曹中平

摘?要:本文主要介紹了宏光發電廠2X300MW循環流化床鍋爐早期頻繁BT后,通過針對性的分析及優化處理,最終有效的保證鍋爐的安全可靠運行。
關鍵詞:CFB;循環流化床鍋爐;BT;積灰;吹灰;改進
1 宏光電廠300MW CFB概況
宏光發電公司所用鍋爐為東方鍋爐(集團)股份有限公司生產的循環流化床、亞臨界參數,一次中間再熱自然循環汽包爐。采用半緊身封閉、平衡通風、固態排渣、全鋼架懸吊結構,型號為DG1070/17.4—Ⅱ1,最大連續出力為1070t/h,過熱蒸汽壓力為17.4MPa、溫度為540℃,再熱蒸汽壓力為3.934/3.729MPa、溫度為333.1/540℃,配備300MW亞臨界中間再熱單軸雙缸雙排汽、直接空冷式汽輪發電機組。
鍋爐采用汽冷式旋風分離器進行氣—固分離、高溫回灰。采用床下點火器點火。鍋爐共布置10個給煤口,全部布置于爐前,在前墻水冷壁下部收縮段沿寬度方向均勻布置。爐膛底部是由水冷壁管彎制圍成的水冷風室,水冷風室兩側布置有一次熱風道,進風型式為平行于布風板從風室兩側進風,由于空預器一、二次風出口均在兩側,一次熱風道布置較為簡單。一次熱風道內布置有4臺點火燃燒器。尾部采用雙煙道結構,前煙道布置了3組低溫再熱器,后煙道布置有4組低溫過熱器,向下前后煙道合成一個,在其中布置有兩組螺旋鰭片管式省煤器和臥式空氣預熱器,空氣預熱器采用搪瓷管式,一、二次風道分開布置,沿爐寬方向雙進雙出。
2 鍋爐設置BT相關邏輯保護
循環流化床鍋爐設置主要保護為BT,即為鍋爐跳閘保護系統。BT動作后,通過主燃料跳閘和各風機跳閘,而有效避免鍋爐造成更大的損壞。
BT觸發條件:
①爐膛壓力高高(+2489Pa),延時5s。
②爐膛壓力低低(-2489Pa),延時5s。
③汽包水位高高(+250mm),延時5s。
④汽包水位低低(-250mm),延時5s。
⑤高壓流化風機全部跳閘。
⑥引風機全部跳閘。
⑦一次風機全部跳閘。
⑧二次風機全部跳閘。
⑨高流風機母管壓力低于30kPa,延時90s。
⑩蒸汽阻塞。
B11給水泵全停且床溫高于650℃,延時5s。
B12汽機跳閘且負荷>30%,同時旁路3s未打開。
B13手動按下兩個BT停爐按鈕。
3 我公司早期頻繁BT匯總
從2013年7月26日至2014年1月10日,期間共發生鍋爐BT動作5次,其中4次因鍋爐受熱面積灰嚴重,塌灰導致爐壓大幅波動造成。尤其2013底至2014年初連續BT動作4次,對對機組安全經濟運行造成了巨大影響。
2013年7月26日因為鍋爐入爐煤顆粒太細,粒度≤2.0mm的占比接近60%,鍋爐灰渣比偏大,鍋爐空預受熱面積灰嚴重,吹灰過程中發生嚴重塌灰,引起鍋爐爐膛壓力大幅波動,觸發“爐膛壓力高”保護,BT動作,期間影響發電量約216MW。
2013年11月4日因為受熱面積灰嚴重,吹灰過程塌灰造成爐膛壓力迅速升高,最高達+3175pa,BT動作,期間影響發電量約200MW。(參數見右表)
2014年12月11日機組正常運行中,受熱面積灰嚴重,突然塌灰造成爐膛壓力急劇升高,觸發“爐膛壓力高”保護,BT動作。
4 原因分析及優化處理
多次造成BT,通過對空預出口與引風機進口煙氣壓力變化,確定空預出口水平煙道處為易積灰區域(與使用煤種的灰份和煙道設計有很大關系)。BT原因,受熱面積灰是一方面,煙道結構易積灰、使用煤種灰分高及入爐煤粒徑太小是主要原因,對此公司及各部門高度重視,主要通過以下方法措施進行改進完善:(1)運行調整合理對受熱面進行吹灰,增加蒸汽吹灰及空預吹灰次數,每班多加兩次空氣預熱器吹灰,并把蒸汽吹灰分為前后兩階段進行。這樣避免蒸汽吹灰兩根吹灰槍同時進入,爐壓波動大。(2)新增空氣預熱器出口煙道吹掃,左右側各布置3根吹掃管,定時吹掃,有效控制該煙道處的大量積灰。(每側風道底部積灰區域均勻布置18個小型鐘罩型風帽)。(3)燃料部合理控制入爐煤粒徑,保證鍋爐灰渣比,降低尾部煙道的積灰。(4)分離器進行了技術改造,#1、#2、#3旋風分離器進口截面縮小以提高分離效率,具體為#1、#3由19.58m2縮小為17m2,#2由19.58m2縮小為15m2,提高煙氣進口速度,從而提高了分離效率。
5 結語
宏光發電有限公司300MW CFB鍋爐經過從入爐煤粒徑、灰份控制和設備設計方面,不斷探索改進,我公司再未發生過因塌灰爐壓波動大造成BT,保證機組安全穩定運行。雖我廠鍋爐仍在不斷改進,完善,此次針對性的改進,為各位同仁提供參考,同時建議鍋爐生產廠家對分離器和煙道改進(東鍋持續生產的鍋爐已經沒有我們這種出口水平煙道的結構)。
參考文獻:
[1]蔣敏華,肖平.大型循環流化床鍋爐技術[M].北京:中國電力出版社,2009.
[2]孫獻斌,黃中.大型循環流化床鍋爐技術與工程應用[M].北京:中國電力出版社,2009.
[3]蔡新春,王慧麗.循環流化床鍋爐熱效率偏低原因分析及解決措施[J].熱力發電,2010,39(7):47-49.