


摘 要:耐磨板氣割后表面出現裂紋,分析原因鋼板內部應力大,在氣割過程中應力釋放導致裂紋延伸,所以采用熱處理回火方法降低殘余內部應力,同時保證有效硬度,本文通過對階梯溫度回火進行實驗數據分析及殘余應力檢測及分析,確定鋼板回火工藝參數。
關鍵詞:應力;回火;殘余應力;應力檢測;硬度
1、引言
在煤炭開采過程中,刮板輸送機主要用于煤礦井下采煤工作面煤炭運輸,根據使用情況,保證主要部件強度,重要零件采用耐磨板。某國產耐磨板在數控火焰氣割時,表面出現裂紋,分析原因鋼板內部應力大,在氣割過程中應力釋放導致裂紋延伸,所以采用熱處理回火方法降低殘余內部應力,同時保證有效硬度。
2、回火工藝研究
根據使用要求設計工藝試驗方法,不同梯度回火溫度,檢測不同溫度區間鋼板低溫回火前、后的應力和硬度值,整理分析實驗數據,根據應力和硬度變化情況,確定合理的回火溫度,消除鋼板內應力的同時保證鋼板有效硬度
2.1試驗方法
2.1.1 選擇公司生產某種零件(詳見圖1),試驗取樣:每板取5個點,具體位置圖1,試驗環境:試驗車間,室內,滿足無風、無塵、電壓穩定要求
2.1.2 消應力工藝
1)試驗狀態:數控火焰切割機氣割→平板機調平→低溫回火工序完成后鋼板
2)回火工藝參數設定,每爐裝2件,中間隔開,加熱到工藝溫度,保溫時間180min,空冷至室溫,具體溫度分為:(1)200℃低溫回火 5#、6#鋼板;(2)250℃低溫回火 1#、4#鋼板;(3)300℃低溫回火 2#、3#鋼板。
圖1
2.2 試驗數據
1、回火溫度200℃,硬度變化見表1,應力變化見表2
2、回火溫度250℃,硬度變化見表3,應力變化見表4
3、回火溫度300℃,硬度變化見表5,應力變化見表6
2.3 實驗數據分析
1、回火溫度在200℃時
如圖2、3、4、5所示,殘余應力等效值平均值5#、6#板都變大;耐磨板的硬度和壓應力都有較的增加,6#板應力值回火后比回火前較為平均。
2、回火溫度在250℃時
如圖6、7、8、9所示殘余應力等效值平均值4#板變稍微大,但要比200℃時小。但折線變化小,因為回火前應力值比較平均,應力值回火后比回火前更為平均(1#板用的鉆頭不好,先不予分析);
3、回火溫度在300℃時
如圖10、11、12、13所示殘余應力等效值平均值2#板下降,3#板基本沒有變化,但從折線圖中可以看出,應力值回火后比回火前更為平均
綜上所述,回火前后殘余應力等效值的平均值的變化與HB值變化是相對應的?;鼗鸷螅宀谋砻鏆堄鄳Γ▔簯Γ┑刃е蹈泳鶆颉;鼗饻囟仍?00℃材料表面殘余應力(壓應力)等效值平均值增加較明顯,隨著回火溫度的升高,材料的殘余應力變化變小,當回火溫度升至300℃時,材料的殘余應力平均值不變甚至出現降低,但硬度在有效范圍之內。
2.4結論
可以對鋼板進行回火溫度300℃,每爐裝2件,中間隔開,加熱到工藝溫度,保溫時間180min,空冷至室溫可使鋼板應力均勻,有效去除鋼板內應力,防止裂紋產生。
參考文獻:
[1]王海斗 朱麗娜 刑志國.表面殘余應力檢測技術.機械工業出版社,2013。
[2]葉宏.金屬材料與熱處理.化學工業出版社,2015。
作者簡介:
王艷麗(1976-),女,漢族,寧夏石嘴山人,工程師,工作于寧夏天地奔牛實業集團有限公司技術中心工藝部,從事煤礦運輸設備制造工藝準備及服務工作,主要研究方向結構件焊接工藝及零件下料、成型、加工工藝。