楊小嬌,嚴(yán)開龍,鄭 圓
(馬鋼股份公司 冷軋總廠 安徽馬鞍山 243000)
隨著市場對帶鋼質(zhì)量的要求不斷提高,對軋機(jī)執(zhí)行機(jī)構(gòu)及板帶厚度自動(dòng)控制系統(tǒng)性能也有了更高的精度要求。其中,軋機(jī)液壓AGC系統(tǒng)結(jié)合了機(jī)、電、液三門學(xué)科的先進(jìn)復(fù)雜控制系統(tǒng),機(jī)械系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)中任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障,直接影響軋機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行可靠性[1,2]。目前,液壓AGC系統(tǒng)是冷軋總廠1720酸軋線軋機(jī)生產(chǎn)中較為頻繁出現(xiàn)的系統(tǒng)故障之一,一般常發(fā)生在帶鋼動(dòng)態(tài)變規(guī)格、過焊縫及換輥調(diào)零時(shí),軋機(jī)報(bào)重故障。導(dǎo)致故障的因素較多,如檢測元件的損壞、控制元件的損壞、液壓元件的故障及操作故障等,這極大地阻礙了液壓AGC系統(tǒng)的故障判斷和解決。因此,軋機(jī)液壓AGC系統(tǒng)的故障分析可有效地提高故障診斷效率,減小生產(chǎn)線停機(jī)時(shí)間,對企業(yè)降本增效具有重要的經(jīng)濟(jì)社會(huì)價(jià)值。
如圖1所示為冷軋1720酸軋線的軋機(jī)液壓AGC系統(tǒng)工作原理圖。主要由20.6MPa高壓主令控制回路和6.9MPa低壓大流量旁通回路組成。高壓回路用于正常生產(chǎn),即MASTER ON投入,控制主軋制力工作。伺服閥依據(jù)輸入電信號控制壓上缸的行程和軋制力,而該回路中一個(gè)兩位四通液控?fù)Q向閥控制主回路伺服閥的通斷。低壓用于軋機(jī)輥縫快速調(diào)整的,兩個(gè)大流量的電液換向閥分別控制WS側(cè)和DS側(cè)壓上缸的快速上升和下降。

圖1 軋機(jī)液壓AGC系統(tǒng)工作原理圖
如圖2為負(fù)反饋的軋機(jī)液壓AGC閉環(huán)控制的系統(tǒng)圖。該系統(tǒng)通過出口測厚儀、壓力傳感器、磁尺的位置傳感器等其他檢測信號,連續(xù)不斷的將檢測的反饋信號與給定信號相互對比,得到系統(tǒng)的偏差數(shù)值,經(jīng)伺服閥放大板將偏差數(shù)值放大,作用于伺服閥,調(diào)整閥口開啟大小,控制壓上缸移動(dòng),重復(fù)以上操作,使得偏差信號無限接近于零,完成軋制力和壓上缸位置的連續(xù)不斷調(diào)整,從而實(shí)現(xiàn)帶鋼厚度的閉環(huán)控制[3,4]。
(1)位置超差報(bào)警
在軋機(jī)換輥后調(diào)零,WS側(cè)和DS側(cè)的壓上缸位置偏差大于4 mm,報(bào)HYROP重故障,導(dǎo)致調(diào)零不成功。
若旁通動(dòng)作正常,主令工作異常,依據(jù)軋機(jī)AGC系統(tǒng)閉環(huán)控制的工作原理,可能原因:
①位置傳感器磁尺故障。
②伺服閥放大板故障
③伺服閥故障
若主令工作正常,旁通動(dòng)作異常。依據(jù)軋機(jī)AGC液壓系統(tǒng)的工作原理,可能是控制旁通回路電液換向閥的故障。
(2)軋制力波動(dòng)報(bào)警
生產(chǎn)過程中,調(diào)平值波動(dòng),HYROP重故障報(bào)警。跟蹤TRACE數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)WS側(cè)軋制力不斷階躍波動(dòng),某個(gè)瞬間突然下降,導(dǎo)致軋制力偏差異常停機(jī),可能是壓力傳感器故障。
(3)零位電流I與相關(guān)故障
當(dāng)零位電流在-0.5~0 A內(nèi)時(shí),伺服閥工作正常;當(dāng)零位電流過大,伺服閥零位偏置嚴(yán)重,應(yīng)及時(shí)更換。當(dāng)零位電流I逐漸變大,可能是壓上缸或伺服閥的故障,一般伺服閥的故障較多。
