蔡 亮 陸 瀟 李 濤 史雄威 趙利慶
(1. 中國航油集團津京管道運輸有限責任公司,天津 300300;2. 中國石油長慶油田分公司第十一采油廠,陜西 西安 710016;3. 中國石油華北油田公司第三采油廠留北工區,河北 河間062450;4. 中國石油管道局工程有限公司第四分公司,河北 廊坊 065000;5. 中國石油華北油田公司第一采油廠,河北 任丘 062552)
該輸油管道于2009年9月投產,全長約361km,其中首、3#、5#站為熱泵站,2#、4#、6#、7#站為熱站。管徑D273×6mm,埋深1.5m;采用50mm厚硬質聚氨酯泡沫保溫,外防護層采用2.5mm厚的高密度聚乙烯黃夾克;配套恒電位儀陰極保護。采用先爐后泵輸送工藝,設計最小輸油量55×104t/a,最大輸量105×104t/a,設計工作壓力6.28MPa。各站高程為962~1136m,平均站間距為50km左右。
該輸油管道投產近10年來已累計發生腐蝕穿孔事件五十余起,投產僅兩年多就發生腐蝕穿孔事故,腐蝕現象十分嚴重。2015~2017年安排了管線漏磁檢測工作,共檢測出11614個腐蝕點,腐蝕程度最大為90%,全線都存在不同程度的腐蝕缺陷,其中首站-3#站103.1km管線進水管段多,腐蝕點密集,腐蝕程度20%~40%的腐蝕點占全線總量的86.6%,承受工作壓力高,漏磁檢測結果如圖1、圖2所示。
根據檢測結果及平時維護管理的情況,腐蝕的主要特點如下:
(1)腐蝕發展速度非??臁R允状胃g為例,在距離管道起點19km處,管道底部出現了15~20mm的裂紋缺陷,并且周圍伴隨著大小不一的腐蝕缺陷,并且僅在管線投產運行兩年就出現了。第二次穿孔發生在里程284km處,管線左側穿孔,孔徑約4mm,在附近開挖兩根管段,又發現6處腐蝕坑,通過計算,年平均腐蝕速率為0.68mm/a,腐蝕速率增長較快;

圖2 5#-末站管體腐蝕點分布示意圖
(2)腐蝕類型單一,完全以電化學腐蝕產生腐蝕坑為主,主要原因為防護層破損進水。未出現其它類型的腐蝕,管道外腐蝕為主,內腐蝕很輕微;
(3)腐蝕穿孔現象在各個站均有發生。
通過對管線沿線土壤進行檢測、對管線防腐層狀態進行評估、對管體的腐蝕活性進行檢測等手段[1,2],發現出現大面積腐蝕泄露的區域一般位于地勢低洼、斜坡或黃黏土段,這種管段容易存大量積水,使管體發生電化學吸氧腐蝕。常規的補強技術是對管線的泄露缺陷處進行打卡子補焊、點焊或進行打套袖處理,隨后在恢復防腐保溫層。
至2018年,4#站-末站腐蝕程度40%以下的點仍未進行維修,隨著運行時間的增加,各點的腐蝕程度應有不同程度增加,此部分管段已逐步不能滿足壓力負荷,成為重大安全隱患。根據2017年管線漏磁監測報告,2018年9月2日~10月23日,針對平均腐蝕程度較高的4#站-末站管段2343處腐蝕點采用碳纖維復合材料補強[3]。
碳纖維補強施工程序:
(1)定位缺陷及現場開挖:利用多種內檢測工藝技術,對管道缺陷進行定位,隨后進行開挖驗證和修復處理;
(2)管道防腐層剝離與表面清理:對缺陷管道的防腐保溫層進行清除,對缺陷處進行除銹處理,達到St3級別;
(3)缺陷尺寸測量及照相:修復前對缺陷的長度、寬度和深度進行照相,有條件的對腐蝕產物進行收集,進行電鏡掃描和能譜分析,確定腐蝕產物類型,明確腐蝕機理,為今后處理此次腐蝕保留一手數據;
(4)鋼管表面的缺陷修補
充分考慮到施工場地的溫度、風速和濕度,選擇合適的樹脂材料進行缺陷修復,將樹脂均勻的填在點狀、面積狀、體積狀等腐蝕缺陷處。在焊縫兩邊要平滑蒸汽,避免碳纖維黏貼是造成鼓泡;
(5)碳纖維布粘貼;
(6)補口及補強層防護;
(7)作業區域固化;
(8)回填:當補強層固化后,采用細沙或素土進行分層夯實回填,并對現場進行清理恢復地形原貌,保證管線埋深達到設計要求。
通過漏磁檢測,對輸油管線外腐蝕的情況進行了統計,同時分析了腐蝕原因,主要是電化學腐蝕為主,并且為外腐蝕,針對腐蝕現狀,應用了常規補強和碳纖維補強技術進行管線修復,應用后管道完整性得到了提升,失效率大大降低,其中碳纖維補強具有如下優點:
(1)整體補強層薄,節省了施工費用;
(2)可以軸向、環向以及呈一定傾角進行靈活裁剪,組合鋪設,鋪層之間還可以交錯組合,使補強層形成一個整體。