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機組啟動全負(fù)荷投入脫硝探討

2019-10-21 17:15:59王勇
中國化工貿(mào)易·中旬刊 2019年8期

王勇

摘 要:以一氧化氮和二氧化氮為主的氮氧化物是形成光化學(xué)煙霧和酸雨的一個重要原因。氮氧化物作為大氣的重要污染物之一,對環(huán)境的污染已經(jīng)成為一個日益嚴(yán)重的全球性問題,它對大氣的影響主要有酸雨和較高的地面臭氧濃度,也參與形成空氣中的飄塵。根據(jù)國家環(huán)保要求,燃煤火電廠排放的氮氧化物在任何時候都必須達(dá)標(biāo)。本文介紹了習(xí)水電廠機組脫硝改造結(jié)束后在機組啟動初期經(jīng)過不斷摸索調(diào)整,最終達(dá)到全負(fù)荷脫硝達(dá)標(biāo)排放的目的。

關(guān)鍵詞:氮氧化物;機組啟動;達(dá)標(biāo)排放

新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011已經(jīng)頒布,按新標(biāo)準(zhǔn)的要求,2003年12月31日前建成投產(chǎn)或通過建設(shè)項目環(huán)境影響報告書審批的火力發(fā)電鍋爐氮氧化物排放濃度不超過200mg/Nm3(折算到O2=

6%)。現(xiàn)大部分脫硝催化劑運行要求溫度在300℃~400℃之間,在機組啟動初期,因煙氣溫度低,且催化劑吸熱量相當(dāng)大,很難達(dá)到脫硝投入條件。在越發(fā)嚴(yán)格的環(huán)保要求前,必須想盡一切辦法達(dá)到機組啟動全負(fù)荷脫硝達(dá)標(biāo)排放。

1 脫硝裝置改造簡介

習(xí)水電廠機組4*135MW燃煤機組,采用四角切圓燃燒方式,空氣預(yù)熱器為管式,分兩級布置,2015年進行鍋爐脫硝技術(shù)改造,采用尿素水解制氨方式,為達(dá)到脫硝裝置運行煙溫,將脫硝催化劑安裝在二級空預(yù)器上下組管箱之間,兩級布置,未設(shè)置備用層。為減少反應(yīng)器積灰,采用聲波吹灰與蒸汽吹灰相結(jié)合。

2 改造后脫硝裝置運行狀況

按照常規(guī)操作方式,機組并網(wǎng)后至少2h左右才能達(dá)到脫硝投入條件,無法滿足環(huán)保要求;如強行投入脫硝運行,將造成催化劑很快失效,且會生成大量硫酸氫銨,造成積灰、堵塞、氨耗大量增加等系列問題。脫硝裝置改造完成后,機組正常運行時負(fù)荷在45%負(fù)荷(即60MW)基本能滿足脫硝投入條件,如果再往下降負(fù)荷,需要保持鍋爐熱負(fù)荷不變,利用汽機一、二級旁路協(xié)調(diào)降負(fù)荷。

3 機組啟動全負(fù)荷脫硝達(dá)標(biāo)排放采取的系列措施

3.1 利用現(xiàn)有設(shè)備加裝改造省煤器調(diào)溫旁路煙道

加裝省煤器調(diào)溫?zé)煹溃瑥乃綗煹滥┒说暮蟀蔡庨_孔安裝調(diào)溫旁路煙道引接煙氣至脫硝噴氨系統(tǒng)之前,在鍋爐甲、乙側(cè)各安裝一根調(diào)溫旁路煙道,調(diào)溫旁路煙道上配置煙氣擋板。機組啟動過程中,保持開啟調(diào)溫?zé)煔鈸醢澹蕴岣呙撓醴磻?yīng)器入口煙氣溫度。據(jù)改造后實際運行分析,能提升煙溫2℃~4℃。

3.2 均勻穩(wěn)定投入爐底加熱

爐底加熱各分門開度盡量均勻,保證加熱汽量均勻以減少管道振動,同時開出過熱器向空排汽門及過熱器系統(tǒng)各疏水門,減少憋壓,保持系統(tǒng)暢通,加強汽包壁溫差監(jiān)視,各點溫度應(yīng)均勻上升。當(dāng)汽包壓力升0.55MPa左右時,汽包壁亦可達(dá)155℃左右,過熱器系統(tǒng)各管道管壁度均超過120℃,說明整個過熱器系統(tǒng)已全部達(dá)到熱狀態(tài),持續(xù)保持穩(wěn)定加熱,直到鍋爐點火前。整個爐膛內(nèi)部溫度水平均在150℃以上,爐膛出口煙溫達(dá)150℃,爐底加熱的正常投入,大大縮短了鍋爐點火后升溫升壓時間,節(jié)約大量燃油。

3.3 最大方式投入汽缸加熱

加熱過程中必須加強汽缸溫度、汽機轉(zhuǎn)速、盤車電流等監(jiān)視,防止溫差過大、盤車脫扣、汽機軸端冒汽等情況發(fā)生。經(jīng)過調(diào)整方式后的汽缸加熱,高壓內(nèi)缸上內(nèi)壁溫最高可達(dá)到240℃,汽缸總脹達(dá)到6mm。機組并網(wǎng)加負(fù)荷后,大大減少暖機等待時間,鍋爐可快速投入粉機運行提升鍋爐煙溫,提升脫硝反應(yīng)器溫度,機組“冷啟變熱啟”成為現(xiàn)實。

3.4 啟動引風(fēng)機低風(fēng)量運行對反應(yīng)器進行預(yù)暖

啟動一臺引風(fēng)機進行小風(fēng)量通風(fēng)(最好采用變頻方式便于控制),爐膛負(fù)壓維持在-20~-30Pa運行,持續(xù)投入爐底加熱系統(tǒng),利用管壁散熱對脫硝反應(yīng)器進行加熱預(yù)暖,可將反應(yīng)器溫度提升至接近90℃左右。如按照反應(yīng)器正常溫升速率40℃/h計算,至少可減少近2h燃油時間,節(jié)省燃油且有利于機組快速啟動。

3.5 提前全面檢查噴氨系統(tǒng),確保備用良好

氨氣管道非常容易發(fā)生結(jié)晶堵塞,所以需要定期對噴氨管道時行吹掃檢查外,在鍋爐點火前至少提前10h,全面對脫硝噴氨系統(tǒng)進行檢查、吹掃、排污,確保管道暢通,稀釋風(fēng)機運行正常。

3.6 作好煤粉倉空倉快速制粉、投粉機部署

鍋爐煤粉倉嚴(yán)密性不好,機組停運后如煤粉倉有粉,容易發(fā)生自燃或結(jié)塊,因此要起達(dá)到機組啟動后達(dá)到鍋爐穩(wěn)定燃燒,制粉系統(tǒng)必須確保可靠備用是前提條件,制粉系統(tǒng)各輔機在機組啟動前必須試運正常,輔助設(shè)備出問題會影響制粉系統(tǒng)啟動及制粉系統(tǒng)出力。所以每次機組啟動前,得根據(jù)現(xiàn)場實際情況,制定機組啟動煤質(zhì)要求,包括發(fā)熱量、硫分、水分、揮發(fā)分等。

4 總結(jié)

經(jīng)過多次摸索提練,終于達(dá)到機組啟動全負(fù)荷脫硝達(dá)標(biāo)排放條件,達(dá)到國家環(huán)保要求,為后續(xù)機組啟動控制提供良好參照條件,可作為系統(tǒng)同類型機組啟動參考。

參考文獻(xiàn):

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