孫孟瑩,張傳盈,郭明哲,WAKAM FOGAING MARCELLIN,楊雙春,徐明磊,李東勝
(1.遼寧石油化工大學 石油天然氣工程學院,遼寧 撫順 113001;2.中國石油大學 石油工程學院,北京 100000;3.遼寧石油化工大學 化學化工與環境學部,遼寧 撫順 113001)
膨潤土(Bentonite)是以蒙脫石為主的粘土性礦物[1-2]。其中鈉基膨潤土的吸水率與膨脹容大,離子交換性強,觸變性、膠結性與熱穩定性好,是一種優異的鉆井液配制原料[3-4]。所以各地學者嘗試諸多方法對鈣基膨潤土進行鈉化改性,從而提高其應用價值[5-7]。本文針對縫洞型地層研制SDBS/Na2CO3鈉化改性膨潤土鉆井液,用微波加熱法對鈣基膨潤土進行鈉化處理,考察溫度、微波條件及改性劑用量等影響因素,優選出最佳制備條件。將其用于鉆井液,對黏度、流變性、抑制性、抗污染等性能進行評價。優化其性能,使其適用于洞縫性地層。
天然鈣基膨潤土(200目);十二烷基苯磺酸鈉、碳酸鈉、濃鹽酸、無水乙醇、PAC、FLA、聚乙二醇、硅酸鉀、硫酸鋇均為化學純;蒸餾水(自制)。
BSA223S型電子天平;78-1型磁力加熱攪拌器;GZX-9023型數顯干燥箱;MAS-II常壓微波型萃取/合成反應裝置;ZNN-D6B型數顯六速旋轉粘度儀;GGS42-2A型高溫高壓濾失儀。
1.2.1 微波法改性鈣基膨潤土 取膨潤土適量,用50%無水乙醇、蒸餾水,配制膨潤土懸濁液,添加不同比例的十二烷基苯磺酸鈉(SDBS)和碳酸鈉(Na2CO3),采用磁力攪拌器將溶液攪拌均勻(不加熱),對其進行微波改性研究。實驗過程中探討磁力攪拌時間、微波時間、微波功率、溫度、無水乙醇、改性劑(SDBS/Na2CO3)用量、溫度等因素對膨潤土改性的影響。
1.2.2 結構表征 取適量樣品利用傅里葉紅外分光光度計對樣品進行紅外分析。
1.2.3 水基鉆井液的優選 洞縫型地層對鉆井液的黏性要求更高,目前常用的配方為:4%膨潤土+5%碳酸鈉+0.2%PAC(增粘劑)+0.7%FLA(降濾失劑)+2%聚乙二醇(分散劑)+3%硅酸鉀(膠凝劑)+0.8%硫酸鋇(加重劑)。將實驗室自制復合改性膨潤土作為主要成分(不添加增粘劑),將改性膨潤土鉆井液與上述含PAC未改性膨潤土鉆井液配方進行性能對比,從而對改性膨潤土鉆井液體系進行考察。
將自制改性鉆井液體系放入老化罐中,設置老化溫度為80 ℃,時間為16 h,測定其表觀粘度;采用高溫高壓濾失儀對鉆井液濾失性能進行評價;將鉆井液倒入膨脹儀測試杯中,測其膨脹量,進而對鉆井抑制性能進行評價;在所制鉆井液中分別加入濃度為3%,5%,7%的疏松砂巖地層土,并通過100目篩網的疏松砂巖巖心,測量(高速環境下)體系的粘度(mPa·s)、濾失量(mL),進而對其抗污染能力進行評價。
2.1.1 攪拌時間 取8 g膨潤土,1 g SDBS,1.5 g Na2CO3,8 mL 50%無水乙醇,加入蒸餾水至60 mL。磁力攪拌不加熱,溫度為30 ℃。磁力攪拌時間分別定為1,2,3,4,5 min,微波時間分別為1,2,3,4,5 min,即每一個梯度磁力攪拌時間下對應微波時間的膨脹容測定5次(實驗共計25次),將梯度磁力攪拌時間所對應微波時間的最優膨脹容數據整合,結果見表1。

表1 磁力和微波攪拌時間對膨脹容的影響Table 1 Influence of magnetic force and microwave stirring time on expansion capacity
由表1可知,磁力攪拌時間和微波照射時間對膨潤土鈉化效果具有一定的影響。磁力攪拌時間增加,膨脹容增大,3 min時達到最大值,所對應的微波時間為2 min。當磁力攪拌時間>3 min時,膨脹容有所降低,但最低值仍大于3 min以內數值。所以最后確定磁力攪拌時間3 min,微波時間2 min,此時的樣品吸水膨脹性最好,膨脹容為47 mL/g。
2.1.2 SDBS/Na2CO3改性劑比例 實驗采用膨潤土8 g,SDBS 1 g,50%無水乙醇8 mL,磁力攪拌時間為3 min,微波照射時間2 min,溫度為30 ℃,Na2CO3質量分別為0,0.5,1,1.5,2 g時,考察SDBS/Na2CO3用量比例與膨脹容之間的關系結果見表2。

