金怡

摘 要:某油田電站鍋爐運(yùn)行過(guò)程中,實(shí)際排煙溫度一直高于設(shè)計(jì)排煙溫度,經(jīng)過(guò)鍋爐性能試驗(yàn),找出排煙溫度偏高的原因。通過(guò)提高鍋爐過(guò)熱器部位子清理能力及尾部受熱面改造,有效降低排煙溫度,提高鍋爐效率,取得較好經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:鍋爐;過(guò)熱器;排煙溫度;尾部受熱面
某油田電站#1、#2鍋爐為中間倉(cāng)儲(chǔ)式煤粉爐,于2006年7月投產(chǎn),設(shè)計(jì)過(guò)熱蒸汽溫度540±5℃,排煙溫度128.7℃。運(yùn)行后,鍋爐實(shí)際排煙溫度160℃左右,超出設(shè)計(jì)值30℃左右,經(jīng)多次調(diào)試,排煙溫度無(wú)明顯降低。鍋爐排煙溫度高低直接影響排煙熱損失,溫度升高10-15℃,熱損失約增加1%,鍋爐效率降低約1%,能耗增加2.5g/kWh左右。當(dāng)排煙溫度超溫嚴(yán)重時(shí),影響預(yù)熱器和鍋爐的安全運(yùn)行。因此,降低鍋爐排煙溫度對(duì)于鍋爐節(jié)能降耗及安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有重要意義。
1 改造背景
對(duì)#1、#2鍋爐性能試驗(yàn),并對(duì)鍋爐受熱面校核計(jì)算,得出#1、#2鍋爐排煙溫度長(zhǎng)期高于設(shè)計(jì)值的原因是尾部受熱面(過(guò)熱器、節(jié)能器)面積偏小。調(diào)試過(guò)程為了降低鍋爐輔機(jī)電耗,鍋爐配風(fēng)方式由平衡通風(fēng)改為束腰通風(fēng),爐膛火焰中心降低,造成鍋爐過(guò)熱蒸汽溫度低于設(shè)計(jì)值10℃~15℃。#1、#2鍋爐摻燒Na、K鹽含量高的煤種,極易粘結(jié)在尾部受熱面,造成尾部受熱面換熱效果變差,鍋爐過(guò)熱蒸汽溫度低、排煙溫度高的問題愈發(fā)嚴(yán)重,截至#1、#2鍋爐尾部受熱面改造前,鍋爐過(guò)熱蒸汽溫度長(zhǎng)期保持在525℃(鍋爐吹灰時(shí),溫度更低)左右,排煙溫度高于170℃。鍋爐效率低下,能耗高,經(jīng)濟(jì)效益差。綜合分析#1、#2鍋爐受熱面特性,改造六期鍋爐尾部受熱面技術(shù),合理增加#1、#2鍋爐尾部受熱面積。
2 改造方案
2.1 提高鍋爐過(guò)熱器部位的自清理能力
在鍋爐高溫過(guò)熱器和大屏過(guò)熱器中間加裝4臺(tái)長(zhǎng)伸縮式吹灰器,每臺(tái)爐左右各兩臺(tái),分上、下兩層。長(zhǎng)伸縮式吹灰器利用鍋爐低溫過(guò)熱器蒸汽,氣源充足、壓力穩(wěn)定,定期對(duì)高溫過(guò)熱器和大屏過(guò)熱器表面進(jìn)行清掃,避免過(guò)熱器表面結(jié)焦,保證了過(guò)熱器的換熱效果。主要工作量包括:設(shè)計(jì)安裝長(zhǎng)伸縮式吹灰器;現(xiàn)場(chǎng)所有管路連接、安裝及支架安裝;電氣控制柜的安裝及電氣控制柜至吹灰器之間的電線、電纜及其他電纜、電線的連接;水冷壁讓管和爐墻保溫的恢復(fù)。
2.2 尾部受熱面改造
2.2.1 增加低溫過(guò)熱器受熱面積
根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況,通過(guò)熱力校核計(jì)算,當(dāng)過(guò)熱器受熱面積增加134.4m2后,可使過(guò)熱器出口溫度達(dá)到540+(5~10)℃,且減溫水可投入使用,滿足鍋爐經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行要求。因此,對(duì)高溫過(guò)熱器后部每排多增加兩圈過(guò)熱器管屏(每臺(tái)爐低溫過(guò)熱器共有67排管組成)。
