馬同勝
【摘 要】生物質鍋爐主要使用生物燃料作為主要燃料。在新的時代,他們將滿足生態發展的要求,有助于有效保護環境。然而,隨著生物質鍋爐應用的不斷增加,尾煙的內聚沉積逐漸成為生物質發電廠安全的主要原因。本文以生物質發電廠的生物質鍋爐為例,結合本人的工作經驗,分析了生物質鍋爐尾部煙道積灰的原因,并對此提出了相應的解決方案。
【關鍵詞】生物質鍋爐;煙道;積灰
引言
生物質鍋爐主要燃燒生物質燃料。與傳統鍋爐相比,生物鍋爐具有環保、生態的特點。隨著生物質鍋爐的不斷應用,燃燒鍋爐對環境的危害逐漸減少。然而,從生物質鍋爐本身的角度來看,目前許多鍋爐尾部煙道會出現粘性沉降,這在一定程度上制約了生物質鍋爐的價值。本文對某生物質電廠的兩臺鍋爐均為高溫高壓直接燃燒生物質循環流化床鍋爐進行了研究。結合自己的實踐經驗,分析了生物質鍋爐尾部煙道積灰的原因,并提出了解決措施。
1.鍋爐整體概況
作者研究的鍋爐主要采用循環流化床燃燒技術。它是一個集高溫高壓,蘇打水自然循環和單一泡沫于一體的平衡通風鍋爐。鍋爐的主要結構分為兩個旋風分離器,一個豎井尾煙道和一個薄膜水冷壁爐。其中,鍋爐尾煙主要采用蒸汽冷卻涂層技術,以提高鍋爐的應用便利性。鍋爐的爐出口和豎井煙道主要由兩個絕熱旋風分離器連接。尾煙主要由蒸汽冷卻壁組成,頂部設有三套地熱過熱器;下部煙道是絕緣的。兩種鍋爐的燃料類型主要設置為桉樹,,以及甘蔗葉,甘蔗渣和木制品廢料等農業和林業廢棄物。鍋爐的燃料比設定為5:2:3結構,包括50%的甘蔗葉,甘蔗葉的含水量要求達到12%,并且還包括20%的樹皮,以及樹皮的含水量要求為25%,除30%的其他農林廢棄物外,這些燃料的總含水量應達到25%。
2.生物質鍋爐尾部煙氣粘性沉降分析
2.1結合產生沉淀的原因
結合產生沉淀的原因,可以從以下兩個方面分析:一是鍋爐高溫燃燒區的粉塵顆粒有可能在煙氣連續不斷的流動下暴露在受熱面上,最終附著在煙氣中。其次,從生物質本身來看,生物質中存在相對易揮發的堿金屬物質,主要表現為堿金屬氯化物,高溫后進入氣相。在通過受熱面、煙道氣、飛灰、煙道氣等較高溫度設備的流動過程中,通過冷凝吸附自然形成粘性沉淀。作者實際上對鍋爐尾部煙道中的粘性物質進行了取樣分析,發現鍋爐爐內的主要沉積物為堿金屬氯化物,因此判斷上述第二推論的可能性是比較大。
2.2鍋爐運行區域分析
首先,為了提高鍋爐水燃燒的適應性,2015年8月,該爐配備了“抗磨梁”改造技術,使鍋爐床溫度達到一定程度。升級。其中,在鍋爐滿負荷運行的狀態下,鍋爐爐膛上層的平均溫度最高可達850攝氏度,有時超過850攝氏度,溫度也高于850攝氏度。爐出口是高溫過熱器入口的溫度。它也是大約730攝氏度,因此在正常操作期間爐子的溫度范圍可以控制在730攝氏度和850攝氏度之間。另外,將鍋爐高溫過熱器入口處的煙氣溫度作為爐子的出口煙氣溫度,約為上述730攝氏度,高溫過熱器的出口溫度約為670攝氏度。對于低溫過熱器,入口煙氣溫度可控制在約625攝氏度,出口煙氣溫度可控制在約480攝氏度。根據這些內容,觀察并分析了正常運行時的爐溫,高溫過熱器入口溫度和出口溫度,以及低溫過熱器入口和出口的溫度條件,可用于探討其結合情況。鍋爐尾煙。數據存放的原因為進一步研究提供了數據支持。
2.3鍋爐尾煙道內粘性沉降原因分析
鍋爐爐區以氣態KCl和(KCl)2和固體K2OSiO2為主。在整個鍋爐的高溫過熱器和低溫過熱器上部,隨著鍋爐內部溫度的下降,K2SO4和K2OSiO2均以固態形式存在,濃度變化范圍相對較小。隨著溫度的降低,氣態KCl的濃度逐漸降低,而固體KCl的濃度則逐漸增加。
