袁麒凱 孫清云
【摘 要】電子皮帶秤,承擔流量的計算與控制作用,鑒于電子皮帶秤型號的升級換代,車間現有電子秤陸續更換為了稱重托輥直壓式電子皮帶秤(原用雙杠桿秤臺式電子皮帶秤)。經調查發現,現用在原梗柜出口處的電子秤并沒有更換,近年來產品對膨脹梗絲的需用量逐步提升,要穩定梗絲后工序的制作質量,就需要這臺雙杠桿桿秤式的電子秤計量和控制做到準確無誤。
【關鍵詞】原梗電子秤;保護;設計
前期,我們在電子秤正常維護保養的狀態下,調查發現,原梗在每批次生產結束后,進柜完畢。柜體出料,電子秤顯示的累計重量出現問題,具體表現在,每批次原梗重量比理論數少(約600KG),因此,我們對這臺秤的轉動部位和測量器件,做更深度的檢查測試(參照附錄1),內容有:(檢測重量傳感器,檢查速度編碼器是否更換,校驗調零值,校驗自動校秤系數,計量精度測定,控制精度測定,內部參數確認)。經過反復檢測與測定,小組成員發現,之后重復生產一或二個批次后,累計重量少甚至流量控制不穩的現象依然存在。
附錄1:部分校驗記錄
7月4日:執行原梗電子秤標定:標準砝碼重量4千克校秤完畢后的顯示重量4.025KG,自動校秤系數5389。校秤結束進行三次皮重調零,調零值2.552KG 2.554KG 2.551KG 標定結束。不定期跟蹤紀錄如下:
0. 零點值顯示2.570 2.555 2.554 標準砝碼重量顯示 4.032
1. 2.635 2.577 2.575 3.986
2. 2.567 2.566 2.565 3.995
3. 2.594 2.654 2.588 3.932
二.原因分析
在仔細的研究分析后,發現自動校秤系數偏高(正常值是5000左右,現在是7687)。于是,小組成員對電子秤進行整體檢查,發現在秤臺兩側內部與稱重裝置之間有寬度為5MM的間隙,用鋼直尺進入兩側間隙內部,清理出許多原梗(因電子秤的結構所致,造成無法觀察和清理)。電子秤的稱重裝置由四組十字簧片支撐在秤臺上,兩測狹窄的間隙相互隔離,在重力的作用下產生相對位移,并作用在重量傳感器上,得出真實的重量,原梗填充間隙后,電子秤上的實際重量就會減少且不穩定,自動校秤的系數增大,導致批次原梗的重量減少。
通過上圖原因分析,我們了解到造成原梗的批次重量減小主要原因在于:
1、電子秤的秤臺和稱重裝置左右兩側各有5MM間隙,是此型號電子秤的稱重原理所致,并且距離長,相對原梗空間較大,位置隱蔽不易察覺和清除,沒有設計遮擋保護和維護提示。
2、原梗的體積基本與間隙吻合,容易落入間隙空間中堆積積壓,阻礙秤臺和稱重裝置的相對位移,影響電子秤的計量控制功能。
三.技術路線分析
四.項目實施過程
我們通過研究和可行性分析,在秤臺與秤架之間左右側各加裝一個保護裝置,保護裝置選用輕質不銹鋼板用兩顆螺母固定在機架上,遮擋上方可能落下的原梗物料,保護秤臺與秤架之間的縫隙不被堵塞。此項改進措施實施以后,滿足物料重量測量要求,穩定提高原梗電子秤流量檢測水平。
本研究項目的創新點在于在現有設備的基礎上進行改造,分析引起原梗電子秤流量測量不準的根本原因;增設滿足要求的秤臺保護裝置,使得秤臺與秤架相對位移自由,滿足物料重量測量要求,穩定提高原梗電子秤流量檢測水平。
五.效果驗證
經過半個月的跟蹤檢驗,我們發現秤臺與秤架之間縫隙處無物料堵塞,二者之間相對位移自由,稱重效果良好,同時對原梗電子秤進行跟蹤,流量測量精度良好,累計物料重量測量準確。
六.成果產生的經濟效益及社會效益
通過微小創新性改動,極大的提高了老式原梗電子秤的有效工作能力,穩定提高原梗電子秤流量檢測水平,節約了設備更換資金。
1.節約了一臺電子秤成本更換帶來的設備采購費用(約20萬元)。
2.使原有“缺失”的梗絲總重量恢復,理論節約了600KG的煙梗成本。
3.使梗線流量控制水平得到得到有效提升,為產品質量控制打下了基礎。
參考文獻:
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作者簡介:
袁麒凱(1989年7月),性別:男,民族:漢,籍貫:安徽蚌埠,單位:安徽中煙工業有限責任公司蚌埠卷煙廠,職稱:經濟師 助理工程師,學位:管理學學士
(作者單位:安徽中煙工業有限責任公司蚌埠卷煙廠)