( 中國石油集團西部鉆探工程有限公司工程技術研究院,新疆 克拉瑪依 834000 )
深井鉆進過程中,井底溫度高、壓力高,地層結構復雜,鉆井過程經常會遇到高壓油氣層、膏泥巖和高壓鹽水層等復雜地層[1~4]。在鉆井作業過程中會發生軟泥巖和鹽膏層蠕變、高壓鹽水侵入、井壁失穩等問題,從而引起卡鉆、鉆井液污染、井壁坍塌、溢流等井下復雜事故,給鉆井作業帶來極大困難和風險[5~7]。為防止軟泥巖蠕變、平衡地層壓力、保持高壓鹽水層、維持井壁穩定,需要研制出一種具有良好性能的抗高溫高密度鉆井液配方[8,9]。
提高鉆井液懸浮性通常的做法是在鉆井液中加入結構穩定劑,加強鉆井液空間網狀結構作用,這種做法提高了鉆井液懸浮性,但是會對鉆井液流變性造成影響,在高密度鉆井液中這種矛盾尤其突出,經常會陷入提高懸浮性——流變性變差——改善流變性——懸浮性變差的惡性循環[10~12]。因此需要平衡懸浮性和流變性之間的矛盾。
在鉆進過程中,地層巖屑等有害固相混入、鹽膏層污染、地層鹽水侵入等都會對鉆井液造成極大污染。對于常規低密度鉆井液,少量污染物侵入不會對鉆井液性能造成太大影響,但對于高密度鉆井液,少量污染物侵入就會造成流變性變差、濾失量增大、懸浮性變差等,造成鉆井液流動困難、井壁虛泥餅厚、加重材料下沉等現象[13~15],從而引起起鉆掛卡、下鉆下不到底、中途遇阻,甚至卡鉆等井下復雜事故,因此高密度鉆井液對抗污染性能要求更高。
鉆井液在高溫作用下,能夠使鉆井液中處理劑發生高溫降解,從而造成處理劑失效,使得鉆井液性能變差,引起膠凝、固化、減稠以及濾失量上升、泥餅增厚等問題[1]。
丙烯酸,陽離子單體,丙烯酰胺,引發劑,磺酸基聚合物。

圖1 SSDP的IR譜圖
在蒸餾水中溶解磺酸基聚合物、丙烯酸,調節溶液pH值,不斷攪拌并加入丙烯酰胺,待其充分溶解后,加入陽離子單體,升溫,調節溶液pH值,然后向溶液中加入引發劑,在一定溫度下,可得膠凝狀產物。膠凝狀產物自然冷卻后,將產物剪切成顆粒狀態,在105℃下烘干、粉碎,即可得到磺酸鹽共聚物降濾失劑(SSDP)。

在質量分數4%淡水膨潤土基漿(以下簡稱基漿)中加入降濾失劑SSDP,不同溫度下鉆井液性能如表1所示。加入降濾失劑SSDP后,濾失量降低,動切力提高。

表1 膨潤土漿中加入SSDP后的性能
注:配方中的百分數均為質量分數;熱滾條件為180℃×16h。下同。
在質量分數4%淡水膨潤土基漿中加入防塌封堵劑FF后性能如表2所示。表觀黏度、塑性黏度和動切力都略有降低,濾失量降低顯著,說明防塌封堵劑FF在膨潤土漿中有很好的封堵性能。
在質量分數4%鹽水膨潤土漿中加入防塌封堵劑FF后性能如表3所示。防塌封堵劑FF在鹽水膨潤土漿中仍然具有較好性能,隨著防塌封堵劑FF加量增加,鉆井液表觀黏度、塑性黏度和動切力變化不大,濾失量顯著降低。

表2 淡水膨潤土漿中加入FF后性能

表3 鹽水膨潤土漿中加入FF后的性能
通過室內試驗優選出抗溫抗鹽性能良好的磺化酚醛樹脂SMP-3、磺化褐煤樹脂SPNH、抑制劑胺基聚醇AP-1和降黏劑XY-27,最終形成鉆井液配方為:水+0.2%NaOH+0.3%Na2CO3+2%鈉膨潤土+0.2%降濾失劑SSDP+3%磺化酚醛樹脂SMP-3+4%磺化褐煤樹脂SPNH +0.2%天然高分子包被劑IND30+4%防塌封堵劑FF +1%抑制劑胺基聚醇AP-1+0.2%降黏劑XY-27+高密度重晶石粉(密度為4.3g/cm3)。

