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梗絲加香比例合格率改善研究

2020-02-25 11:16:14張忠云
科技與創(chuàng)新 2020年2期
關(guān)鍵詞:合格率

張忠云

梗絲加香比例合格率改善研究

張忠云

(紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司昭通卷煙廠,云南 昭通 657000)

梗絲加香是煙梗梗絲加工的重要環(huán)節(jié),加香的穩(wěn)定、均勻與否直接影響著成品梗絲的抽吸口感。結(jié)合梗絲線生產(chǎn)實(shí)際,分析了造成梗絲加香比例合格率不高的設(shè)備關(guān)鍵點(diǎn),并提出相應(yīng)的改進(jìn)對策。改進(jìn)后,梗絲加香比例合格率提升了21個(gè)百分點(diǎn)。

梗絲加香;梗絲線;卷煙;物料流量

梗絲加香是制絲車間梗絲加工過程中的重要工序之一。梗絲加香比例合格率是加香過程的重要質(zhì)量指標(biāo),加香的穩(wěn)定、均勻與否直接影響著成品梗絲的抽吸口感,進(jìn)而影響摻配后卷煙的內(nèi)在品質(zhì),對卷煙品質(zhì)的穩(wěn)定性具有重要意義。本文結(jié)合梗絲線生產(chǎn)實(shí)際,針對造成物料流量波動(dòng)大的設(shè)備關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行改造,并優(yōu)化控制程序。通過皮帶輸送機(jī)的步進(jìn)控制,縮短料頭過料時(shí)間;通過加裝計(jì)量管,優(yōu)化控制程序,改造電子秤控制方式,以提高各段時(shí)間內(nèi)物料流量的穩(wěn)定性,提高加香過程料液流量噴灑的精度,最終達(dá)到提高梗絲加香比例合格率的目的。

1 原因分析

梗絲加香比例是指每100 kg梗絲所加入的香料量(以升為單位)。生產(chǎn)過程中控采集數(shù)據(jù)為15 s一次,根據(jù)采集的數(shù)據(jù)剔除料頭、料尾和斷料等異常數(shù)據(jù)后動(dòng)態(tài)進(jìn)行計(jì)算加香比例。對于批量數(shù)據(jù),合格率的計(jì)算公式為:

雙側(cè)允差=[(-)/]-[(-)/] (1)

式(1)中:為合格率;為過程質(zhì)量特性或設(shè)備工藝參數(shù)上規(guī)格限;為過程質(zhì)量特性或設(shè)備工藝參數(shù)下規(guī)格限;為總體均值(用樣本均值估計(jì));為總體標(biāo)準(zhǔn)差(用樣本標(biāo)準(zhǔn)差估計(jì))。

總合格率的具體評價(jià)方法和計(jì)算過程還要根據(jù)組內(nèi)合格率和組間合格率來計(jì)算[1],此處不在贅述。從合格率的計(jì)算公式中可以看出,合格率與工藝參數(shù)上下規(guī)格限,樣本均值和樣本標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)。通常情況下,工藝參數(shù)上下規(guī)格限為定值,在測量準(zhǔn)確的情況下,合格率的高低主要與樣本標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)。而在實(shí)際生產(chǎn)中,造成樣本標(biāo)準(zhǔn)差偏大的最主要原因?yàn)槲锪狭髁坎▌?dòng)大。

通過現(xiàn)場排查和分析發(fā)現(xiàn),車間所采用的烘絲機(jī)為氣流式滾筒烘絲機(jī),受氣流影響,烘后葉絲流量存在波動(dòng),且工藝設(shè)計(jì)上考慮到烘后梗絲的造碎情況,梗絲加香機(jī)前無倉式喂料設(shè)備,物料通過計(jì)量電子秤后就進(jìn)入加香環(huán)節(jié),導(dǎo)致進(jìn)入加香機(jī)的物料流量不穩(wěn)定(主要表現(xiàn)為料頭、料尾流量小;料中流量波動(dòng)大),而加香機(jī)噴灑的香料量來不及根據(jù)來料量實(shí)時(shí)調(diào)整,造成單位時(shí)間的梗絲加香比例合格率低。

2 改進(jìn)方案

針對以上問題,結(jié)合現(xiàn)場工藝,在原設(shè)備的基礎(chǔ)上提出以下兩個(gè)改進(jìn)方案。

2.1 調(diào)整電子秤前皮帶運(yùn)輸方式為步進(jìn)式

針對料頭流量小的問題,在電子秤前的皮帶運(yùn)輸機(jī)入口處加裝超聲波煙層厚度傳感器,將皮帶運(yùn)輸方式改為步進(jìn)式,實(shí)現(xiàn)皮帶輸送機(jī)的“堆料”功能,通過“堆料”,相同厚度的梗絲被均勻地送入后續(xù)設(shè)備中。具體控制方式如下:當(dāng)梗絲料頭時(shí),預(yù)填充激活,如果超聲波傳感器檢測到皮帶輸送機(jī)上的煙層厚度大于設(shè)定的步進(jìn)高度,皮帶在變頻器的控制下步進(jìn)進(jìn)料;當(dāng)皮帶輸送機(jī)的步進(jìn)次數(shù)大于設(shè)定次數(shù)且電子秤上有料時(shí),置位生產(chǎn)狀態(tài),皮帶機(jī)一直運(yùn)行;批結(jié)束,復(fù)位生產(chǎn)狀態(tài),皮帶機(jī)停止運(yùn)行。控制流程如圖1所示。

