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大修技術(shù)在孤東油田的應(yīng)用

2019-10-21 17:45:59張鈞濤

張鈞濤

摘? 要:本文通過對孤東油田注水井大修情況進行調(diào)查,分析造成注水井大修的原因,引進先進的套管整形大修工藝技術(shù),套管補貼大修工藝技術(shù),取換套大修工藝技術(shù),保證注水井大修成功率,從而實現(xiàn)油田的高效合理開發(fā)。

關(guān)鍵詞:大修技術(shù);腐蝕結(jié)構(gòu);套管變形;套管補貼

油水井井下故障的增加已經(jīng)嚴重影響原油上產(chǎn)和措施的正常運行,特別是注水井套變嚴重,造成無法實現(xiàn)分層注水,混注使周圍油井主力油層吸水變差,單層吸水增強形成大面積油井含水上升甚至水淹,嚴重影響孤東油田的正常生產(chǎn)。

1 孤東油田注水井大修原因

1.1 腐蝕結(jié)垢

注水水質(zhì)嚴重制約整個注水系統(tǒng)的注水效果,注水水質(zhì)不合格,將造成注水管網(wǎng)、注水井管柱結(jié)垢,注水井吸水指數(shù)下降。孤東油田長期以來一直進行污水回注,污水的處理一直與該油田注水指標存在一定差距。由于注入水質(zhì)長期不達標,造成注水井管線結(jié)垢、堵塞、腐蝕穿孔等嚴重情況,因而作業(yè)時轉(zhuǎn)大修幾率高,但是常規(guī)注水井洗井無法徹底去除管壁的垢,使得水井結(jié)垢越來越厚,甚至堵死油管及油套環(huán)形空間,在作業(yè)時造成油管卡或斷。

1.2 套損套變

孤東油田套損套變主要是注水壓力不斷提高,目前我廠平均注入9.5MPa,超過此壓力井數(shù)228口,由于注水井壓力上升,必然要提高干線壓力,使注水井壓力分布不均,容易形成單層突進,導(dǎo)致水竄入上覆泥巖造成隔層泥巖吸水改變了泥巖的力學(xué)性質(zhì)和應(yīng)力狀態(tài),使泥巖蠕變、滑動,從而擠壓或剪切套管使其變形,泥巖吸水量約占地層吸水量的10%左右。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)泥巖部位變點98處,占變點總數(shù)的37.7%。

1.3 注水井地層返砂

孤東油田在水驅(qū)油過程中,砂巖巖層膠結(jié)物易吸水膨脹和水解,在目前較高的采液強度下,由于部分區(qū)域注采井網(wǎng)不完善,部分區(qū)域新鉆油井導(dǎo)致一線注水井停注,使油藏壓力分布不均衡,從而使巖石骨架結(jié)構(gòu)破壞,造成井筒附近地帶出砂、砂埋管柱及封隔器卡。

2 注水井大修工藝技術(shù)應(yīng)用

鑒于有些注水井井下技術(shù)狀況復(fù)雜,常規(guī)大修治理技術(shù)已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)的需要,修井作業(yè)公司組建后,進行技術(shù)研究,設(shè)備和工具配套,在套整形、套管補貼以及取換套等方面在孤東油田應(yīng)用效果很好。

2.1套管整形大修工藝技術(shù)

針對孤東6區(qū)塊地質(zhì)需求挖潛的3口無落物套變井,根據(jù)實際井況,采用偏心輥子整形器、梨形脹管器開展了無損傷套管整形大修治理工作,該工具可以對油、汽、水井輕度變形的套管進行整形修復(fù)。最大可恢復(fù)到原套管內(nèi)徑的98%。整形器在在修整套管時必須分級修整。

直槽脹管器? ? 斜槽脹管器? ? ?偏心輥子整形器

治理的3口井變徑范圍在為∮120mm×107mm,通過采用∮30mm—120mm脹管器治套,治套后采用外徑∮118mm工具通井井至人工井底同時進行打印認證合格,治理后正常注水,大修治理后獲得了井組日增油9.8噸的良好效果。

