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某型汽車懸置螺栓斷裂失效分析

2020-01-01 08:18:30徐子鳴程濤
中國設備工程 2019年23期
關鍵詞:有限元支架檢測

徐子鳴,程濤

(眾泰汽車工程研究院,浙江 杭州 310018)

螺紋連接是汽車上最常用的連接方式之一,普通轎車上螺栓的用量大約為4000 個。一旦失效則影響車輛正常使用甚至危及人身安全,也會使用戶對品牌的口碑產生不良影響。

螺栓斷裂的原因大致有以下幾種:(1)螺栓質量問題,材料內有夾雜物,有加工工藝產生的刀痕,螺紋有微裂紋,氫脆;(2)裝配問題,連接件與螺栓產生干涉,接觸面有油污導致滑動,操作不規范導致預緊力過大或者不均;(3)外在原因,其他部件的振動導致松動;(4)選型問題,螺栓強度不足;(5)環境腐蝕,如輻射、海水、硫化物等。

某型汽車在試驗場進行強化道路試驗時,發動機右懸置螺栓與螺柱發生斷裂,針對該問題開展了各方面的研究與分析工作。

1 故障描述

根據試驗員反饋,試驗之前車輛檢查時發現螺栓預緊力衰減幅度比較大,進行了復緊,強化道路行駛不足300km 即發生了斷裂,遠未達到強化道路試驗完成6000km 里程的要求。螺栓與懸置支架、發動機正時罩蓋裝配關系如圖1 所示,螺栓與兩個雙頭螺柱均發生斷裂,斷裂位置在螺紋處如圖2 所示,有部分螺紋段殘留在發動機正時罩蓋螺紋孔內部,如圖3 所示。懸置支架下邊的凸臺嚴重變形,且螺栓與螺柱穿過的通孔內有明顯的螺紋壓痕,如圖4 所示。

圖1 裝配關系圖

圖2 斷裂螺栓與螺柱

圖3 發動機正時罩蓋

圖4 懸置支架

2 螺栓檢測

螺栓與螺柱的檢測項目和步驟一樣,以1#螺栓為例。

2.1 失效斷面分析

1#六角法蘭面螺栓斷面如圖5 所示,左邊小半圈呈鐘表刻度紋路,有明顯宏觀疲勞紋,為疲勞斷裂。用4%硝酸酒精溶液侵蝕,用掃描電鏡觀察,500 倍顯微組織為回火索氏體,如圖6 所示。

圖5 1#螺栓斷面

圖6 螺栓500 倍顯微組織

2.2 成分檢測

用光電直讀光譜儀確定螺栓成分,結果如表1 所示。通過對比發現,螺栓的化學成分符合GB/T 4336-2002 對SCM435 鋼成分的技術要求。

表1 螺栓的化學成分

2.3 力學性能檢測

2.3.1 硬度試驗

對斷裂螺栓和抽檢螺栓進行硬度檢測,結果如表2,滿足標準GB/T 228.1-2010 的要求。

2.3.2 金相檢測

對螺紋放大100 倍脫碳檢測,無增脫碳,滿足標準要求,具體檢測結果如表3 所示。

2.3.3 拉伸試驗

對抽檢螺栓進行抗拉強度試驗,結果如表4 所示,滿足標準GB/T 228.1-2010 要求。

表2 硬度試驗結果

表3 金相檢測結果

表4 拉伸試驗結果

2.4 螺栓檢測小結

通過對螺栓及螺柱質量的檢測,認為滿足標準要求,本次試驗產生斷裂的根本原因可以排除標準件質量問題。

3 有限元分析

觀察懸置支架,2#與3#螺栓孔內有與螺紋產生接觸干涉的痕跡。推測斷裂發生前螺栓與螺柱產生了松動,振動沖擊導致斷裂。為了更好地找到松動的原因,應用有限元技術CAE 分析進行了仿真模擬。

3.1 有限元建模

本次分析主要考察懸置支架的應力、應變及接觸面之間的摩擦力,忽略螺紋的細節部分,螺栓與殼體之間用節點重合連接在一起。螺帽與懸置支架、懸置支架與殼體之間做接觸,接觸對編號如圖7 所示。

圖7 接觸對示意圖

3.2 邊界條件

約束殼體截面123 自由度,在螺栓、螺柱上施加35000N預緊力(等效預緊扭矩70N·m),在懸置支架連接硬點施加載荷。

3.3 分析結果

懸置支架材料為A380, 根據供應商提供的檢測數據,屈服強度為164 ~170MPa,各工況的支架應力如表5 所示,已經超過材料屈服強度,預緊后支架應力如圖8 所示。

圖8 預緊后懸置支架應力

螺栓連接的基本原理是螺桿伸長后的回彈力,使被連接件緊密接觸在一起,接觸面之間的摩擦力足夠大才能保持相對位置固定。接觸面上的摩擦力輸出如表6 所示。

表5 各工況下應力及應變結果

表6 接觸面摩擦力

3.4 結果解析

3.4.1 預緊力衰減

螺栓擰緊后,軸向力衰減導致螺栓松動。螺栓松動可以分為旋轉與非旋轉松動兩類,非旋轉松動中被連接件的塑性變形是其中一個重要原因。從懸置支架的應力及應變結果可以看出,支架的塑性變形會導致支架的彈性回彈能力不足,螺栓的伸長量減小(軸向力減小),與試驗場反饋螺栓預緊力衰減嚴重的現象一致。支架的材料屈服強度不足,接觸面過小等因素都可能導致預緊力衰減。

3.4.2 接觸面滑動

從接觸面摩擦力輸出結果來看,支架凸臺與殼體之間的的接觸面承擔了絕大部分切向載荷。接觸面P5 在縱向工況10、11、22、23 中,摩擦力遠小于P4、P6 接觸面,說明螺栓布局接近一條直線不合理。

摩擦力的簡單公式為F=μ×Fn,μ 為連接件之間的摩擦系數,測得為0.28,Fn 按預緊力未衰減時35000N 計算,得到F=9800N。據試驗場反饋,復緊前力矩衰減至30N·m,則F=4200N,工況22 和工況23 中,1#螺栓與3#螺柱均可能滑動。從圖4 懸置支架螺栓孔的摩擦痕跡看,3#螺柱的滑動很明顯。

4 優化改進

4.1 優化方案

根據實際情況提出了三種改進方案:(1)削平支架下方的凸臺,材料改為QT450,如圖9;(2)削平支架下方的凸臺,材料改為AlSi7Mg0.6;(3)削平支架下方的凸臺,增加一個厚度為2mm 三孔墊片,如圖10。

4.2 優化結果

圖9 懸置直接凸臺削平

圖10 三孔墊片

以工況10 為例,優化方案結果如表9 所示。優化方案(3)最容易實施,在試驗場經過6000km 強化試驗后,檢測三個螺栓的殘余扭矩合格,如表10 所示。考慮到輕量化與最佳防松效果,最終采用了方案(2)并通過了試驗驗證。

表7 優化方案結果

表8 殘余扭矩測量結果

5 結語

本文從斷面檢查、力學性能檢測、工藝檢查、有限元模擬等各方面對螺栓斷裂原因進行了分析,查明支架的塑性變形導致預緊力衰減嚴重,在某些工況下使接觸面滑動引起螺栓疲勞失效。

有限元分析可以幫助檢測接觸面的摩擦力,為保證最低的軸向力提供數據支持。

增大接觸面、更換材料、增加墊片等優化方案證明可以有效地降低預緊力衰減,阻止螺栓斷裂失效的產生。

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