軋機(jī)液壓AGC系統(tǒng)較為復(fù)雜,其中,伺服閥是該系統(tǒng)中的核心液壓元件之一,在實(shí)際工況中,伺服閥故障是軋機(jī)重故障報(bào)警中占比最多的故障,也是最典型的一類故障。
以3#軋機(jī)2017年7月發(fā)生的重故障為例進(jìn)行分析,該故障發(fā)生在軋機(jī)換輥完成軋機(jī)啟動(dòng)時(shí),控制系統(tǒng)切換到MASTER ON,即軋制模式時(shí),壓上缸位移發(fā)生異常,導(dǎo)致兩側(cè)壓上缸行程偏差較大,軋機(jī)HYROP系統(tǒng)報(bào)重故障,軋機(jī)停機(jī)。復(fù)位后切換到MASTER ON時(shí)依舊發(fā)生同樣故障。
利用1720軋機(jī)控制系統(tǒng)的TRACE軟件對當(dāng)時(shí)的跟蹤數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,故障發(fā)生在軋機(jī)切換到MASTER ON后,伺服閥工作控制壓上缸動(dòng)作的時(shí)候,兩側(cè)伺服閥都根據(jù)系統(tǒng)控制指令對壓上缸進(jìn)行控制,但一段時(shí)間后壓上缸位置發(fā)生偏差,導(dǎo)致系統(tǒng)報(bào)重故障停機(jī)。根據(jù)TRACE數(shù)據(jù)分析,故障發(fā)生前,DS側(cè)的壓上缸位行程受伺服閥控制動(dòng)作正常,完全按照給定信號進(jìn)行動(dòng)作。而WS側(cè)壓上缸的行程位移則出現(xiàn)異常,液壓缸的活塞桿位移與給定信號相反,且持續(xù)上升,系統(tǒng)給出反向指令后任不能控制壓上缸下降,從而導(dǎo)致故障停機(jī)。停機(jī)后利用旁通回路對兩側(cè)壓上缸進(jìn)行控制,測試壓上缸上述下降動(dòng)作正常,可排除壓上缸的故障,則可能是伺服閥的故障,更換WS側(cè)伺服閥后系統(tǒng)恢復(fù)正常。
依據(jù)伺服閥原理結(jié)構(gòu)和特性研究,其主要原因是因?yàn)樗欧y的閥芯卡死或者閥芯動(dòng)作卡阻或立馬達(dá)損壞造成伺服閥失控,其閥芯不能根據(jù)伺服閥給定的電信號進(jìn)行正常動(dòng)作,從而造成給定信號和壓上缸動(dòng)作不對應(yīng)。
對下線伺服閥檢測,如圖3所示為伺服閥特性曲線,發(fā)現(xiàn)零位偏置嚴(yán)重,閥芯和尖邊磨損嚴(yán)重,針對以上問題,提出一下預(yù)防措施。

圖3 伺服閥特性曲線
伺服閥是一種精密的液壓元件,其存放前必須清潔,油孔位置安裝擋板防塵,電氣插頭用電工膠布包扎好,確保無外露[6]。然后水平存放在無雜質(zhì)、油污、及灰塵的干燥清潔的木制箱體內(nèi),木箱周圍無帶有磁性的工器具。
(1)控制軋機(jī)主液壓系統(tǒng)污染度。將系統(tǒng)濾芯更換周期由6個(gè)月縮短為3個(gè)月,循環(huán)濾芯過濾精度由10 u提高至5 u,每三個(gè)月對液壓系統(tǒng)油品進(jìn)行檢測,確保系統(tǒng)清潔度為NAS5級。
(2)伺服閥的前后過濾器的濾芯一直使用進(jìn)口濾芯,并將的更換周期從1年縮短為6個(gè)月。
每月一次軋機(jī)液壓AGC系統(tǒng)的階躍實(shí)驗(yàn),觀察伺服的零位電流,正常零偏電流是-0.5-0 A (-0.35 A),發(fā)現(xiàn)異常提前更換,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
該伺服閥內(nèi)雖裝有位置傳感器,但并未接線,現(xiàn)將閥芯位置信號線接出來,在線進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)控閥芯位移,從而快速判斷力馬達(dá)伺服閥工作狀態(tài)是否正常。
冷連軋軋機(jī)液壓AGC系統(tǒng)的故障類型較多,不同的故障呈現(xiàn)出的故障現(xiàn)象可能一樣,但處理故障的方式完全不同,從而導(dǎo)致了故障判斷上存在很大的難度,通過本文對軋機(jī)液壓AGC系統(tǒng)故障研究,提出了對關(guān)鍵元件伺服閥閥芯位移監(jiān)控,定期做軋機(jī)液壓AGC系統(tǒng)的階躍響應(yīng)實(shí)驗(yàn)等預(yù)防措施,在很大程度上幫助故障預(yù)判斷,極大減少了設(shè)備維護(hù)工作,做到預(yù)防性維護(hù)。