楊 劍
(中國石油大慶石化分公司塑料廠,黑龍江大慶 163714)
大型熱水泵是高壓聚乙烯裝置核心設備,主要用于高壓裝置反應器撤熱,其機械密封運行的可靠性直接關系到裝置的安全平穩生產。某石化公司塑料廠20 萬噸/年高壓低密度聚乙烯裝置采用德國Basll 公司專利技術,由意大利TECNIMONT 公司承建,裝置于2005 年7 月建成投用。裝置熱水泵P1801、P1802由嘉利特荏原泵業有限公司設計制造,設計流量1620 m3/h,全揚程174.6 m,溫度210 ℃,出口壓力3.2 MPa,轉速1495 r/min,功率1000 kW。離線備有2 臺備用泵頭,不能在線進行切換,采用集裝式機械密封,PLAN21 沖洗方案。由于地處北方循環水鈣離子含量較大,自沖洗換熱器結垢情況較為嚴重。自投用以來機械密封故障率較高,機械密封壽命在6 個月左右,多次出現機械密封泄漏導致裝置被迫全線停車。
為了保障裝置穩定生產,技術人員想了很多措施,包括換熱器加并聯、實現換熱器在線切換,但效果均不理想。后來想采用脫鹽水給自沖洗換熱器冷卻的方案,但是需要增設一套閉路脫鹽水系統,投資很大。經過調查研究,國內同種工況的高溫高壓熱水泵機械密封冷卻大多數采用PLAN23 沖洗方案。經過對兩臺熱水泵的機械密封進行改造,使用PLAN23 沖洗方案,徹底解決了設備機械密封壽命短的問題。
該裝置原始設計選用的熱水泵由日本福斯制造,為了節省成本殼體材料選用碳鋼,由于泵正常運轉時介質主要為反應器R1301 高溫撤熱后的中壓熱水,熱水在回到熱水罐中后壓力突然降低會出現閃蒸現象,因此泵入口壓力波動較大,泵汽蝕現象較嚴重,泵體振動加劇,導致殼體沖刷嚴重,自裝置開工截至2010 年,殼體沖刷損壞2 臺。由于振動大機械密封損壞比較頻繁,平均壽命6 個月,嚴重制約裝置長周期運行,利用2010 年7月份大檢修期間對泵頭進行更新。新泵由嘉利特荏原泵業有限公司設計制造,泵體材料為奧氏體不銹鋼,同時通過優化操作穩定熱水儲罐壓力。開車后,泵的整體振動水平由原來的4.5 mm/s,下降到1.5 mm/s 左右,運行平穩。拆解泵殼體,未發現沖刷痕跡。由于振動下降,機械密封平均壽命能夠達到12 個月左右。
當初分析認為,機械密封損壞的原因是泵運轉時存在汽蝕、振動大是導致機械密封損壞泄漏。因此設備整體更新時未對機械密封和沖洗方案進行優化。自2011 年8 月份泵東側機械密封頻繁出現泄漏,最大時機封泄漏狀態變為噴射狀,噴出的中壓蒸汽長度約1.5 m,嚴重影響裝置的長周期生產運行,同時帶來了很大的安全隱患。該裝置熱水泵出口溫度210 ℃、壓力為3.2 MPa,屬于高溫高壓。PLAN21 沖洗方案見圖1。

圖1 PLAN21 機械密封沖洗方案
自沖洗液從泵出口通過孔板節流經過換熱器回到密封腔,由于泵出口與密封腔之間有壓差,熱介質流量、流速較高,溫度達到210 ℃。同時,我國北方循環水中鈣離子含量大,鈣鎂鹽類結晶會從波紋管與折流套間析出,形成水垢的速度很快,導致自沖洗液溫度高,現場實際溫度表顯示可達150 ℃。查閱相關資料,150 ℃的熱水已經完全喪失了潤滑性,導致機械密封動、靜環出現干摩擦,同時高溫高壓的熱水進入機械密封中會在密封腔中汽化、對密封面形成沖刷。實際拆解的機械密封中出現很多溝痕,驗證沖刷確實存在。同時,輔助密封環長期在高溫下運行出現材質老化變硬喪失彈性失效,增加了泄漏的風險。為了解決沖洗液溫度高的問題,對自沖洗換熱器在線加并聯換熱器,實現一用一備。但是由于換熱器切換過程中沖洗液的溫度和流量的波動太大,導致機械密封動、靜環間形成的潤滑膜產生破壞,巨大的溫差還會導致石墨環破裂,實際應用效果很不理想。2013年10 月在一次換熱器切換過程中,導致了機械密封的直接損壞,大量泄漏的高溫高壓熱水噴射出來,裝置被迫停車。
隨著裝置長周期、大負荷生產的要求,熱水泵機械密封的壽命短的問題顯得尤為突出,為了解決機械密封壽命短的問題,保證裝置長周期運行,成立攻關小組通過研究主要有兩種思路:①換熱器冷卻液采用閉路脫鹽水,解決換熱器結垢換熱能力下降的問題,保證機械密封沖洗液的溫度平穩;②改進機械密封結構型式以及機械密封沖洗方案。第一種方案,需要增加一套脫鹽水儲罐、換熱器、循環泵,投資成本較大、現場占地面積較大,沒有可實施性。因此只能采用第二種方案。
機械密封的使用工況主要有壓力和溫度兩個因素,針對此熱水泵機械密封的實際情況,針對高溫高壓水泵機械密封的實際工況,新的密封改造方案采用T-48V 型單端面集裝式機械密封+API PLAN23 輔助系統方案。新的機械密封結構主要由補償環、配合環、輔助密封、泵效環等組成。PLAN23 沖洗方案見圖2。
在密封腔處設置循環進出口,外接換熱器,密封腔內部設置泵效環為循環提供動力。同時輔助密封密封O 形環材料為FFKM,耐溫達到320 ℃,解決了輔助密封高溫老化使密封失效的缺陷,新系統使熱介質在密封腔內部形成近似封閉的循環冷卻系統,冷卻效率大大高于PLAN21 方案,可以將熱介質溫度控制在80 ℃以下,從源頭上減少冷卻水在換熱器內部結垢的程度。更重要的是,密封腔內熱介質溫度低于80 ℃,從根本上避免了熱介質汽化的可能,使配合環與補償環之間得到良好潤滑和冷卻,延長了機械密封的整體使用壽命。

圖2 PLAN23 沖洗方案
自2015 年7 月改造投用以來,熱水泵機械密封運轉至2018 年7 月大檢修,已經連續運轉3 年未出現泄漏,保障了裝置的長周期穩定運行。通過本次改造,高溫高壓工況的熱水泵機械密封對沖洗要求較高,同時輔助密封件的材質必須滿足工況的要求。