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聯合循環空壓機冷卻水系統優化改造分析

2019-10-21 07:31:14蔣俊余國平
科學與財富 2019年32期

蔣俊 余國平

摘 要:某燃機廠聯合循環空壓機冷卻水現由閉冷水供應,停機期間除了空壓機其余系統均不需要供水,造成浪費。本文就此背景下,利用某燃機廠空壓機房離#1冷卻塔較近的便利,設計了將換熱器置于冷卻塔底部,不需要外部強冷的空壓機單獨冷卻水運行方案,減少了廠用電浪費,降低生產成本。

關鍵詞:空壓機;冷卻;換熱器

0 引言

無論機組停運與否,聯合循環空氣壓縮系統是需要常年保持運行的系統。目前,空壓機冷卻水來源是閉冷水,故機組停運狀態下閉式水系統也無法停運,這造成了廠用電的浪費。廠用電作為重要的經濟指標,直接影響著電廠的生產成本和經濟效益。在此背景下,制定方案解決聯合循環空壓機冷卻水系統這種高能耗的運行方式,以達到節省廠用電,降低生產成本的目的顯得尤為重要。

1 概況

某燃機廠兩臺機組運行時間較短,在長期停運期間,機組除用于保護主機的潤滑油系統、密封油系統和聯合循環空壓機系統外,其他系統均停運。對于主機設備,只要機組大軸溫度小于100℃后盤車停運,滑油系統和密封油系統就無需閉冷水對其冷卻,因而閉冷水用戶只有聯合循環空壓機系統。目前機組停機后閉式水主要由停機冷卻水泵供應,但聯合循環空壓機組所需冷卻水所需流量遠小于停機冷卻水泵參數,造成了電量和資源浪費。另一方面,由于閉冷水的運行,在夏天時自然冷卻量不夠,需要保持小循泵運行。

2016、2017、2018三年某燃機廠每年運行小時數均只有1000小時。去除汽機大軸冷卻時間,閉冷水僅供給空壓機系統大約每年6000小時。停機冷卻水泵工作電流在130A左右,功率約73kW,按照廠用電0.56元/度結算,一年運行成本為24.5萬元。日最高環境溫度高于30度天氣按80天算,折算需要小循泵運行時間為55天(按全年比例折算)。小循泵電流為270A,功率約184kW,折算一年運行成本約為37萬元。兩臺泵合計一年運行成本約為61.5萬元。

為了改善某燃機廠空壓機供水方式,達到降低能耗、節省成本、降低廠用電率的目標,本文提出了此次技改方案。

2 技改方案詳析

2.1 技改方案簡介

此次技改方案為:為空壓機系統設計獨立的冷卻水供水系統。在僅空壓機需要冷卻水的情況下,隔斷閉式冷卻水母管至空壓機冷卻水進、回水管路,空壓機冷卻水供應切換至獨立供水系統,并停運閉式冷卻水供水系統,以達到節省廠用電的目的。

獨立冷卻水系統設計采用閉式循環形式,冷卻水從空壓機吸收熱量,通過換熱器與冷卻塔內循環水進行熱交換,該換熱器(換熱盤管)布置于空壓機房附近#1機冷卻塔底部,水平布置。

2.2 方案設計說明

空壓機冷卻水供水獨立系統具體組成說明如下:

本系統采用閉式強制對流換熱形式,系統由泵、膨脹水箱、補水管路、換熱器、手動截止閥、逆止閥以及手動調節閥等組成。其中設計有兩臺100%容量離心泵,正常運行時一用一備。

泵進口安裝截止閥和Y型過濾器,泵出口安裝截止閥、逆止閥和壓力表等,泵出口設置有再循環管路。換熱器布置于冷卻塔底部,其換熱面浸于冷卻塔水池底部,由循環水與換熱器內的空壓機冷卻水進行自然循環熱交換。