表4 鉆井液配方抑制性能評價
采用回收率試驗,對優選配方抑制性能進行評價,試驗結果見表4,可以看出,巖屑在優選鉆井液中頁巖回收率遠遠大于水中頁巖回收率,說明優選鉆井液具有良好抑制性能,能夠有效抑制泥頁巖分散膨脹,防止井眼縮頸和井壁坍塌。
4.2.1 抗NaCl污染
分別用質量分數為4%、15%及飽和NaCl溶液配制鉆井液,在室溫和180℃下鉆井液性能結果見表5。可以看出,高密度鉆井液有較好抗NaCl污染能力。當鉆井液中NaCl質量分數達到15%時,180℃老化后塑性黏度不超過60mPa·s,動切力為5Pa,高溫高壓濾失量僅為16mL,鉆井液流變性能較好,高溫高壓濾失量較小。因此,配方至少能抗15%NaCl污染。

表5 鹽水對鉆井液性能的影響
4.2.2 抗鈣污染
將外耳道清洗干凈后,用醫用無菌棉簽拭干,再用氧氟沙星滴耳液(規格為5 mL:15 mg/瓶)治療,6~10滴/次,患者的患側耳道朝上,外用滴入,2次/d。治療7 d為1個療程,共1個療程。
鉆井液中分別加入質量分數0.2%、0.5%、0.8%CaCl2,鉆井液性能變化見表6。可以看出,當鉆井液中CaCl2質量分數為0.5%時,老化后鉆井液塑性黏度為60mPa·s,動切力為8Pa,高溫高壓濾失量為15mL,鉆井液性能良好;但當鉆井液中CaCl2質量分數為0.8%時,高溫高壓濾失量上升至32.2mL,鈣鹽對鉆井液性能有影響。

表6 鈣質量分數對鉆井液性能的影響
4.2.3 抗劣土污染
在鉆井液中加入質量分數2%、4%、6%劣土,鉆井液性能見表7。可以看出,當鉆井液中劣土質量分數達到4%時,鉆井液仍有較好流變性,較低濾失量;當劣土質量分數達到6%時鉆井液流變性略微變差。

表7 劣土污染對鉆井液性能的影響

圖2 鉆井液性能隨溫度變化
鉆井液在90、120、150、180、210℃溫度下老化前后性能變化如圖2所示。在不同溫度下老化16h后,鉆井液塑性黏度為57~82mPa·s,動切力為10~18Pa,鉆井液性能穩定,具有很好的抗溫性能。
將配制好的優選配方裝入高溫老化罐中,在180℃恒溫靜置48h,分別測量高溫老化罐中上下兩部分鉆井液密度。鉆井液上部密度為2.41g/cm3,下部密度為2.39g/cm3,上下密度差僅為0.02g/cm3,說明其具有很好的沉降穩定性能。

表8 滲透率恢復試驗
為了評價鉆井液保護油氣層的能力,進行油氣層損害程度評價試驗。試驗壓差為3.5MPa、溫度為150℃、污染時間為1h,試驗結果見表8。可以看出,巖心有較高滲透率恢復率,說明優選鉆井液保護油氣層效果較好。
1)鉆井液條件 鉆井液密度2.40g/cm3,塑性黏度75mPa·s,動切力15Pa,賓漢塑性流型,排量為20L/s(5個?14mm的噴嘴)。
2)井深結構 表層:?444.5mm井眼+?339.7mm表層套管,井深500m;二開:?311.2mm井眼+?244.5mm技術套管,井深3000m;三開:?215.9mm井眼+?177.8mm油層套管,井深4500m。
3)三開鉆具組合 ?215.9mm鉆頭+?158.8mm鉆鋌×18根+?158.8mm隨鉆震擊器+?158.8mm鉆鋌×2根+?127mm鉆桿。
4)分析結果 使用流體模擬分析軟件對鉆井液的流變性進行分析,結果見表9。該鉆井液在井筒循環過程中各性能參數合理,能夠滿足現場施工要求。

表9 水力學分析結果
1)通過室內試驗合成出一種性能優良的抗高溫降濾失劑SSDP,優選出性能良好的防塌封堵劑FF。
2)研制出一套性能良好的抗高溫高密度鉆井液配方。該配方使用重晶石加重,密度可達2.4g/cm3,抗溫達180℃,具有良好的流變性、濾失性和沉降穩定性,抗污染能力強,巖心滲透率恢復率較高,保護油氣層效果好。
3)該鉆井液配制工藝簡單,易于操作,用重晶石加重,大大地減少了鉆井液配制和維護成本,該配方的研制可為現場應用提供一定的理論基礎和數據支撐。
4)為了進一步提高鉆井液密度,同時改善鉆井液流變性、減少鉆井液中固相含量,建議可以采用有機鹽類可溶性加重劑加重。