付恒



摘 要:為了解決葉絲加料機混合風溫不穩定的問題,對混合風溫的影響因素進行分析和研究。通過對新風風門濾網形狀結構和連接方式的改進,采用立體濾網結構和定位銷與快捷鎖扣連接方式。結果表明,通過優化后混合風溫穩定,其CPK由原來的1.0上升到1.33,保障了產品質量;同時提高了保養效率,減輕了勞動強度。
關鍵詞:葉絲加料機;混合風溫;濾網結構
1 背景
在卷煙企業生產中,制絲車間完成煙葉到成品煙絲的加工過程。煙剁經過真空回潮機、松散回潮機、切絲機、葉絲加料機、增溫增濕機、烘絲機、加香機等加工工藝[1]。2018年,河南中煙工業有限責任公司安陽卷煙廠制絲部經過技術改造,傳統的葉片加料機無法滿足現有的葉絲加料工藝要求,增加葉絲加料設備,經過該設備的煙絲在滾筒內部能夠被充分拋起并與料液充分接觸,與葉片加料相比,葉絲加料的料液有效利用率和加料均勻性都得到了提高[2]。
2 問題現狀
在使用過程中,發現葉絲加料機的混合風溫波動較大,對產品質量產生一定的影響。以黃金葉(硬紅旗渠)牌號為研究對象,對葉絲加料機的混合風溫進行分析和研究。
在葉絲加料機熱風系統中,加熱器將冷風加熱成熱風,并與筒內回風形成混合風,如圖1所示?;旌巷L的溫度與熱風溫度、回風溫度有關。對于葉絲加料機來說,通常采用控制熱風溫度來調整混合風溫。通過改變新風風門的開度來調整熱風溫度,如圖2所示。
通過現場觀察發現,當葉絲加料機工作一段時間后,新風風門濾網上會有許多粘附物,阻礙了新風進入量。現場操作工在清掃濾網時,如果直接清吹,就容易將粘附物吹到加熱器或者滾筒里,存在破壞設備或產品隱患風險;如果拆下進行清理,空間較狹窄,操作非常不方便,增加勞動強度。
3 改進方法
3.1 形狀結構的改進
對葉絲加料機熱風系統新風風門濾網進行結構分析和研究,發現平面濾網結構有粘附物后,通風面積減小,通風量波動較大。依據流體力學原理[3],將平面濾網結構設計成立體濾網結構,如圖3所示。
平面濾網結構面積立體濾網結構面積,經過形狀結構改進后,濾網面積增加了,有效地降低了新風流量的波動,提高了熱風系統的穩定性。
3.2 連接方式的改進
平面濾網結構采用8個螺絲固定,位于加熱器底部,空間較小,拆裝非常不方便,給操作工清潔濾網增加了勞動強度。立體濾網采用定位銷與快捷鎖扣相結合的連接方式,拆裝非常方便,如圖4,5所示。
4 改進效果
采用立體濾網結構后,通風面積增大了,新風流量穩定,使得熱風溫度穩定,從而保障了混合風溫,其CPK由原來的1.0上升到1.33,進一步保障了產品質量。同時,采用定位銷與快捷鎖扣的連接方式,便于濾網的拆裝清潔,提高了操作工的工作效率,減輕了勞動強度。
參考文獻
[1]丁鉞宗主編.煙葉制絲設備操作工(二級)專業知識[M].河南科學技術出版社,2017.
[2]熊安言,于建春,王二彬,姚光明,孫覓,蘇東贏,黃光富,李春光,王海濱,丁美宙,宋偉民,李紅濤.葉絲加料工藝參數對加料效果的影響[J].煙草科技,2016(01)。
[3]陳作斌主編.計算流體力學及應用[M].國防工業出版社,2003.