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飛機液壓泵傳動軸密封失效故障的判斷及處置

2019-09-10 12:43:19李彪羅峰
E動時尚·科學工程技術 2019年5期

李彪 羅峰

摘 要:本文針對某型飛機一起液壓油泵傳動軸密封失效故障,依次對該泵進行漏油腔加壓試驗、回油壓力與漏油量變化關系實驗、回油壓力與出口壓力變化關系實驗,經分析判斷,液壓油泵本身脈動與飛機負載在某個特定條件下產生共振,導致回油腔與漏油腔之間的密封裝置瞬間失效,故障比較典型危害性比較大。本文在最后提出“示波動態監測程序”,以供參考。

關鍵詞:液壓油泵 傳動軸密封失效 ?判斷處置

一、現象及危害

某單位在飛行后檢查時,發現一架飛機液壓油泵后蓋組件處皮碗外翻、彈簧圈擠出約四分之一,周邊有殘余油液。經初步檢查、分析,造成這次液壓泵故障的原因是:飛機液壓系統某種原因產生流固耦合共振,導致漏油腔油壓驟增,致使皮碗被擠出,傳動軸密封失效。

如果液壓泵壓力脈動長期激勵管道強迫振動,隨著飛行時間增加,脈動頻率(流體的諧振頻率)與固體管道的固有頻率逐漸接近,振動會進一步加強,產生流固耦合共振。由于液壓系統共振時,工作壓力沖擊來的突然,時間很短,瞬時壓力峰值會比正常工作壓力高幾倍,它會破壞液壓油泵密封裝置,以及脆弱的液壓管道系統,嚴重危害飛行員生命安全。

二、實驗分析

(一)漏油腔加壓試驗

因為外翻的皮碗只與漏油腔相連通,且依據皮碗處有油液滲出的故障現象,可以判定該皮碗是被漏油腔油壓擠出。直接通過漏油嘴加壓,當壓力升至0.2MPa時,發現皮碗被擠出,故障現象再現。

實驗證明:皮碗外翻是因為漏油腔油壓過大,回油腔進入漏油腔的油量過大,從漏油腔的φ1mm孔不能及時排出。

(二)回油壓力與漏油量變化關系試驗

為進一步尋找油泵在飛機上時漏油腔油壓的來源,我們對油泵的內部結構進行分析(如圖1所示):油泵內部與漏油腔相鄰的是回油腔,回油腔是通過軸封部件與漏油腔隔離的。正常情況下,回油腔內的油液允許經過軸封部件少量進入漏油腔,再通過一個1mm的小孔進入漏油管嘴排出油泵。相關技術文件規定,在油泵出口壓力最大(油泵最大供油壓力21MPa)的情況下,漏油管嘴的漏油量每小時不大于5毫升(約為每分鐘2.5滴)。

(三)回油壓力與出口壓力變化關系實驗

漏油量過大,軸封部件又沒有失效,說明回油腔內可能會發生瞬間高壓,或壓力異常波動。回油壓力產生的主要途徑是轉子與分油蓋之間的回油槽,此回油槽與分油盤相通,分油盤的分油孔直接通往油泵出口,說明回油壓力與油泵的出口壓力有密切的關系。

我們在不同的供油壓力(出口壓力)下進行試驗,檢查回油壓力和漏油嘴的漏油情況。(表2)

(四)結論

該型飛機液壓油泵是變量柱塞泵,在旋轉和往復吸排油的過程,會產生氣穴、氣蝕問題,高壓腔壓力高于柱塞孔壓力,兩腔接通時,會有流量倒灌現象,流量脈動很大,使液壓泵成為流體振動的根源,脈動式的流量輸出是其固有特性。

如果油泵本身脈動與飛機負載在某個特定條件下產生共振,瞬時供壓峰值會比正常工作壓力高幾倍,漏油量瞬間增大,導致大量油液竄入漏油腔,壓力激增,造成皮碗外翻,密封系統失效。如果振動進一步加強,產生流固耦合共振,會嚴重損害液壓油泵和液壓管路系統,危害飛行員生命安全。

三、處置方法

“液壓泵軸封失效”的故障原因很多,但主要原因是發生共振,直至產生“流固耦合共振”,這不但對液壓泵本身造成很大損壞,也對整個飛機液壓系統造成很大損壞,所以我們要引起高度重視:

(一)通過外觀檢查,初步判斷液壓系統共振源。依次檢查液壓油泵軸尾有無漏油、皮碗是否外翻、彈簧是否擠出,固定管夾是否松動,油濾濾芯是否變臟,蓄壓器是否損壞等,或者其他一些系統問題。

(二)動態監測脈動頻率,進一步確認液壓系統共振源。影響液壓系統脈動的部附件主要有四個:一是液壓油泵,本身工作原理產生的脈動,其特點是比較穩定,可以上試驗臺檢查脈動頻率;二是固體管道,由液壓泵壓力脈動激勵管道強迫振動產生,隨著飛行時間增加,接觸結構逐漸磨損,甚至松動,管道支撐結構剛度會下降;三是蓄壓器,實踐證明,蓄壓器能使振動和噪聲明顯降低;四是油濾,如果油濾濾芯污染堵塞,流通能力下降,同樣也會在油濾內產生大幅值的壓力脈動與噪聲。

(三)利用液壓脈動示波器等設備,測量分析示波結果。飛機液壓系統正常的諧振頻率和振幅比較穩定,對系統的穩定性和動態性能有一定影響,但是在可控范圍之內。如果諧振產生的突然,振幅較大,使用示波器顯示壓力輸出曲線,有“毛刺”,經將“毛刺”拉平放大后,測量其振幅、頻率穩定,則說明液壓環節有諧振。在測量液壓泵供油壓力的諧振,如果諧振頻率、波形、當量幅值一樣,說明諧振是由液壓泵引起的。

(四)開發類似于“飛機液壓系統動態監測與故障診斷專家系統”等診斷設備,把故障消滅在萌芽狀態,防患于未然,可參考下述程序進行監控診斷(圖2)。

[1]杜來林 ?宋曉軍,飛機附件檢修,航空工業出版社,2006年5月,51頁-74頁。

[2]機床與液壓(飛機液壓系統專刊),中國機械工程學會,2012年12月,77頁-98頁。

[3]呂伯平 陳名華,航空油液監測技術,中國航空工業出版社,2006年8月,1頁-11頁。

專家點評

該論文通過對液壓泵漏油量、供油壓力、回油壓力等關系進行上機實驗,準確分析判斷出“因為飛機系統某種共振導致液壓泵瞬時供壓峰值過大,引起傳動軸密封失效故障”,其研究結果具有一定的科學性,為部隊飛行保障工作中出現類似情況提供了很好的參考資料,尤其是作者建議提出“開發飛機液壓系統動態監測與故障診斷專家系統診斷設備”,為未來機務一線維修保障中提供了很前瞻性的思路。

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