表2 改性劑對膨脹容影響Table 2 Influence of modifier on expansion capacity
由表2可知,SDBS/Na2CO3用量比例不同對膨潤土鈉化效果具有一定的影響。當Na2CO3含量為0.5 g時,膨脹容最低,隨著Na2CO3的增加,膨脹容逐漸增加,并在 Na2CO3質量為1.5 g時,達到最大為53 mL/g。這是由于一方面鈣基膨潤土轉化為鈉基的實驗本身增加了膨脹容值,另一方面SDBS提供了一種具有高表面活性的可交換陽離子,降低了溶液的表面張力,從而增加了膨脹容。所以實驗取SDBS質量為1 g,Na2CO3質量為1.5 g,質量比例為2∶3,此時實驗效果最佳。
2.1.3 溫度 溫度是鈉化改性實驗不可忽視的重要反應條件[8]。采用膨潤土8 g,SDBS 1 g,Na2CO31.5 g,50%無水乙醇8 mL,磁力攪拌時間為3 min,微波照射時間2 min。溫度分別為30,40,50,60,70 ℃時,考察溫度與膨脹容之間的關系,結果見圖1。

圖1 溫度對膨脹容的影響Fig.1 Influence of temperature on expansion capacity
由圖1可知,當溫度為40 ℃時膨脹容最大,為50 mL/g。當溫度>40 ℃時,膨脹容呈現下降趨勢。這是由于升高溫度,SDBS的表面活性增強,懸浮液的表面張力下降,使膨脹容變大。但溫度過高,會導致SDBS的內部分子結構發生破壞,從而降低鈉化效果。
2.1.4 微波功率 實驗采用8 g膨潤土,1 g SDBS,1.5 g Na2CO3,8 mL的50%無水乙醇,磁力攪拌時間為3 min,微波照射時間2 min,反應溫度40 ℃,微波功率分別為100,200,300,400,500,600,700 W時,考察微波功率與膨脹容之間的變化關系,結果見圖2。

圖2 膨脹容隨微波功率變化關系Fig.2 Relation between expansion capacity and microwave power
由圖2可知,微波功率的不同會影響微波的照射強度,從而影響實驗效果。當微波功率為200 W時,鈉化改性膨潤土的膨脹容最大,為49 mL/g。隨著微波功率逐漸升高,膨脹容呈持續走低趨勢。可能是因為溶液在磁力攪拌時混合較為均勻,反應物之間接觸性良好,但是當微波功率>400 W時,其照射強度變強,使得SDBS的碳鏈發生斷裂,破壞了鈉化反應的繼續進行。
2.1.5 50%無水乙醇 實驗采用8 g膨潤土,1 g SDBS,1.5 g Na2CO3,磁力攪拌3 min,微波照射2 min,微波功率200 W,反應溫度40 ℃,溶液定量60 mL。50%無水乙醇用量分別為8,20,30,40,50,60 mL時,考察乙醇用量與膨脹容影響關系,結果見圖3。

圖3 50%無水乙醇量對膨脹容的影響Fig.3 Influence of 50% anhydrous ethanol on expansion capacity
由圖3可知,當50%無水乙醇體積為20 mL時,膨脹容最低,僅為12 mL/g,隨著50%無水乙醇體積的增加,膨脹容逐漸增加,并于40 mL時達到最大值,為44 mL/g。但當無水乙醇體積持續增加時,膨脹容漸漸呈現降低趨勢。可能是因為,50%無水乙醇使得膨潤土的層間季胺碳氫鍵發生橋聯現象,實現了較好的溶劑化,從而使得層間膨脹且分散,提高了鈉化反應效率。但是當50%無水乙醇體積持續增大時,對樣本的流變性及膨脹性產生了消極作用。所以實驗采用40 mL的無水乙醇(50%),20 mL 的水(蒸餾水),此時實驗效果最優。
綜上所述,確定改性膨潤土最佳實驗條件為:8 g 膨潤土,十二烷基苯磺酸鈉1 g,碳酸鈉1.5 g[m(膨潤土)∶m(SDBS)∶m(Na2CO3)=16∶2∶3],50%無水乙醇量為40 mL,蒸餾水20 mL,磁力攪拌3 min,微波照射2 min,溫度為40 ℃,微波功率為200 W。采用上述實驗條件制備改性膨潤土,并配制鉆井液體系。
將復合改性后的膨潤土進行紅外分析,結果見圖4。
由圖4可知,紅外光譜中呈現出了特征吸收峰:3 650~3 500 cm-1處出現了寬而強的 —OH伸縮振動峰,1 640 cm-1附近出現了 —OH伸縮振動峰,均為膨潤土晶格中結晶水的表征。2 950~2 830 cm-1的C—H非對稱拉伸振動和對稱拉伸振動峰值均出現在紅外光譜中,且峰值屬于Na2CO3與SDBS。在1 030 cm-1附近有Si—O的強吸收帶,在400~600 cm-1處有Al—O和Si—O的彎曲振動峰。綜上所述,這些吸收峰的位置表明改性劑成功進入膨潤土并進行了插層,改性成功。

