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不同孔徑Ni-MCM-41催化劑及用于甲烷部分氧化反應的研究

2019-09-24 09:12:00薛亞楠張衡璇馬倩丁傳敏王俊文高志婷張永康張侃劉平
應用化工 2019年9期
關鍵詞:催化劑結構

薛亞楠,張衡璇,馬倩,丁傳敏,王俊文, 高志婷,張永康,張侃,劉平

(1.太原理工大學 化學化工學院,山西 太原 030024;2.中國科學院山西煤炭化學研究所,山西 太原 030001)

甲烷是自然界中資源豐富和清潔高效的能源,受到國內外的廣泛關注。甲烷部分氧化是一種溫和的放熱反應,且生成的合成氣比值有利于低碳醇等下游產品的產生[1-3]。目前,甲烷部分氧化制合成氣常用的活性組分是Ni,因為其成本低廉和高效的催化活性。但是Ni基催化劑存在積碳和燒結的兩大問題,造成催化劑失活,穩(wěn)定性降低[4-7]。

為了解決Ni基催化劑的燒結和積碳問題,研究者采用了各種各樣的措施。其中,Ding[8]通過研究不同孔徑對反應的影響,結果表明孔徑尺寸對反應的積碳有一定的影響。由于MCM-41介孔分子篩的孔徑可調節(jié)的范圍比較廣,通過控制孔道大小尺寸,可以控制催化劑中活性組分[9]。研究發(fā)現,在催化劑合成過程中加入1,3,5-三甲苯(TMB)可以改變分子篩的孔徑尺寸,改善孔道孔徑尺寸的結構[10-11]。Wang[12]發(fā)現研究通過添加溶脹劑可改變分子篩孔道尺寸,并且有助于催化反應過程中擇形性。

本文采用原位合成法,通過添加TMB溶脹劑制備Ni-MCM-41催化劑,并考察孔徑大小對甲烷部分氧化制合成氣催化性能的影響。

1 實驗部分

1.1 材料與儀器

正硅酸四乙酯、1,3,5-三甲苯、十六烷基三甲基溴化銨、硝酸鎳、氨水(25%)均為分析純。

JA3003N電子天平;DHG-9010電熱鼓風干燥箱;85-2型磁力攪拌器;SX2-4-10馬弗爐;DF-101S集熱式恒溫加熱磁力攪拌器;BJ-15型粉末壓片機;SHZ-D(III)循環(huán)水式真空泵;D8 Advance X射線粉末儀;Micrometrics ASPA 2000型物理吸附儀;TP-5676型動態(tài)吸附儀;Nicolet-Impact 400 FTIR型紅外光譜儀;SETARAM熱分析儀;GC-920氣相色譜。

1.2 催化劑制備

1.3 催化劑的活性評價

在大氣壓下用固定床反應裝置進行甲烷部分氧化實驗。將0.5 g催化劑(40~60目)夾在兩個石英棉絨球之間,置于石英管的中心并用管式爐加熱,將熱電偶固定在爐內以監(jiān)測和控制溫度。反應管中催化劑的兩端用石英砂來疏散熱量,防止溫度過高。再通甲烷和氧氣反應氣之前,通入H2在高溫下進行還原,然后通入原料氣,以2∶1的比例,使用氣體流量計進行設定和控制。尾氣的流量采用皂膜流量計進行測量,然后注射到氣相色譜進行離線測試,分別采用TCD、FID檢測器。

催化劑的所有性能數據用以下等式計算:

(1)

(2)

(3)

1.4 催化劑表征

采用X射線粉末儀對催化劑晶相結構表征,以Cu Kα作為輻射源,掃描范圍2θ=0.5~10°,2θ=10~80°,掃描速度1(°)/min。

采用物理吸附儀進行氮氣吸附脫附實驗。在測試之前,首先預處理樣品400 ℃真空處理3 h,再以高純氮為吸附質在液氮的處理溫度下進行實驗。

H2-TPR采用動態(tài)吸附儀進行。樣品采用0.05 g 進行實驗,在高氮的氛圍下400 ℃吹掃預處理30 min,然后以H2/N2混合氣作為還原氣,采用程序升溫從室溫~850 ℃進行還原,最后TCD檢測器將會自動產生還原曲線,即為工作曲線。

