劉偉 吳應(yīng)謙 張?zhí)m洲

【摘要】針對(duì)長(zhǎng)斜井裸巖灌漿工程施工中的操作平臺(tái)、施工爬梯等的設(shè)置問題,中國(guó)水利水電第三工程局有限公司第四分局在JH項(xiàng)目壓力鋼管斜井中采用了無軌灌漿臺(tái)車+卷揚(yáng)牽引的方式,能有效節(jié)約施工時(shí)間和施工投入,從而達(dá)到為工程建設(shè)增值的目的。
【關(guān)鍵詞】長(zhǎng)斜井;裸巖灌漿;無軌臺(tái)車; 進(jìn)度; 成本
1、概況
JH電站壓力鋼管斜井包含上彎段、斜直段、下彎段。上彎段長(zhǎng)31.12m,轉(zhuǎn)彎半徑R=30m;斜直段長(zhǎng)72.685m,與水平線角度為59.43°;下彎段長(zhǎng)31.12m,轉(zhuǎn)彎半徑R=30m,全線均為圓形斷面,半徑3.7m,圍巖類別大部分為IV類圍巖,局部為III類。
根據(jù)要求,斜井段全線采用裸巖灌漿。由于開挖、支護(hù)已全部完成,斜井內(nèi)無通道及操作平臺(tái),若采用常規(guī)施工方法進(jìn)行全斜井段裸巖灌漿,一般分為兩種,第一種為自下而上搭設(shè)滿堂腳手架進(jìn)行施工。由于斜井較長(zhǎng),采用滿堂架施工需耗費(fèi)大量的材料,且施工工期較長(zhǎng),初步估計(jì)僅逐層搭設(shè)腳手架約需1月有余,對(duì)于工程進(jìn)度和成本的控制不利;第二種為在斜井底部鋪設(shè)兩道型鋼軌道,隨后制作一臺(tái)灌漿臺(tái)車進(jìn)行固結(jié)灌漿,灌漿臺(tái)車需用大量工字鋼進(jìn)行制作,由于斜井坡度較大,洞徑尺寸較大,臺(tái)車重心難以控制,臺(tái)車設(shè)計(jì)較為困難。
2、無軌灌漿臺(tái)車的設(shè)計(jì)方案
2.1設(shè)計(jì)方案概述
針對(duì)斜井灌漿采用傳統(tǒng)工藝施工不利于進(jìn)度和成本的控制,中國(guó)水利水電第三工程局有限公司采用了設(shè)置無軌灌漿臺(tái)車+卷揚(yáng)牽引的設(shè)計(jì)方案。
如下圖所示,施工前首先在斜井下彎處清理出一片臺(tái)車制作場(chǎng)地用于完成灌漿臺(tái)車的焊接、預(yù)裝工作,同時(shí)在頂部安裝卷揚(yáng)系統(tǒng)。待現(xiàn)場(chǎng)滿足灌漿條件時(shí),采用卷揚(yáng)系統(tǒng)沿斜井洞軸線方向拉運(yùn)灌漿臺(tái)車,操作平臺(tái)設(shè)置在灌漿臺(tái)車平面上(如下圖所示),人員上下依靠斜井鋪設(shè)的爬梯。
2.2臺(tái)車的優(yōu)勢(shì)說明
(1)灌漿孔布置為沿斜井全線設(shè)置,其作業(yè)面覆蓋整個(gè)斜井,采用可移動(dòng)式灌漿臺(tái)車施工較為靈活,可根據(jù)要求隨時(shí)上下移動(dòng),且占用時(shí)間極少,同時(shí)在灌漿施工完成后灌漿孔檢測(cè)時(shí)可根據(jù)要求在指定的任意地方進(jìn)行施工。
(2)相較與搭設(shè)滿堂支撐架的方案,采用本方案可以節(jié)約大量的腳手架材料,極大降低搭拆時(shí)間,大大降低施工期安全風(fēng)險(xiǎn);
(3)相較與采用有軌臺(tái)車的方案,采用本方案首先不需再進(jìn)行軌道布設(shè)。由于本斜井坡度近乎于60°,軌道的鋪設(shè)及焊接存在極大的安全風(fēng)險(xiǎn),其次斜井支護(hù)采用錨噴支護(hù)+型鋼拱架的形式進(jìn)行,噴錨面難以保證平順,軌道的安裝難度大大增加,最后臺(tái)車的形式要保證工作面的全覆蓋,施工期間重心可能產(chǎn)生橫向偏移,即使增加了防傾覆措施對(duì)其臺(tái)車進(jìn)行限位,臺(tái)車上的車輪也存在脫離軌道的可能,這為再次行駛增加了難度。而采用無軌臺(tái)車則不需要再考慮上述問題,并且無軌臺(tái)車的小輪采用鋼制材料可減小由于支護(hù)面不平順或者支護(hù)面上的鋼筋、石渣、粗細(xì)骨料等原因造成對(duì)輪胎產(chǎn)生的損壞。
3、施工方法
3.1施工順序
提前焊接、預(yù)裝灌漿臺(tái)車(不占施工工期)→頂部安裝雙卷揚(yáng)系統(tǒng)→斜井人員上下爬梯安裝→卷揚(yáng)系統(tǒng)、爬梯、灌漿臺(tái)車試運(yùn)行及驗(yàn)收→灌漿施工→灌漿檢查→灌漿臺(tái)車下方后拆除→作業(yè)爬梯拆除→工程完工。
3.2施工控制點(diǎn)