圖1 控制流程圖

2.2 加裝計(jì)量管,改進(jìn)電子秤控制方式

針對料中物料流量波動(dòng)大的問題,加裝計(jì)量管,將計(jì)量稱改為具備計(jì)量和控制功能的秤。原先的過料方式為:計(jì)量稱勻速傳動(dòng),無論皮帶上梗絲重量如何,都按照設(shè)定好的速度運(yùn)行,對流量波動(dòng)檢測不到,又因系統(tǒng)的加料比例是設(shè)定好的,在某一個(gè)時(shí)間段內(nèi),流量可能偏離設(shè)定的值,加料比例又是固定的,就會(huì)造成這個(gè)時(shí)間段內(nèi)的加料精度偏離,加料精度下降。

針對問題,改進(jìn)思路為:控制一定時(shí)間內(nèi)通過電子秤的物料流量,確保一段時(shí)間內(nèi)通過電子秤的物料流量穩(wěn)定,進(jìn)而來匹配對應(yīng)流量的加香比例,避免因電子秤物料流量隨時(shí)波動(dòng)而造成加香精度不高的問題。流量的增減則通過在電子秤入口加裝計(jì)量管來實(shí)現(xiàn),當(dāng)計(jì)量管檢測到高料位有料時(shí),電子秤的皮帶運(yùn)行逐步增快,為保證一定時(shí)間內(nèi)通過電子秤的梗絲流量穩(wěn)定,增快的方式為每隔一段時(shí)間增加一定的量,同時(shí)計(jì)算出一定時(shí)間內(nèi)的梗絲量并傳送到控制系統(tǒng),再由系統(tǒng)計(jì)算得出相應(yīng)的加料比例;同理,當(dāng)計(jì)量管低料位無料時(shí),電子秤運(yùn)行逐步減慢,控制系統(tǒng)計(jì)算得出相應(yīng)的加料比例。這樣改進(jìn),電子秤即具備了計(jì)量和控制雙重功能,既能計(jì)量物料流量,又能控制通過電子秤的物料流量。

3 改進(jìn)方案的實(shí)施

3.1 調(diào)整皮帶運(yùn)輸方式為步進(jìn)式方案

在皮帶輸送機(jī)入口處安裝超聲波煙層厚度檢測器件,根據(jù)調(diào)試設(shè)置料頭堆料步數(shù)和料頭高度,當(dāng)料頭到來時(shí)按上位設(shè)定的步數(shù)和料位高度進(jìn)行堆料,料位達(dá)到設(shè)定高度后,皮帶電機(jī)前進(jìn)一步,堆滿設(shè)定步數(shù)后,皮帶持續(xù)運(yùn)行。

3.2 加裝計(jì)量管,改進(jìn)電子秤控制方式

3.2.1 加裝計(jì)量管

梗絲經(jīng)皮帶運(yùn)輸機(jī)后在計(jì)量管內(nèi)堆積,當(dāng)高位計(jì)量管未滿時(shí),啟動(dòng)等待,待高料位有料后,延時(shí)3 s啟動(dòng)電子皮帶秤;當(dāng)高料位光電管檢測到有梗絲堆積信號(hào)時(shí),提升電子秤皮帶電機(jī)的頻率,從而增加皮帶的速度。

3.2.2 電子秤控制方式改進(jìn)

電子皮帶秤啟動(dòng)時(shí)初始設(shè)定流量為2 300 kg/h,流量設(shè)定范圍2 000~4 000 kg/h,單次調(diào)整量50 kg。高低料位都無料時(shí),每隔7 s設(shè)定值減50 kg;高低料位都有料時(shí),每隔6 s設(shè)定值增加50 kg。電子皮帶秤累計(jì)重量、瞬時(shí)流量通過采集經(jīng)堆、出棧后,將22 s后的累計(jì)重量信號(hào)、瞬時(shí)流量信號(hào)再傳輸給加香機(jī)控制PLC。

4 結(jié)論

通過改進(jìn),梗絲加香比例合格率由原來的77.9%提升到99.1%,改善前后的控制圖對比如圖2所示。

從圖2中可看出,加香合格率波動(dòng)極差也較原來減小,改善效果十分顯著。

本文通過深入分析影響梗絲加香精度的原因,在原設(shè)備工藝的基礎(chǔ)上,對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行調(diào)整,對相應(yīng)的控制程序進(jìn)行優(yōu)化,提高進(jìn)入梗絲加香環(huán)節(jié)的流量穩(wěn)定性,以達(dá)到提升梗絲加香合格率的目的。通過改進(jìn),梗絲加香合格率提升效果明顯,且文中的電子秤控制方法,對于其他加料環(huán)節(jié)的流量穩(wěn)定控制具有一定的推廣價(jià)值。

圖2 改進(jìn)前后梗絲加香比例合格率對比圖

[1]黃秋婷,馮振宇,馬曉偉,等.卷煙批量數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化及評價(jià)方法的設(shè)計(jì)[J].云南化工,2018,45(10):47-52.

TS452

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2020.02.058

2095-6835(2020)02-0141-02

〔編輯:張思楠〕

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