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降低輸煤#03皮帶故障率

2020-02-25 11:15:58
福建質量管理 2020年2期
關鍵詞:設備

(華電國際十里泉發電廠 山東 棗莊 277103)

一、引言

660MW輸煤系統#03皮帶是一條重要的輸煤皮帶,貫穿60萬煤場,頭部與660MW輸煤系統#04甲乙兩路皮帶相連,尾部通過轉運站與#02、#08兩條皮帶相連,與140MW煤場、300MW煤場相互關聯,互為補充。該條皮帶上方有#3斗輪機,取料、堆料均用到#03皮帶,其使用頻率相當高。可見,該條皮帶在660MW輸煤系統中起著重要的作用。

二、#03皮帶存在的問題

(一)#03皮帶簡介

#03皮帶機主要由膠帶、托輥、機架、支架、驅動裝置、拉緊裝置、改向滾筒和清掃裝置等組成,#03皮帶為尼龍橡膠輸送帶,帶寬為1400mm,帶芯為尼龍;尼龍帶用橡膠作覆蓋材料和布層作貼接材料,尼龍層全為6層,覆蓋膠厚度上層為4.5mm,下層為1.5mm。

(二)存在的問題

(1)跑偏;

(2)皮帶邊沿、二層皮帶經常磨損;

(3)皮帶輸煤過程中撒漏煤;

(4)墜砣來回晃動,止擋損壞;

(5)導料槽擋煤皮子易損;

(6)托輥和調偏托輥機架易損,調偏托輥在皮帶啟停瞬間易掉落。

三、項目對策研究和創新點

(一)對策前期觀察及資料收集

從2017年9月7日開始

①每天巡檢中,重點在#03皮帶上煤期間,安排專人進行檢查,通過查看運行中的皮帶,檢查在整條皮帶中,各處設備與皮帶接觸會出現的現象,及時通過照片、視頻等方式記錄下來。

②定期進行設備轉動部位檢查加油。對#03皮帶頭部驅動滾筒、增面滾筒、改向滾筒、漲緊滾筒、尾部滾筒、尾部增面滾筒的軸承,定期進行拆開檢查,對于缺少潤滑脂的軸承部位,及時補充潤滑脂。

③每周對#03皮帶頭部,#3斗輪機上料皮帶、懸臂皮帶處漲緊裝置進行檢查維護,對于墜砣擺動問題進行加固止擋的方式進行處理,觀察效果。

④每周檢查皮帶各處托輥架與皮帶是否磨損,檢查托輥轉動是否平穩,是否與皮帶邊沿有磨損情況。

⑤每天在上煤期間,協助運行值班工,通過上下皮帶的調偏托輥,進行皮帶跑偏的調節,在調節中,要緩慢進行微調,調偏要有順序的進行。

(二)研究制定方案

針對落煤筒經前期觀察,得出需要在現場實際解決的具體問題。通過數據及影像資料,仔細查看,組織小組成員分析研究,組內成員根據個人實際工作經驗,出對策,制方案。活動過程中,及時與車間領導、技術專工、運行方面相關人員等進行交流協調,最終確定以下6項技術改造項目。

(三)創新技術改造

①在#03皮帶頭部爬坡處二層皮帶上加裝300MW輸煤設備淘汰下來的舊小滾筒,稍加改造后,作為壓輪使用,防止皮帶在有坡度處,二層皮帶與托輥架磨損造成隱患。

②通過與下調偏托輥架廠家聯系,在下調偏托輥架兩頭焊接加強筋,加固架子,防止皮帶啟停瞬間,帶動調偏托輥晃動,造成托輥架子損壞。

③更換#3斗輪機上料皮帶滾筒,由排渣滾筒改為傳統的包膠滾筒。

④改造加固#03皮帶墜砣止擋。

⑤對尾部導料槽進行收口處理,解決了撒煤、擋皮易磨損的問題。

⑥在尾部導料槽上部加裝鎖氣器,緩沖煤流沖擊。

四、過程實施及效果

1.2017年11月份,利用原300MW輸煤設備淘汰下來的舊小滾筒備品,修舊利廢,稍加改造后,在#03皮帶頭部爬坡處角度最大處,分一層皮帶、二層皮帶選定位置,自制滾筒支架焊接在選定位置,拆除原有的平行托輥和托輥支架,安裝小滾筒,調整前后、上下高度,通過小滾筒的承壓,將一層皮帶、二層皮帶與皮帶機架不再接觸摩擦。

2.經現場觀察發現,原廠家安裝的下調偏托輥架強度不足,在皮帶運行中,尤其是皮帶跑偏帶動調偏托輥架左右晃動,硬力導致下調偏托輥架與皮帶機架連接處齊整斷開。經與廠家設計人員溝通,及時要求廠家人員在下調偏托輥架受力最大處焊裝加強筋,并及時送貨到廠進行10副下調偏托輥架的更換安裝。安裝加強筋的下調偏托輥架經現場運行使用,符合運行要求。

3.在2017年底,在60萬機組負荷不高的時段,加班加點對原來損壞的排渣滾筒更換為承載力大的傳統包膠滾筒,并測試承載力符合現場使用要求。

4.根據#03皮帶漲緊系統的現場情況,及時組織班組力量對墜陀支架進行調整,并采用強度高的止擋進行焊補加裝,使得漲緊滾筒和墜陀能夠沿著滑道平穩滑行,特備是皮帶開啟瞬間也能正常穩定的運行。

5.根據60萬翻車機接卸煤經#02皮帶至#03皮帶尾部落煤筒的煤流沖擊情況,研究發現原來的導料槽下料口的角度小,容易對皮帶邊緣帶來沖擊,導致撒煤、擋煤皮子易損等缺陷。根據此情況,對尾部導料槽進行收口處理,使得煤流不再往皮帶兩側沖擊。

6.因#02-#03皮帶落煤筒落差大,煤流對#03皮帶的沖擊力過大,煤筒中缺少對煤流緩沖的裝置。根據當前輸煤系統設備技術要求,申報鎖氣器并及時安裝在煤筒第三節,有效緩解了煤流的垂直沖擊力。

五、總結

(一)改造后運行情況觀察

項目實施后,設備故障率降低,運行穩定性提高。解決了重要輸煤皮帶現場的多處問題,提高了電煤接卸、輸送效率,節省了各項費用,提高了經濟效益。

(二)效益提升

①電煤輸送效率提高,節省了設備運行時間和耗電量,折合一年費用2.2萬元。

②解決了撒漏煤問題,節省了人工清潔費用,折合一年1.8萬元。

③延長了皮帶更換周期,折合一年30萬元。

④減輕了檢修人員的勞動強度,節省了勞務費約3000元。

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