(1)卷揚(yáng)系統(tǒng)采用2臺(tái)同步雙筒卷揚(yáng),一臺(tái)用于臺(tái)車上下提升所用,一臺(tái)作為臺(tái)車行駛期間的保險(xiǎn)措施;
(2)灌漿臺(tái)車上明確荷載上限值,防止由于頂部荷載過大導(dǎo)致臺(tái)車產(chǎn)生傾覆或者超載;
(3)灌漿臺(tái)車行駛至工作位置后采用短鋼絲繩將臺(tái)車與周邊錨桿或臨時(shí)插筋進(jìn)行鎖定,防止在進(jìn)行造孔作業(yè)時(shí)由于振搗導(dǎo)致的臺(tái)車傾覆或滑移;
(4)灌漿臺(tái)車在投入運(yùn)行前,檢查卷揚(yáng)機(jī)上鋼絲繩與滾筒,直徑是否一直,防止在臺(tái)車形式過程中由于卷揚(yáng)機(jī)上繩圈、滾筒不一致導(dǎo)致臺(tái)車產(chǎn)生傾斜;
(5)卷揚(yáng)機(jī)起始端的鋼絲繩距離巖面應(yīng)保證一定距離,防止鋼絲繩與巖面產(chǎn)生摩擦損壞鋼絲繩,主要采用滾杠、導(dǎo)向輪等措施;
(6)灌漿臺(tái)車焊接必須按照設(shè)計(jì)材料使用,焊接牢固,確保其剛度及強(qiáng)度滿足要求;
(7)灌漿臺(tái)車車輪采用大剛度車輪(鋼輪),并且車輪直徑不宜過小;
(8)灌漿臺(tái)車周邊與圍巖間距控制在40cm左右,因移動(dòng)中灌漿臺(tái)車與周邊圍巖易發(fā)生摩擦情況,故臺(tái)車周邊需布設(shè)彈性防撞材料(聚乙烯等材料);
(9)灌漿臺(tái)車周邊應(yīng)設(shè)有安全護(hù)欄,護(hù)欄高度不允許小于1.4m,防止施工人員在進(jìn)行作業(yè)過程中跌落。
4、方案比對(duì)
4.1工期對(duì)比
采用無軌灌漿臺(tái)車+卷揚(yáng)施工與常規(guī)腳手架施工,其主要工期分析如下(灌漿時(shí)間為必須時(shí)間,在對(duì)比中不再進(jìn)行敘述):
4.1.1無軌灌漿臺(tái)車+卷揚(yáng)機(jī)施工與滿堂腳手架施工的對(duì)比
(1)常規(guī)施工:施工準(zhǔn)備(包括材料準(zhǔn)備和倒運(yùn))約10d,腳手架搭設(shè)72m高,約需25d,拆除約需20d,合計(jì)55d;
(2)灌漿臺(tái)車施工:除安裝爬梯占用約10d外,其余不占用直線時(shí)間。
如上所述,采用灌漿臺(tái)車節(jié)省時(shí)間約45d。
4.1.2采用無軌灌漿臺(tái)車+卷揚(yáng)施工與常規(guī)有軌臺(tái)車+卷揚(yáng)施工的對(duì)比
(1)常規(guī)施工:施工準(zhǔn)備(包括材料準(zhǔn)備和倒運(yùn))約2d,爬梯安裝10d,軌道安裝及軌道拆除,約需15d,拆除約需7d,合計(jì)34d;
(2)灌漿臺(tái)車施工:除安裝爬梯占用約10d外,其余不占用直線時(shí)間。
如上所述,采用灌漿臺(tái)車節(jié)省時(shí)間約24d。
4.2材料對(duì)比
采用傳統(tǒng) “滿堂腳手架搭設(shè)”的方法,需采用大量腳手架管和配套扣件及模板(約需腳手架管29t,扣件4400套,馬道板材料420㎡),相應(yīng)的材料運(yùn)輸、倒運(yùn)費(fèi)用較高,同時(shí)輔助運(yùn)輸人員也需增加,最終導(dǎo)致施工成本較高。而采用無軌灌漿臺(tái)車+卷揚(yáng)工藝,所用施工材料除灌漿臺(tái)車一套材料(1.2t鋼材)外,基本無需其他施工輔助材料,從而大大降低施工成本。
采用傳統(tǒng) “有軌臺(tái)車”的方法,需鋪設(shè)型鋼軌道約3.8t,鋼筋約0.5t,相應(yīng)的安裝及拆除費(fèi)用較高,同時(shí)施工期安全風(fēng)險(xiǎn)較大,最終導(dǎo)致會(huì)產(chǎn)生一部分施工成本,但主要是安全風(fēng)險(xiǎn)較大。而采用無軌灌漿臺(tái)車+卷揚(yáng)工藝,所用施工材料除灌漿臺(tái)車一套材料(1.2t鋼材)外,極大的降低了安全風(fēng)險(xiǎn),并降低部分施工成本。
結(jié)語:
JH項(xiàng)目斜井灌漿施工工期極為緊張,通過采用灌漿臺(tái)車+卷揚(yáng)系統(tǒng)的工藝為此項(xiàng)施工節(jié)約了34~45%的時(shí)間,為工程節(jié)點(diǎn)工期的按時(shí)完成提供了有利保障,同時(shí)也緩解了材料占用壓力、節(jié)省項(xiàng)目投資。為今后類似工程提供了借鑒經(jīng)驗(yàn)。