4??新一代費托合成油加氫裂化催化劑開發展望
費托合成油具有無硫、無氮、芳烴含量低、鏈烷烴含量高的特點,未來將以生產航空煤油、白油、潤滑油基礎油等高附加值化工品為主要方向。多元化的產品結構要求配套的加氫裂化催化劑具有活性高、選擇性好,結構穩定等特點,在生產過程中,要求加氫裂化催化劑能承受原料性質變化和進料量波動的影響。接下來,是否可通過改善催化劑載體孔結構、表面酸性分布和調整載體與金屬之間的作用力,增加易于活化的二類活性中心數目,以此來提高催化劑的活性,擴大原料適應性、催化劑穩定性。同時,充分剖析分子篩對加氫裂化催化劑反應性能的影響,在分子篩合成和改性方面投入大量工作,成功開發出新一代高性能加氫裂化催化劑。
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(作者單位:國能集團寧夏煤業煤制油分公司)