孫紅干
中石化南京工程有限公司,江蘇南京 210011
不銹鋼管道具有良好的耐腐蝕性,清潔程度高,壽命長,因此在化工裝置中的使用越來越頻繁,某PO 生產裝置的物料管線中大量使用了TP304 薄壁管道,其支架也很多采用TP304 的假腿型焊接型支架,在焊接過程中發現壁厚<5mm 的管道內壁出現銹斑、凸起發渣、凹坑等缺陷,影響管道的焊接質量。本文通過對缺陷產生原因、晶相、金屬化學成分及設計要求分析,改進其焊接工藝,制定出一套新的焊接施工方案,防止各種焊接缺陷的發生。
從現場情況來看,≥5mm 以上的不銹鋼未出現缺陷,主要原因是其母材厚度較厚,相當于氬弧焊的2-3 層打底,后續的焊接其熱量輸入不至于其發生氧化,而薄壁支架焊接產生缺陷的原因為以下幾點:
1.1 現場到貨的支腿與管道的匹配度不高,從而導致支腿與管道的間隙過大。需要較長時間的融合焊縫,不銹鋼管道為薄壁管,從而導致熔池熱量過高,造成管道內壁融化或燒穿,使內壁表面產生變化。
1.2 現場焊接位置受到限制,操作空間較小,焊接過程中操作不方便,影響焊接速度,產生過熱現象的原因。
本次晶相分析對管道A358 TP304 主管Φ273×4.19,支管A312 TP304 的Φ168.3×3.4 分析。
采用 GB/T13299,拋光方法采取機械拋光,設備型號為XJB-200/JLJ008,采取化學浸蝕,放大倍數為200 倍。
奧氏體不銹鋼是γ-Fe 中溶入了C、Cr、Ni 等化學元素形成的固溶體,由多邊形晶粒組成,晶粒內有孿晶,屬于點陣結構。
3 個試件均為奧氏體組織,其中灰、白顏色由于各晶粒暴露在磨光試樣表面上的晶面不同取向的緣故,在同樣的顯示倍數下,晶粒呈現粗細變化,可能是焊接過程中在敏化停留時間過長,在晶界處析出Cr23C6,奧氏體不銹鋼在結晶過程中,Cr 較C 更容易析出結晶,若在敏化溫度區停留時間過長,直接造成晶核富Cr,而晶界處富C 貧Cr,造成晶間過燒。
結論:晶相合格,但晶粒有粗大情況。
A358 TP304 成分為Cr:18~20,Ni:8~10.5。采用NitonXLt898 儀器對該支架上共3 個部位進行主要合金元素光譜分析,檢驗標準為GB/T 16597。三個檢件Cr 元素含量在18.3~18.9%,Ni 元素含量在8.4~8.9%,檢測結論合格。
由GB/T 20801 厚度計算t=pD/2(SΦ+pY)
式中:
t-計算厚度,單位mm
P-設計壓力,單位MPa
D-管道外徑,單位mm
S-設計溫度下許用應力,單位MPa
Φ-焊件接頭系數,表A.3.A.4 選取
Y-計算系數,t<D/6,取0.4
以p=0.8MPa,D=273mm,EFW 管 S=138MPa 常溫,Φ=1.0
得出t=pD/2(SΦ+pY)
=0.8×273/2(138×1+0.8×0.4)
=0.8mm
根據GB/T 20801.3 圖7 計算,其厚度為=C1+C2+C3+t+△,取整計算=1mm,目前管子厚度為4.19mm。
結論:合格。
根據以上情況,母材材質未受影響,僅為母材損傷,氧化嚴重,主要與熱輸入量有關,當熱量較大時,容易產生弧坑,凹陷,發渣,氧化等情況,在常用的焊接方法中采用氬弧焊接熱量適中,采用Φ2.4mm 鈰鎢極電弧棒,噴嘴直徑10mm,采用逆變焊機WS-400(PNE60-400)TIG和高頻焊把,保持電流穩定,焊接采用氬弧焊,焊接材料選用ER308焊絲,工藝參數為:電流80-90A、電壓10-11V、焊接速度4-8 cm/min 、焊接線能量7-15KJ/cm。
6.1 保證間隙,相貫線切割要準確,保證全焊透焊縫,保證焊透。
6.2 焊接過程避免電弧較長時間停留,不擺動焊接,提高焊接速度,降低焊接線能量。
6.3 支架的兩側呈對稱間斷焊接,層間溫度不得超過150℃,每層焊縫的接頭錯開,避免形成弧坑、夾渣和氧化現象。
6.4 對于受力要求不高的部位,焊接也可以采取間斷花焊,每隔50mm 焊接100mm。
6.5 焊接時氬弧焊槍噴嘴緊貼焊縫表面轉動,注意保持焊槍和焊縫夾角。
6.6 無論什么位置的焊接,鎢極垂直于管子的軸心,保護熔池不被長時間氧化,打底仰焊采取內填絲,立焊和平焊位置采用外填絲。
6.7 在填絲過程中切勿擾亂氬氣氣流,否則焊縫氧化。
7.1 焊接完成后采取內窺鏡檢查焊縫焊接質量,目視無凹坑,發渣等情況。
7.2 采用支架焊縫外表面PT 檢測,Ⅰ級合格。
7.3 試壓和氣密過程中做好檢查檢驗工作。
通過改變焊接措施,采取對稱焊或花焊,采用穩定的電流,氬弧焊接,避免常時間停留的措施,降低焊接線能量等措施,母材未出現發渣和凹坑的情況,僅個別部位出現氧化現象,可見以上改變焊接熱輸入的焊接方法的有效。