紅外采用紅外光譜儀,主要利用其不同吸收峰的波長位置。催化劑樣品和KBr在測試之前,80 ℃真空干燥過夜。

熱重分析采用熱分析儀進行觀察催化劑的積碳狀況。稱取少量的催化劑在空氣為反應氣體,升溫至1 000 ℃進行評價。

2 結果與討論

2.1 XRD表征

圖1是催化劑的小角XRD衍射圖。

圖1 催化劑的小角XRD圖Fig.1 Small-angle XRD patterns of catalysts

由圖1可知,A催化劑的結構相比較最為規(guī)整,而加入TMB溶脹劑的催化劑結構都有所破壞。2TA和3TA催化劑雖然有所破壞,還是有明顯的衍射峰,說明MCM-41的有序介孔結構還保持完整。但是4TA催化劑破壞比較嚴重,(100)衍射峰的晶面基本消失,說明骨架結構有序發(fā)生坍塌,TMB的添加量過多。綜上看出隨著TMB量的增加,分子篩的介孔有序性有所降低。

圖2是催化劑的廣角XRD衍射圖。

由圖2可知,2θ=22°時催化劑都有明顯的無定型二氧化硅衍射峰。催化劑出現了硅酸鎳的衍射峰,沒有出現Ni的衍射峰,說明Ni在分子篩中以硅酸鎳的形式分散。硅酸鎳的衍射峰強度隨著溶脹劑TMB的增加而降低,可能由于骨架結構的有序性結構遭到破壞,造成硅酸鎳的減少。

圖2 催化劑的大角XRD圖Fig.2 Large-angle XRD patterns of catalysts

由圖3可知,還原后的催化劑都具有金屬鎳的衍射峰。隨著TMB的增加,金屬鎳的衍射峰強度逐漸減弱,說明還原后的催化劑Ni分散更好,尺寸更均勻,粒徑更小,有利于提高甲烷部分氧化的催化活性。

圖4為750 ℃反應后催化劑的廣角XRD譜圖。

圖4 催化劑反應后的大角XRD圖Fig.4 Large-angle XRD patterns of reaction catalysts

由圖4可知,隨著TMB的增加,金屬鎳的衍射峰強度降低,這與還原后的催化劑XRD譜圖相吻合。但是4TA催化劑,Ni的衍射峰非常弱,說明金屬骨架的坍塌,只有明顯的NiO顆粒的衍射峰,并且衍射峰強度較高,綜合前面的小角度XRD譜圖,說明分子篩結構的坍塌會影響對活性組分鎳的相互作用力,導致催化劑的穩(wěn)定性降低和失活。

2.2 N2吸附脫附

由圖5可知,所有的催化劑都與IV型等溫吸附脫附曲線相吻合,說明原位合成的催化劑符合介孔結構特點。在相對壓力為0.4時,跟A催化劑相比,添加TMB的催化劑發(fā)生毛細管冷凝壓力相對較高,有文獻可以支持證明催化劑的孔徑在變大[13]。通過催化劑的孔徑分布圖也可以看出孔徑變大。但是隨著TMB的添加,孔徑逐漸變大,孔徑大小不均勻。A、2TA、3TA催化劑只有單一均勻的孔徑尺寸,而4TA催化劑具有不均一、集中的尺寸大小,再次驗證了過量增加TMB導致催化劑的有序介孔結構不完整。

圖5 催化劑的N2吸脫附曲線和孔徑分布圖Fig.5 Adsorption-desorption isotherms and pore size distributiona.A;b.2TA;c.3TA;d.4TA

由表1可知,催化劑的比表面積隨著溶脹劑的增加而降低,而孔徑和孔體積升高。比表面積降低由于分子篩的有序結構遭到破壞,發(fā)生坍塌堵塞??讖皆龃笳f明TMB可以調節(jié)催化劑的孔徑大小,但過量會破壞催化劑的有序性結構。