圖4 改性膨潤土紅外表征示意圖Fig.4 Infrared characterization of modified bentonite
2.3.1 流變性 改性膨潤土鉆井液體系(不含PAC)即自制鉆井液體系,未改性膨潤土鉆井液體系(含PAC)即常規鉆井液體系,測定二者的流變性(未老化)。將制備體系放入老化容器中,在80 ℃條件下滾動16 h,測定二者的表觀粘度、塑性粘度及動切力(老化后),結果見表3。

表3 老化前后兩種鉆井液的流變性能對比Table 3 Comparison of rheological properties of the two drilling fluids before and after aging
由表3可知,改性膨潤土鉆井液體系的表觀粘度、塑性粘度、動切力等性能在老化前后,數值均大于未改性膨潤土鉆井液,且本身數值變化幅度不大,受老化實驗影響較小,具備一定的熱穩定性。即使未加增黏劑,自制體系的流變性能與黏性均表現良好,所以改性膨潤土鉆井液滿足縫洞型地層應用條件。其原因可能在于當兩種體系的濃度相同時,由于膨潤土本身具有分散性,在鈉化后則更易形成結構性強、重組性好的凝膠狀態,所以改性體系在維持較高的表觀黏度的同時,還可保證懸浮液在短時間內恢復結構性能,從而使得改性膨潤土鉆井液流變性更好。
2.3.2 濾失性 對改性膨潤土鉆井液濾失性能進行評價,實驗結果見表4。
由表4可知,80 ℃滾動老化16 h后常規鉆井液體系的濾失增量為0.5 mL,實驗室制備體系濾失增量為0.7 mL,大于未改性膨潤土鉆井液。但是實驗室制備鉆井液常溫下的濾失量僅為6.2 mL,遠小于未改性膨潤土鉆井液,且老化前后泥餅厚度為0.5 mm,在滲透性較小、泥餅較薄甚至不易形成泥餅的地層應用時,改性膨潤土鉆井液不僅濾失量小于未改性鉆井液,還可以形成具有安全鉆井和儲層保護等特點的有效泥餅。
2.3.3 抑制性 將自制鉆井液倒入膨脹儀測試杯中測其膨脹量,老化溫度為80 ℃。巖心膨脹量隨時間的變化見表5。

表5 巖心膨脹量隨時間的變化Table 5 Changes of core expansion over time
由表5可知,老化前后的巖樣膨脹量均會隨著時間的增加而變大,但是當80 ℃下老化,時間超過180 min后,膨脹率開始減少,并漸漸趨于平穩。該結果表明所制鉆井液體系能夠有效抑制巖石的熱膨脹現象,從而有效防止井漏、井壁坍塌等井下復雜事故的發生。
2.3.4 抗污染能力 在改性膨潤土基漿中分別加入濃度為3%,5%,7%的地層土,并通過100目篩網的疏松砂巖巖心,經高速攪拌后測其粘度值(mPa·s)及濾失體積(mL),結果見表6。

表6 粘度和濾失量Table 6 Viscosity and filtration loss
由表6可知,隨著地層土用量(3%,5%,7%)的不斷增加,黏度值波動數值增加2.4 mPa· s,動切力波動數值降低3.1 Pa,濾失波動數值增加0.7 mL,濾餅厚度減少量為0.1 mm。總的來看,其黏度值、動切力、濾失量及濾餅厚度的數值與污染前相比相差不多,地層土添加量的多少沒有對鉆井液性能產生大幅度的消極影響。因此可知,改性膨潤土鉆井液的抗污染能力較高。
通過將膨潤土進行復合改性,得到了黏度性能較高的改性物質。將其應用于鉆井液中,一方面提高了鉆井液應用性能。另一方面減少了配方組分,從而降低了油田現場配制難度與應用成本。實驗結論如下:
(1)改性膨潤土最佳實驗條件為:SDBS 1 g、Na2CO31.5 g、50%無水乙醇量40 mL、蒸餾水20 mL、磁力攪拌3 min、微波照射2 min,溫度為40 ℃,微波功率為200 W。此時的膨脹容為53 mL/g,鈉化效果最佳。
(2)所制改性膨潤土鉆井液具體配方為:5%碳酸鈉+4%改性膨潤土+0.7%FLA+2%聚乙二醇+3%硅酸鉀+0.8%硫酸鋇。該鉆井液體系具有良好的熱穩定性,表觀粘度為38.2 mPa·s;濾失量為6.2 mL,泥餅厚度為0.5 mm,80 ℃,16 h后濾失量為6.9 mL,泥餅厚度為0.5 mm;抑制性能良好,且具有一定的抗污染能力,可以被應用于洞縫型地層開采中。