李 光
上海奉賢燃機發電有限公司 上海201403
某電廠建設有兩臺F級一拖一多軸布置的燃氣-蒸汽聯合循環熱電聯產機組。機島設備采用上海電氣電站集團引進德國西門子技術生產的SGT5-4000F(4+)型燃氣輪機;汽輪機上海汽輪機廠生產的超高壓、三壓、再熱、反動式、雙缸雙排汽、LZC140-13.0/1.2/555/550型抽汽凝汽式汽輪機,設置一套CCI的100%容量的高壓、中壓和低壓三級汽輪機旁路系統。
2019年5月19日,1號機組調峰啟動,6:03燃機并網,6:35汽機并網。6:41,高旁反饋由4.1%跳變至21.7%,并緩慢變化至111%,失去監視;主蒸汽壓力波動,汽輪機高壓調門、中壓調門開度波動,7:24,手動打閘停汽機;8:04,主蒸汽壓力高,手動打閘停燃機。
2.1 高旁閥反饋開度突變階段6:41高旁閥反饋開度由4%突變至21%,當時閥門指令為1.6 %,高旁開關量反饋顯示閥門關到位。由此可見,閥門反饋裝置出現了故障。
現場檢查發現高旁反饋連桿脫落,彈簧飛出,導致閥位反饋失真。脫開后反饋桿置于固定槽上方,在閥門開啟時跟隨上升,閥門關閉時,不跟隨下降,且顯示反饋數值大于閥門最大位置,導致在高旁閥反饋一直顯示111%,不能實際反饋閥門實際開度。

檢查反饋桿,未發現明顯碰撞痕跡,平順的向外彎曲型變量約4 mm,凸輪邊緣磨損嚴重。閥門正常動作為垂直方向動作,而反饋裝置的卡槽與反饋桿不是完全垂直,在閥門開關動作及管道振動的過程中,對反饋桿存在一定的橫向推力,長期的作用,導致高旁反饋桿變形,最終頂部凸輪從反饋槽中脫出。
2.2 汽機調門開度異常波動階段 在這個期間,高旁閥指令處于2個狀態,閥門在自動控制下緩慢上升后突然關閉,交替反復。緩慢上升是由于主蒸汽壓力大于高旁壓力設定值,高旁閥處于自動狀態,指令在積分的作用下逐漸上升。閥門打開后主汽壓力迅速下降,小于高旁壓力設定值,導致指令突降,壓力回升,關反饋到位。為穩定汽機進汽壓力,汽機高壓調節門、中壓調節門進行自動調節,循環反復,造成汽機調門開度、壓力、流量等參數異常波動。

2.3 機組解列階段 因高壓旁路反饋失去,高旁閥開關幅度大,在高旁閥迅速開啟后,主蒸汽進入再熱冷端,導致再熱蒸汽壓力上升,中壓旁路開啟、中壓調門快速打開,大量消耗鍋爐蓄能,導致主蒸汽壓力、再熱蒸汽壓力快速下降,高壓調門、中壓調門先后進入壓力控制模式,快速關閉,導致汽機負荷快速下降,手動打閘汽機;汽機解列,關閉高旁閥后,高壓主蒸汽壓力迅速上升,為避免鍋爐超壓,手動打閘燃機。
3.1 高旁閥門反饋桿會在外力長期作用下變形脫落,高旁反饋失效,閥位失去監視,是本次異常事件發生的誘因。
3.2 運行值班員監盤不力,在啟動升負荷階段未能及時發現高旁閥閥位反饋異常,未能及時將高旁閥門控制切至手動狀態,有效控制故障。
4.1 對反饋裝置進行了修復,并設計了防脫落裝置:手工加工墊片,減小了反饋連桿及反饋裝置底座間的間距,使反饋連桿無脫出凹槽。裝復后進行了閥門試驗,閥門動作正常。

4.2 制定旁路故障專項處置措施,規范應急操作流程;優化高壓旁路控制邏輯,在故障狀態時自動將高旁切至手動;優化高旁減溫水控制邏輯,避免減溫水誤噴。