表1 催化劑的N2吸脫附結果Table 1 The results of catalyst N2 adsorptionand desorption

2.3 FTIR分析

圖6是催化劑的傅里葉紅外光譜圖。紅外光譜法是研究物質進入骨架結構的方法之一。

圖6 催化劑的傅里葉變換紅外光譜圖Fig.6 FTIR spectrum for the catalysts

由圖6可知,1 250 cm-1之前是分子篩的振動吸收峰。隨著溶脹劑的增加,960,1 086 cm-1兩處的振動峰向低頻偏移,這種紅移現象是證明金屬雜原子進入介孔分子篩的有利證明[14-15]。806 cm-1和458 cm-1分別表示為分子篩硅氧四面體的振動吸收峰,說明了所有催化劑有MCM-41分子篩的有序介孔結構。4TA催化劑的吸收峰在1 080 cm-1發(fā)生寬化,強度減弱,證明了分子篩的有序介孔結構遭到破壞,而3TA和2TA催化劑仍然有較為完整的結構。

2.4 H2-TPR表征

圖7為制備的催化劑H2-TPR曲線圖。

圖7 催化劑的H2-TPR曲線圖Fig.7 H2-TPR images of catalysts

由圖7可知,A催化劑在400~500 ℃和700~800 ℃分別有還原峰,高溫區(qū)是活性Ni與分子篩的相互作用,低溫區(qū)是NiO還原為單質Ni的還原溫度。

加入TMB之后,只在高溫區(qū)出現還原峰,由于TMB的添加增大了催化劑的孔徑,在催化劑的制備過程中,抽濾洗滌將孔道中的NiO沖洗掉,只有與骨架相連的Ni組分。在添加TMB的催化劑還原峰只出現在高溫區(qū),說明催化劑的載體與活性組分之間有較強的相互作用,這有利于提高催化劑在高溫反應中的抗燒結和抗積碳性能,有助于甲烷部分氧化制合成氣。

2.5 TGA表征

圖8是反應后的催化劑的TGA曲線圖。

圖8 反應后催化劑的熱重圖Fig.8 TGA of catalysts

由圖8可知,反應后的催化劑表面的積碳量與氧氣反應質量下降,從而可以觀察到催化劑的積碳量。在100~600 ℃之間,所有的催化劑都有一定的下降,在470 ℃有突變。3TA催化劑的曲線變化最小,4TA催化劑的曲線變化最大,A催化劑介于兩者之間。隨著TMB量的增加,催化劑的孔徑增大,但積碳量先減少后增大。主要由于TMB增加量太多時,對催化劑的結構破壞,從而影響抗積碳性能。

3 POM催化性能測試

圖9是反應溫度750 ℃,空速18 L/(g·h),常壓下催化劑的催化性能測試圖。

由圖9a可知,2TA和3TA催化劑比A催化劑的甲烷轉化率高10%左右,說明孔徑增大有利于提高催化劑的催化性能,而4TA催化劑比2TA和3TA催化劑低12%左右的轉化率,說明過大的孔徑不利于催化劑的性能應用。同樣,由圖9b、圖9c可知,CO的選擇性和H2的選擇性,孔徑在3TA時的催化劑效果最好,主要原因是適當增加催化劑的孔徑尺寸,催化劑與原料氣甲烷的接觸更加充分,使金屬的活性位點更多參與反應[16]。所以增大催化劑的孔徑尺寸,同時保持一定的MCM-41的有序結構有利于提高催化劑的催化活性和抗積碳性能。

圖9 不同孔徑的催化劑催化性能圖Fig.9 Catalytic performance map of catalysts with different pore sizes

4 結論

(1)在溫度750 ℃、空速18 L/(g·h)的條件下,3TA催化劑表現最為優(yōu)越,甲烷轉化率達90%,CO的選擇性達89%。說明分子篩的孔徑增大并保持有序的介孔結構,對甲烷部分氧化制合成氣的反應是有利的。

(2)隨著TMB的增加,孔徑增大,其中3TA催化劑在積碳和燒結方面表現更有利于反應的進行,主要原因是活性組分在分子篩中分散性好,顆粒尺寸相對較小。但過量的溶脹劑添加對分子篩的骨架結構造成破壞。4TA催化劑由于加入過量的TMB,造成骨架結構的坍塌,容易導致催化劑在高溫下燒結。

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