岳金強 高克凡 章欣 孫凱 呂晶華

摘 要:制藥行業生產廢水普遍特征是成分復雜、COD、氨氮、SS高,色度深,B/C較低,含有毒性物質,廢水中有機物以芳香族化合物和雜環化合物居多,具有綜合生物降解能力差等特點,屬于難降解有機廢水。針對醫藥廢水的特點,采用目前比較先進的物理與化學相結合的物化處理方法,通過鐵碳還原+催化氧化+混凝氣浮的組合工藝進行預處理,滿足后段生化系統的處理要求。
關鍵詞:高濃度有機廢水;難降解;制藥廢水;預處理
中圖分類號:X703文獻標識碼:A
超高濃度有機廢水中含有大量有毒有機物,會在水體、土壤等自然環境中不斷累積、儲存、最后進入人體、危害人體健康。[1]近年來,對于高濃度有機廢水的處理,常見的是物化處理法和生物處理法。[2]
北方某制藥公司高濃度污水COD高達18000 mg/L,且B/C較低,含有成分復雜且綜合生物降解能力差等特點,且廢水SS含量較高,屬于難降解有機廢水。
針對該制藥公司廢水的特點,通過鐵碳還原+催化氧化+混凝氣浮的組合工藝對高濃度有機廢水進行預處理,滿足后段生化系統的處理要求。
1 工程概況
1.1 廢水水質水量
該醫藥公司生產高濃度廢水水量為50t/d,其進水水質見下表。
1.2 廢水特性分析
廢水中的原料藥的生產以化學合成為主,主要包括原料藥研發車間的排放廢水,其廢水成分較復雜。一般對于該類廢水設置前端預處理,即物化處理法,去除水中部分難生物降解的高分子有機污染物,降低水中毒性,從而減輕后續生物處理工藝的負荷,提高廢水的可生化性。
2 廢水處理工藝
根據廢水水質情況,確定采用高濃度廢水集水調節池、鐵碳還原、催化氧化、混凝氣浮處理工藝對工藝廢水進行處理,去除水中大部分難生化降解的高分子有機污染物,提高廢水的可生化性,滿足后續生化系統的處理要求。
3 主要構筑物及設備
3.1 集水調節池
集水調節池1座,池體尺寸為9.29m2×5m,池體有效容積為41.81m3,污水停留時間為20h,鋼砼結構,池體內部防腐,池底底部安裝穿孔曝氣管,通入風機曝氣起到調節水量水質的作用。
3.2 鐵碳還原罐
鐵碳還原罐1座,罐體尺寸為2m×2.05m×2.2m,設備有效容積為6.97m3,污水停留時間為3h,碳鋼結構,內部防腐,內置鐵碳填料。鐵碳還原罐設有1套(1%濃度)酸加藥裝置,配有1臺P=0.37kw的加藥泵,調節廢水pH值在3~4內,并設有在線pH計來控制酸加藥泵的啟停。
3.3 催化氧化罐
催化氧化罐1座,罐體尺寸為1.8m×2.05m×2.2m,設備有效容積為6.27m3,污水停留時間為3h,碳鋼結構,內部防腐,內置催化劑。在pH=3~4的酸性條件下,設有(30%濃度)過氧化氫和(10%濃度)硫酸亞鐵2套加藥裝置,配有1臺P=075kw的攪拌器和2臺P=0.37kw的加藥泵。
3.4 混凝氣浮機
混凝氣浮機1臺,設備尺寸為2.5m×1.6m×1.7m,污水停留時間為1.5h,碳鋼結構,內部防腐,設備功率為5.5kw。設有(5%濃度)堿、(1‰濃度)PAM、(10%濃度)硫酸亞鐵三套加藥裝置,配有2臺P=0.75kw的攪拌器和3臺P=0.37kw的加藥泵。控制設備內pH=8~9內發生混凝反應。
3.5 中間水池
中間水池1座,池體尺寸為2.9m×2m×5m,池體有效容積為26.1m3,污水停留時間為12.5h,鋼砼結構,池體內部防腐。池內設有潛污泵2臺(一用一備,Q=15m3/h,H=40m,N=5.5kw),并設有液位浮球來啟動控制泵的啟停。
4 工程運行情況
中間水池出水COD在5100~5200mg/L,BOD為2500~2730mg/L,SS為70~90mg/L,出水效果良好,對COD的去除率達到71%,對BOD的去除率達到58%,對SS的去除率達到95%,出水水質生化性好,滿足生化系統的處理要求。
5 技術經濟分析
該工程總投資87萬元,高濃度廢水藥劑費用為4元/m3,電費1元/m3,人工費為0.8元/m3,不計折舊和維修等費用,直接運行費用為5.8元/m3。
6 結論
(1)工程實踐表明,采用集水調節池+鐵碳還原+催化氧化+混凝氣浮+中間水池組合工藝對醫藥行業內高濃度有機廢水進行預處理,出水水質生化性好,最終出水滿足生化系統的處理要求。
(2)該工程采用目前比較先進的物理與化學相結合的物化處理方法,正式投入使用后,運行穩定,操作簡便,廢水處理費約為5.8元/m3,對于同類廢水的處理具有一定的參考意義。
參考文獻:
[1]田寶輝.高濃度難生化有機廢水的預處理方法討論[J].科技創新與應用,2018,18:115.
[2]陳旭東,李朝霞,孟令〖KG-*9〗堯.高濃度有機廢水處理技術研究進展[J].環保與安全,2008,31(12):71.