膨脹水箱容積約為10t,布置樣式參考閉冷水膨脹水箱,設置水箱進出水手動隔離閥、液位計、放水閥、溢水閥、放氣彎頭管道等。水箱補水可以設置兩路,一路為化學2000t水箱靜壓補水,擬采用浮球式補水閥并加裝補水手動隔離閥;另一路為化學至200t水箱補水分支,擬采用水位上下限補水形式,進水端加裝一個手動隔離閥和一個電動閥。冷卻器出口母管加裝手動流量調節閥,調節系統流量。

空壓機獨立冷卻水系統在閉式冷卻水至空壓機進回水母管上接入,安裝手動隔離閥,且在閉式水至空壓機進回水母管上加裝手動隔離閥,以便于冷卻水源切換。

該系統儀控設計有:兩臺泵加入跳泵及母管壓力低聯鎖保護;泵出口各設置一個壓力表,泵出口母管及壓力調節閥后設置壓力變送器;換熱器進出口設置溫度計,膨脹水箱補水電動閥邏輯設置由水位高低限關開等。

2.3 設計計算說明

2.3.1 熱力計算說明

油冷卻器熱負荷:

油冷卻器換熱量 :對于噴油螺桿壓縮機,壓縮功的絕大部分轉換成熱量被噴入壓縮腔的潤滑油帶走。

實際生產中會經常依據大量的實驗數據,由下面的經驗方法確定,在以壓差推動的噴油螺桿壓縮機系統中,噴油螺桿壓縮機軸功率的80%—85%會被噴入壓縮腔的潤滑油吸收。

根據資料[1],經冷卻器冷卻后出口溫度為:排氣量為15.6 ,環境溫度+10℃,長興地區夏季計算溫度為33℃,由運行曲線查得壓氣機出口溫度為86.7℃,由公式Q=Cm 計算。

冷卻水與循環水換熱器擬用不銹鋼管,其面積由公式:

計算。

查閱資料[1],冷卻水最大流量為17m3/h ,冷卻水總流量為四臺空壓機

冷卻水總和,即17×4=68m3/h,密度取1.0×103kg/m3 。可知冷卻水與循環水換熱器進口溫度為39.21℃。

2.3.2 水力計算說明:

根據空氣壓縮機技術規范書提供的數據:冷卻水進水溫度<38℃;冷卻水最大流量17 m3/h;冷卻水進水壓力0.5 MPa;冷卻水進出水壓差0.14 MPa。

2.3.2.1 流量計算說明:

系統所需流量為:17х4=68 m3/h,富余系數取1.1,得出所需流量為74.8m3/h。

2.3.2.2 壓力計算說明:

系統所需壓力為冷卻水進口壓力與系統管道壓損之和,由于該系統比較簡單,管道壓損所占比例較小,故不作精確計算,取富余系數1.2,其系統管道壓損包含在內,因此系統所需壓力為0.6 MPa。

根據以上數據進行泵體選型。參考本廠凝輸泵參數:流量100 m3/h;軸功率30 kw;揚程60m;轉速2900 r/min。

此泵符合計算結果所需要求,可以選擇相近參數泵作為冷卻水泵。平時凝輸泵運行電流參數約為35A,功率約為20kW,按每年6000小時計算,每年耗電量為12萬kWh,成本約為6.72萬元。

3 總結

在某燃機電廠每年利用小時數偏低的背景下,筆者提出技改方案,通過方案分析、熱力計算等得出了計算結果。通過結果對比我們可知,技改方案實施后,一年約節電97.8萬度,年節省生產成本約54.78萬元。因此,若某燃機保持低利用小時數的現狀,則本技改方案實施可以保證產出大于投入,且對綜合廠用電率指標有較大幫助。

參考文獻:

[1] 杭州浙華機電設備有限公司 《浙能長興天然氣熱電聯產工程空氣壓縮機設備技術協議》2012年9月

作者簡介:

蔣 俊(1991-),男,助理工程師,大學本科,多年從事電廠熱工自動化相關工作

余國平(1983—),男,助理工程師,大學本科,從事多年電廠熱動專業相關工作

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