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天然氣注氣壓縮機燃料氣冷卻器失效分析及改進

2019-10-25 06:46:10趙振興
設備管理與維修 2019年11期
關鍵詞:變形分析

趙振興

(中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司,新疆庫爾勒 841000)

0 引言

注氣開發是油田保證原油穩產的重要手段,多用于高產量深井和復雜開采條件的油井。注氣壓縮機是氣舉采油工藝的主要動力來源,屬于核心、關鍵設備。目前國內油田注氣壓縮機排氣壓力一般在10 MPa 左右,而在塔里木盆地,由于地質情況復雜,油藏埋藏較深,其地下開采壓力較高,部分油井壓力高達40 MPa 以上,對設備技術性能要求較高。塔里木油田公司某油田2015 年引進美國卡麥隆公司注氣壓縮機3 臺,其配套發動機為瓦克夏公司1100 kW L7042 燃氣發動機,使用過程中發現機組附屬燃料氣冷卻器多次發出內漏,檢查發現內部換熱管穿孔。

1 燃料氣冷卻器故障現象

1.1 燃料氣冷卻器基本情況

注氣壓縮機2016 年10 月投產運行,3 臺燃料氣冷卻器為管殼式換熱器,投運1 年內累計發生12 次穿孔泄漏故障。基本情況是:冷卻器由美國卡麥隆公司制造;型號SX2000;殼體材質Q235;管束材料為純銅;殼程設計壓力2.06 MPa,運行壓力(1.2~1.5)MPa;管程設計壓力1.03 MPa,運行壓力0.2 MPa;殼程運行溫度(0~2)℃,管程運行溫度(-40~50)℃;殼程介質天然氣,化學成分見表1;管程介質防凍液,型號為昆侖之星乙二醇型重負荷發動機冷卻液,產品組成及成分信息見表2。

1.2 燃料氣冷卻器故障情況

對冷卻器進行切割、解體后發現:管束與擋流板接觸的位置均存在不同程度的磨損和變形,其中變形較嚴重的管束已發生明顯彎曲。同時,部分管束發生嚴重擠壓彎曲變形,變形位置在相鄰兩擋流板之間。對這7 根異常管束,采用常壓注水法尋找漏點,共確定其中3 根管束有漏點。管束外表面可見明顯沖刷形貌,未見顯著腐蝕。圖1,圖2。

表1 燃料氣化學成分

表2 防凍液成分信息

圖1 冷卻器內部結構

圖2 換熱管變形

2 換熱管失效分析

2.1 化學成分測試

從泄漏管束截取化學成分分析試樣,采用滴定法和電感耦合等離子體原子發射光譜法(ICP-AES)分別測量Cu 和Zn 的含量(見表3),可確認換熱管材料為純銅。

表3 化學成分分析結果wt%

2.2 金相組織分析

從泄漏管束和未泄漏管束分別截取金相分析試樣,依據GB/T 13298—2015《金屬顯微組織檢驗方法》和GB/T 6394—2002《金屬平均晶粒度測定方法》對其進行組織和晶粒度分析,金相組織照片如圖3 所示。泄漏管束和未泄漏管束的金相組織形貌相似,未見明顯變化;晶粒呈不規則狀,晶粒度等級達到9.0級,屬加工態特征。

圖3 管束金相組織

2.3 顯微硬度測試

對泄漏管束和未泄漏管束金相試樣進行顯微維氏硬度試驗(HV0.02),壓頭載荷20 g,儀器型號為美國TUKON 2100B 型顯微維氏硬度計,試驗結果如表4 所示。泄漏管束和未泄漏管束的維氏硬度值80~100,未見明顯異常。

表4 顯微維氏硬度試驗結果HV0.02

2.4 掃描電鏡及能譜分析

使用掃描電鏡對換熱管不同位置觀察。如圖4 所示,管束內壁比較光潔,未見明顯破壞(圖4a),外壁凹凸不平,有沖刷痕跡(圖4b),縱截面為線切割形貌,未見異常(圖4c)。

利用X 射線能譜分析儀(EDS)對管束不同位置進行表面成分分析,EDS 分析結果如表5 所示。管束內壁和縱截面的化學成分主要為C,O 和Cu,外壁的化學成分除C,O 和Cu 外,還有少量S。

將發生擠壓變形泄漏的管束完全折斷,其斷口的微觀形貌如圖5 所示。該斷口呈傾斜狀,外壁減薄較多(圖5a),泄漏處斷口有沖刷痕跡(圖5c),進一步放大可見較多腐蝕產物(圖5d),EDS 分析可知(見表6),腐蝕產物主要成分為C,O,Fe和Cu;未泄漏處經人為折斷后的斷口(圖5b)呈撕裂狀形貌,內沿翻邊,斷面粗糙,材料的韌性良好。

圖4 管束不同位置的SEM 照片

表5 管束EDS 分析結果wt%

圖5 擠壓變形泄漏斷口的SEM 照片

表6 EDS 分析結果wt%

使用掃描電鏡對穿孔處進行觀察,穿孔處管束外壁減薄明顯,有2 處較為集中的孔洞,從微觀形貌可見,穿孔處有較多微孔組成,磨損和沖刷痕跡顯著,有沉積物覆蓋;進一步對穿孔1和穿孔2 附近沉積物進行EDS 分析可知,主要成分均為C,O,Fe,Cu 和少量S。

2.5 XRD 物相分析

從剖開的冷卻器內取殘留的固體粉末,利用X 射線衍射儀(XRD)對其進行物相結構分析,結果顯示該粉末的主要組成有Fe2O3,FeS 和FeCO3。此應為冷卻器殼體碳鋼的腐蝕產物,未見管束的腐蝕產物。

3 冷卻器結構分析

目前GB/T 151—2014 熱交換器中對折流板設計未做較為詳細的要求,僅對折流板上開孔直徑、外圓直徑偏差及加工精度進行要求,對折流板厚度、強度等無要求。而目前很多設計、研究中未關注薄壁(1 mm 以下)換熱管條件下,折流板變形引起的換熱管失效問題。折流板間距大于殼體內徑將可能使殼程流體縱向流(順流)大為增加,使傳熱效率大幅下降,誘導振動。而該冷卻器中兩折流板之間間距為100 mm,等于冷卻器內徑,間距達到標準的極限值,對換熱管受力影響較大。

4 結論及改進措施

(1)冷卻器殼體發生明顯腐蝕,腐蝕產物主要成分為Fe-CO3,FeS 等;換熱管未發現腐蝕,表明純銅在此環境下無腐蝕行為。

(2)換熱管穿孔失效原因為:冷卻器內的折流板在氣流沖擊下發生擾動和畸變失穩,致使管束發生磨損和彎曲變形,同時氣體流動沖刷使管束外壁減薄,在發生嚴重磨損和彎曲部位,管束減薄更多,最終當剩余壁厚不足以承受其內外壓差時發生穿孔泄漏。

(3)增加換熱管壁厚至2 mm,折流板壁厚增加至3 mm,提高相關部件強度和剛度,避免由于壓力變化造成折流板變形,引起換熱管磨損。

(4)不銹鋼(304/316)換熱管屈服強度接近銅換熱管的3倍,在適當壁厚條件下換熱效率可與銅管相當,且不易結垢,適當條件下換熱管時建議采用不銹鋼管。

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