2.2.2 對(duì)一、二級(jí)節(jié)能器改造
鍋爐節(jié)能器及空預(yù)器在尾部分兩級(jí)交叉布置,在原設(shè)計(jì)燃料額定工況下,二級(jí)節(jié)能器出口煙溫為414.4℃,一級(jí)出口煙溫為252℃。根據(jù)運(yùn)行記錄統(tǒng)計(jì)均值,二級(jí)節(jié)能器出口實(shí)際煙氣溫度為472.8℃,一級(jí)出口實(shí)際煙氣溫度為281.6℃。可見鍋爐現(xiàn)有節(jié)能器的實(shí)際換熱面積偏少。經(jīng)熱力校核計(jì)算,讓鍋爐排煙溫度達(dá)到設(shè)計(jì)值128℃,并滿足SCR脫硝技術(shù)要求,二級(jí)和一級(jí)節(jié)能器受熱面需分別增加998.6m2和1377.1m2。因鍋爐尾部增加受熱面管排,受尾部空間尺寸限制,再加上尾部高度空間上要布置脫硝煙氣接出接入口,大約需騰出5~6m空間,原來(lái)占據(jù)空間較大的光管式節(jié)能器不能滿足改造條件。將目前使用光管式一、二級(jí)節(jié)能器拆除,更換為傳熱系數(shù)高、煙氣側(cè)阻力小,占用空間小、防磨損H型鰭片管式節(jié)能器。
H型鰭片管式節(jié)能器采用鰭片式設(shè)計(jì),擴(kuò)展了散熱面積,采用閃光電阻焊工藝方法,其焊接后焊縫熔合率高具有良好的熱傳導(dǎo)性能,可達(dá)到節(jié)能器管道內(nèi)水溫溫升迅速并且增溫幅度高的效果,與增加同等散熱面積其他形式節(jié)能器相比,H型節(jié)能器的焊口最小,能降低加工難度和成本,焊縫抗拉強(qiáng)度大,把焊接會(huì)造成不確定性危害降到最低,提高節(jié)能可靠性。主要工作量是拆除原鍋爐一、二級(jí)節(jié)能器和部分低溫過(guò)熱器管并安裝H型鰭片管節(jié)能器管排和低溫過(guò)熱器管。
3 改造效果
①鍋爐排煙溫度由改造前170℃~185℃降到125℃~135℃,大幅節(jié)約能源,提高鍋爐效率。項(xiàng)目完成后,二級(jí)節(jié)能器出口溫度由改造前260℃升高到275℃,按照#1爐運(yùn)行時(shí)間2461h,負(fù)荷率87.80%,給水總量M2=475366t,#2爐運(yùn)行時(shí)間7481h,負(fù)荷率86.32%,給水總量M1=1420671t,鍋爐燃料低位發(fā)熱量Q=21.23MJ/kg計(jì)算,兩臺(tái)鍋爐節(jié)約原料為:
(溫度260℃、壓力11MPa給水焓值h1=1133.6kJ/kg;溫度275℃、壓力11MPa、給水焓值h2=1208.3kJ/kg);②鍋爐過(guò)熱蒸汽溫度提高15℃,恢復(fù)到設(shè)計(jì)值,保證汽輪機(jī)進(jìn)汽溫度,提高15℃,效率增加0.75%,消除汽輪機(jī)進(jìn)汽溫度低造成末級(jí)葉片汽蝕的問題;③通過(guò)尾部受熱面改造,鍋爐二級(jí)節(jié)能器出口煙氣溫度340℃~400℃,保證了脫硝反應(yīng)器氨氣和氮氧化物充分反應(yīng)。
綜上所述,降低#1、#2鍋爐排煙溫度技術(shù)改造是建立在對(duì)受熱面吸熱綜合判斷基礎(chǔ)上,采用加裝長(zhǎng)伸縮式吹灰器、增加一圈低溫過(guò)熱器、將一、二級(jí)光管式節(jié)能器更換為H型節(jié)能器的復(fù)合技術(shù)路線,在合理增加低溫過(guò)熱器,一、二級(jí)節(jié)能器受熱面積的同時(shí),提高大屏過(guò)熱器和高溫過(guò)熱器管壁的自清理能力。一次性解決#1、#2鍋爐長(zhǎng)期存在的排煙溫度高、主蒸汽溫度偏低、減溫水無(wú)法正常投用及過(guò)熱器部位結(jié)焦難以及時(shí)清理的問題,經(jīng)過(guò)近兩年的運(yùn)行檢驗(yàn),達(dá)到預(yù)期效果。