2.2套管補貼大修工藝技術(shù)

具有施工工藝相對簡單、修復(fù)后內(nèi)通徑大、懸掛能力強、密封可靠、強度高等技術(shù)優(yōu)點。

1、套管補貼工藝原理:

對套損井段進行整形或磨銑處理后,用油管將膨脹管管柱下至需補貼加固的井段,在地面用高壓泵向油管內(nèi)打壓,當達到一定壓力后,膨脹錐推動油管上行,當膨脹錐上行至膨脹管上端時,油套連通,泵壓下降,膨脹管完成整體膨脹,緊貼于套管,達到錨定與密封。然后起出油管、鉆通膨脹管柱下絲堵,完成修復(fù)。

膨脹管管柱

2、修復(fù)后技術(shù)指標:

(1)可膨脹膨脹施工壓≤50Mpa;

(2)修復(fù)后井眼通徑φ106mm;

(3)修復(fù)后補貼段密封壓力不低于15MPa

(4)修復(fù)后膨脹管機械性能達到J55鋼級

118區(qū)塊進行大修補貼治理3口井,有2口井正常進行分層小直徑注水,治理后后獲得了井組日增油10.6噸的良好效果,同時該區(qū)塊有效注水合格率上升1.2%。

2.2取換套大修工藝技術(shù)

1、取換套管技術(shù)的原理

大修取套及套內(nèi)扶正就是利用套銑鉆頭、套銑筒、套銑方鉆桿等配套工具,在鉆壓、轉(zhuǎn)數(shù)、循環(huán)排量等參數(shù)的配合下,以優(yōu)質(zhì)鉆井液進行防塌、防漏、防噴等技術(shù)措施,套內(nèi)下扶正體對斷口套管進行扶正,防治丟魚為技術(shù)手段,沿著原井眼套外軌跡進行套銑鉆進。套銑至設(shè)計位置后,在損壞套管下部進行套管切割或倒扣,更換損壞套管,再對套管進行人工補接及套外固井等的一系列的套管損壞修

2、取換套技術(shù)目前已取得的技術(shù)成果

(1)研制了套管倒扣器,保證取套的定位取出。

(2)掌握有表套且表套與油套不同心井套銑和防卡技術(shù)方案。

(3)形成400m以內(nèi)套銑管防卡,解卡技術(shù)方案。

(4)取得孤東地區(qū)防井壁坍塌使用泥漿的技術(shù)

(5)完善研制了取換套過程中套管示蹤工具,保證取換套不丟魚。

(6)形成丟魚井收魚技術(shù)和新套管與井內(nèi)原套管的對接技術(shù)。

累計治理4口井,有3口井正常分注,1口井混注,井組日累計增油15.6噸的良好效果,正常分注后,井組日產(chǎn)油由2.5噸恢復(fù)到5.6噸,該區(qū)塊有效注水合格率上升1.5%。

3結(jié)論與認識

套管整形補貼、套管補貼以及取換套技術(shù)是注水井大修重要配套技術(shù),通過孤東前期注水井大修工作,應(yīng)該看到套管補貼技術(shù)有待于進一步提高,下步大修過程中應(yīng)著重需求該項技術(shù)的突破,為大修技術(shù)的全面開展奠定基礎(chǔ)。套管補貼技術(shù)對于治理疑難套變井是一項行之有效地前沿技術(shù),對于油水井的開發(fā)挖潛提供有力支持,是今后油水井大修治理技術(shù)的一個引領(lǐng)方向。

參考文獻

[1]? 姚洪田,王偉,邊志家.套管損壞原因與修井效果.大慶石油地質(zhì)與開發(fā).2001

[2]? 王仲茂主編.油田油水井套管損壞的機理及防治.北京:石油工業(yè)出版社,1994

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