陳繼甲,程 立,董靈芝
(蘭州蘭石石油裝備工程股份有限公司,甘肅 蘭州 730314)
傳統鉆井絞車多為單軸齒輪箱或多軸鏈條傳動,經大小齒輪或鏈輪減速增扭后帶動滾筒軸。由于存在減速系統,導致絞車結構寬大、重量超重、傳動效率較低,鉆機總體設計總受限于絞車外形和重量。為了打破絞車減速系統對總體布局的局限,由電機直接驅動滾筒軸,即直驅絞車的傳動理念應運而生。現階段直驅絞車主要有兩個發展方向,一種采用永磁同步電機驅動,還有一種就是筆者提出的低速大扭矩交流變頻電機驅動,通過低速大扭矩電機對滾筒軸的直接驅動,提高了傳動效率;省掉減速系統,使得絞車結構緊湊、操作簡單、方便運輸。
與普通電機相比,永磁電機功率密度大、傳動效率、功率因數高[1],的確具有很大的優勢。但永磁電機原材料稀缺,生產成本非常高;為了對閉環反饋進行測速調節,需在電機轉軸上安裝編碼器,隨鉆機的每次搬遷,編碼器的位置信號需重新采集調整,容易出現故障,對經常搬家的鉆機而言非常麻煩;而且永磁電機還存在一些問題亟待解決,如不可逆的退磁問題、磁路結構的設計計算問題、對驅動的控制問題等,目前永磁電機大多用于鉆深5 000 m以下的鉆機。
低速大扭矩交流變頻電機采用了交流變頻調速技術,它是以自動控制、電路拓撲、電動機理論為依據,運用微電子計算機技術、可關斷全控技術、脈寬調制(PMW)等技術,是現代高新技術與傳統鉆井機械的有機融合。隨著上述技術近年來的快速發展,交流變頻電機現已能滿足鉆井工藝對調速性能的要求,這是傳統機械驅動、電驅動鉆機無法企及的優勢,故低速大扭矩交流變頻直驅絞車很好的發展前景。
參照我國石油鉆機絞車最新標準《石油鉆機用絞車》(SY/T 5532-2016)[2],確定JC70DB直驅絞車技術參數。
額定輸入功率:2×1000 kW;最大鉤載:4 500 kN;最大快繩拉力: 485 kN;鋼絲繩公稱直徑:φ38 mm;擋數:1正+1倒,交流變頻無極調速;主剎車:液壓盤式剎車;輔助剎車:交流變頻電機能耗制動;外形尺寸(長×寬×高):6 400 mm×2 400 mm×2 500 mm;質量:37 500 kg。
2臺1 000 kW交流變頻電機通過聯軸器與滾筒軸相連,直接為絞車提供動力。滾筒軸總成通過軸承座與調心滾子軸承安裝與絞車架上。整個結構去掉傳統絞車單軸齒輪箱或多軸鏈條等減速裝置、稀油潤滑系統、輔助電機自動送鉆、氣胎離合器等裝置,使得絞車結構簡單、重量大幅減輕。滾筒中心與絞車底座中心重合,圖1 所示為整個絞車設計,左右對稱,受力均勻,結構的剛度、穩定性增加;主要受力件采用Q355D材料,對主要焊縫進行磁粉探傷,保證其有足夠的強度;為確保各部件安裝精度,對絞車架采用整體式加工。主絞車架內的盤剎液壓管線、防碰過卷進氣管線均采用不銹鋼硬管,提前預埋在絞車架中,預留好供快接軟管用的接頭,使用簡潔方便。

圖1 直驅絞車結構示意圖1.交流變頻電機 2.聯軸器 3.液壓盤剎莎車 4.絞車架 5.滾筒軸 6.軸承座 7.調心滾子軸承
由電機特性曲線(見圖2),建立絞車P快-V鉤與Q鉤-V鉤(見圖3)特性曲線。圖中a-b為絞車間歇運轉恒扭矩區間,c-d為絞車持續運轉恒扭矩區間,d-e為恒功率區間,e-f為降功率區間。據圖分析可知,在恒扭區,電機轉速為0~100 r/min,鉤速在0~0.38 m/s范圍變化,鉤載(V鉤=3918 kN)、快繩拉力(P快=418 kN)基本為恒定值,能達到最大鉤載(V鉤MAX=4 500 kN)、最大快繩拉力(P快max=485 kN)的90%左右,實現了低速大扭矩特性;當鉆井工況需要提升最大鉤載時,可通過電機過載特性來實現。在恒功率區,電機轉速為100~250 r/min,鉤速在0.38~0.96 m/s范圍內,最大快繩拉力達到418 kN,最大鉤載達到3 918 kN,滿足正常鉆井工藝需求,可在此區間正常鉆進。在降功率區,滾筒轉速在250~450 /min變化,鉤速能達到1.72 m/s,電機高轉速輸出、功率下降,輸出扭矩降低,絞車可在此區間進行下鉆或解空吊卡等工作。
本次使用的的交流變頻電機,其調速范圍廣(0~450 r/min)。可在基頻10 Hz以上恒功率、基頻10 Hz以下恒扭矩變頻調速[3],正反轉轉速均能從0~100%精準無級調節,省掉了繁瑣的減速機構,簡化了絞車檔位設計。且當電機轉速為0 r/min時,電機仍具有全扭矩作用,這對處理井下的鉆具事故、側鉆,修井等作業非常有利,具有很好的安全性能。
傳統絞車因有減速系統,不論是鏈條傳動、還是齒輪箱,不可避免的始終需要潤滑系統,絞車設計結構冗雜,且鉆井工人維護保養工作繁瑣。隨著使用有些漏油現象無法避免,不僅影響鉆井工作,而且還造成嚴重的環境污染、資源浪費。而直驅絞車故障點少,維護方便簡潔,更加高效環保。
本次設計直驅絞車能夠實現軟啟動、軟制動,采用能耗制動和盤剎制動器配合剎車,鉆機下放鉆具時產生的反電勢被有效轉化、消耗,使得制動過程噪音低、振動小,操作控制安全可靠。

圖2 電機特性曲線

圖3 P快-V鉤/Q鉤-V鉤曲線
此次JC70DB直驅絞車的設計,利用先進的交流變頻控制技術,實現了超井深等復雜工況對絞車低速
承載能力高的需求;且采用0.01 Hz超低頻控制技術,省去冗余的輔助送鉆系統,實現了主電機自動送鉆功能。傳統7 000 m電驅動絞車長度約7~8 m、寬度約3~4 m、質量大都在50 000 kg左右,設計的直驅絞車與之相比,整體重量減輕約30%、絞車占地面積縮小25%、效率由傳統的86%[4]提高至97%,實現了鉆井絞車操作簡單化、結構輕量化、能源高效利用的目的。