該現象充分證明,在高溫和低溫過熱器的上部,在煙氣熱交換的整個溫度降低期間,氣態KCL出現在高溫過熱器和低溫過熱器的壁表面上。進行直接凝華現象,煙氣中的塵埃顆粒在沉淀過程中自然粘附,從而形成內聚沉積,并沿著過熱器管表面上的氣流方向逐漸出現。積聚在過熱器外層上的灰分在高溫下被煙道氣長時間燒結,形成相對致密的灰沉積層。[3]此外,隨著煙氣溫度的逐漸降低,在低溫過熱器的中下部,出現在氣態的KCL和(KCL)2濃度達到0度,這表明它們已完全完成沉淀過程轉變為相對穩定的固體形狀,因此主要在這些區域形成相對松散的灰分。此外,應該注意的是,鍋爐的高溫過熱器區域中的KCL凝華量遠小于低溫過熱器中的KCL。然而,對于該鍋爐,煙道末端的煙道的低溫過熱器和節能器以及空氣預熱器的加熱區域都是水平布置的,因此管之間的間隔相對較小。。其中,鍋爐高溫過熱器的前包強煙灰和豎井煙道主要采用加熱面的垂直布置。一旦灰塵出現在水平布置的加熱表面上,就極易發生大范圍的灰塵堵塞。現象。對于高溫過熱器區域,殘留在表面區域的灰塵主要是由于管表面上沉積的灰塵增厚引起的,這直接影響熱交換強度,從而降低了熱交換強度。
結合上述分析,發現該鍋爐尾煙道的粘聚沉降主要是由正常工況下的溫度變化引起的。鍵合沉積的主要溫度范圍為581℃~751℃,主要表現為隨著溫度的升高,粘結沉積量相應增加,兩者主要呈正相關。
3.是鍋爐凝聚降水的對策
根據以上分析,為了盡量減少或避免粘聚沉降的影響,應以溫度條件為出發點。盡量降低低溫過熱器入口處的溫度,并有效控制低溫過熱器煙氣溫度低于581攝氏度,不接近751攝氏度。因此,針對這些問題,提出了以下建議:
首先,鍋爐燃料,即生物質燃料的合理配置,不僅涉及到各種生物質燃料的有效選擇,而且還包括生物質燃料的使用量和混合生物質燃料的比例。必須按比例合理搭配,盡量避免燃料燃燒后發生倒檔現象。此外,還應根據燃料的含水量、熱值和揮發能力,按比例混合所選燃料,使爐膛內整個燃料的平均熱值控制在2000卡路里左右。還應盡量控制燃料的平均含水量在35%以下,變化幅度不應太大。
其次,為了有效地改進吹灰器,主要工作是將現有的蒸汽吹灰器改造為一種弱爆炸吹灰器,從而從整體上提高吹灰器的吹灰效果。
最后,在其他方面的運行措施中,也要考慮有效的保證鍋爐正常運行的措施。首先,如果漏掉了發動機罩損壞的狀況,就必須始終確保發動機罩的風量很大,從而保證正常流態化所必需的空氣壓力。其次,要保證爐內水溫低,防止火焰中心向后移動。
結語
在分析了生物質發電廠生物質鍋爐煙道粘結沉積的原因后,我們發現該生物質發電廠的鍋爐由于正常運行時灰分的熔化而具有粘結性。沉降的可能性相對較低,并且在鍋爐的正常操作中最重要的沉積方法是通過堿性金屬氯化物的冷凝形成的內聚沉積。此外,不難看出溫度系數是鍋爐尾部煙道內聚沉積的主要原因,水泥沉積形成的主要溫度范圍主要在581°C至751°C之間,凝聚力。沉積量與溫度的升高和降低同步變化,溫度升高,水泥沉積量增加。因此,為了盡可能地延長生物質鍋爐的使用壽命,可以通過減小或縮小內聚沉積的面積來連續減小內聚沉積的范圍,從而降低內聚沉積的可能性。綜上所述,在生物質鍋爐尾煙的內聚沉積控制過程中,溫度因素必須首先考慮,這也是整個工作有效發展的切入點。只有結合溫度因素,有效控制高爐內聚沉積現象才能從根本上提高鍋爐的運行效率。
參考文獻:
[1]王振江,周長鮮,農作物秸稈等燃料直燃發電的幾個關鍵問題【J】四川電力技術,2006,29(6):82-85
[2]白兆興,生物質鍋爐技術現狀與存在問題【J】工業鍋爐,2008(2):29-31
(作者單位:山東豐源通達電力有限公司)