焦建龍



摘 要:首都機(jī)場線是北京首次采用直線電機(jī)車輛制式,采用4編組L型地鐵車輛,自2008年投入運行到至今已經(jīng)接近12年時間。車輛風(fēng)源裝置為龐巴迪產(chǎn)品,相關(guān)零部件均為進(jìn)口產(chǎn)品,進(jìn)口部件價格較為昂貴,對于產(chǎn)品的日常維護(hù)、檢修、更換同樣價格不菲。同時,在產(chǎn)品運營過程中,發(fā)現(xiàn)存在一定的有乳化問題、空壓機(jī)加油口機(jī)殼螺紋損壞、風(fēng)源控制信號不完善等弊端。為解決上述問題,有必要對原車風(fēng)源裝置進(jìn)行國產(chǎn)化替代研制,即可以促進(jìn)自主知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)源裝置的發(fā)展,又可以規(guī)避相關(guān)弊端、降低后期維護(hù)成本。
關(guān)鍵詞:北京機(jī)場線;滑片式空壓機(jī);國產(chǎn)化
本文主要從國產(chǎn)化設(shè)計方案、系統(tǒng)性創(chuàng)新、試驗驗證和結(jié)論四部分闡述。
一 國產(chǎn)化設(shè)計
國產(chǎn)化風(fēng)源裝置由四大主要部件構(gòu)成(如圖1所示):即框架、空壓機(jī)總成、空氣處理系統(tǒng)和電控箱總成,如圖1所示。車輛用為意大利瑪泰品牌滑片式空壓機(jī),國產(chǎn)化方案采用同種型式。
國產(chǎn)化風(fēng)源裝置框架是由具有高性能的低合金高強(qiáng)度鋼組成,充分保證了其強(qiáng)度和可靠性的要求;四個安裝點位通過橡膠減振器連接于車體上。
空壓機(jī)總成由滑片式空壓機(jī)、油冷卻器、離心風(fēng)扇、聯(lián)軸器、三相交流電機(jī)等組成一個整體。由聯(lián)軸器將機(jī)頭和電機(jī)連接起來,中間安裝風(fēng)扇和冷卻器而成。這樣的設(shè)計使機(jī)器更加緊湊,節(jié)約空間。風(fēng)扇給冷卻器提供冷卻風(fēng)。
空氣處理系統(tǒng)包含:氣冷卻器、過濾器、吸附式干燥器、壓力維持閥、出口塊、壓力開關(guān)等。工作循環(huán)是由經(jīng)過氣冷卻器冷卻后的壓縮空氣進(jìn)入過濾器,再經(jīng)吸附式干燥器處理,由出口塊將干燥清潔的空氣供給機(jī)車。
電控箱總成主要由電控箱體、接觸器、熱繼電器、中間繼電器、時間繼電器、計時器、計數(shù)器、接線端子、電連接器等組成。集中管控各電器件的動作,通過電連接器將車輛的動力電引入風(fēng)源裝置,并由控制連接器引入車輛控制電及給車輛反饋運行狀態(tài)信號。
二 系統(tǒng)性創(chuàng)新
a)滑片式空壓機(jī)國產(chǎn)化
滑片式空氣壓縮機(jī)的壓縮單元由轉(zhuǎn)子、定子、滑片等構(gòu)成,按加壓輸送原理工作。滑片空氣壓縮機(jī)的壓縮單元轉(zhuǎn)子在定子中偏心安置,定子旋轉(zhuǎn)并與定子內(nèi)切。轉(zhuǎn)子上開有縱向的滑槽,滑片在離心力的作用下與定子內(nèi)壁間就形成一個密閉的空氣腔-壓縮腔。空氣經(jīng)由過濾器被吸入壓縮腔 ,并與潤滑油混合,隨著壓縮腔體積的縮小,油氣混合物被壓縮。進(jìn)入機(jī)械分離腔和油氣分離器,油經(jīng)過冷卻和過濾后又進(jìn)入另外一次循環(huán),而壓縮空氣經(jīng)過冷卻和凈化后排出機(jī)外。
滑片式空壓機(jī)自主設(shè)計開發(fā),具有完全的知識產(chǎn)權(quán),其各項關(guān)鍵零部件均由自己加工制造,實現(xiàn)完全的國產(chǎn)化。
b)有油空壓機(jī)油乳化問題解決
空壓機(jī)配置運行溫度開關(guān),空壓機(jī)運行時保證空壓機(jī)每次運行的油溫達(dá)到80℃后才會停機(jī)。
防乳化電氣控制原理:當(dāng)空壓機(jī)壓力開關(guān)閉合或網(wǎng)絡(luò)控制信號輸入時,接觸器得電,空壓機(jī)啟動,風(fēng)壓到達(dá)10bar后,若空壓機(jī)油溫未達(dá)到80℃,壓力開關(guān)回路斷開,油溫回路扔閉合,空壓機(jī)繼續(xù)運行,此時空壓機(jī)內(nèi)部的伺服閥動作,關(guān)閉進(jìn)氣口,空壓機(jī)不再輸出壓縮空氣,直至油溫達(dá)到80℃后空壓機(jī)停機(jī)。
c)加油口機(jī)殼螺紋損壞
原車空壓機(jī)加油、換油等日常維護(hù)及檢修拆卸,機(jī)殼加油口螺紋亂扣平面度損壞,產(chǎn)生漏油現(xiàn)象,由于機(jī)殼為空壓機(jī)的多零件的承載體,維修難度大,更換成本高。
現(xiàn)采用加油閥進(jìn)行加油,該零件為獨立零件,方便加油、換油及維護(hù)。
d)空壓機(jī)的控制策略改進(jìn):
現(xiàn)車空壓機(jī)的控制信號部分有多路信號未使用,依據(jù)軌道行業(yè)風(fēng)源控制策略優(yōu)化控制方式。
據(jù)不完全了解現(xiàn)車輛對空壓機(jī)的控制方案為:車輛運行時一空壓機(jī)為主空壓機(jī),車輛采用雙止回閥進(jìn)行補(bǔ)風(fēng)及隔離,另一臺空壓機(jī)為輔助空壓機(jī),對補(bǔ)風(fēng)后的差值進(jìn)行補(bǔ)風(fēng)。可根據(jù)目前國內(nèi)地鐵線路控制策略進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化空壓機(jī)的控制策略。
三 試驗驗證
國產(chǎn)化風(fēng)源取得了第三方型式試驗報告,風(fēng)源裝置在完成型式試驗后,正線進(jìn)行了空載考核和載客考核,充分驗證了國產(chǎn)化風(fēng)源的性能和功能,風(fēng)源裝置與原車風(fēng)源的電氣接口、機(jī)械接口、控制接口及技術(shù)參數(shù)等完全一致,滿足車輛的運營要求,同時優(yōu)化了原車風(fēng)源的相關(guān)問題,國產(chǎn)化產(chǎn)品可靠性更高。
四 結(jié)論
北京機(jī)場線風(fēng)源裝置的國產(chǎn)化,產(chǎn)品經(jīng)過試驗驗證、上車運營考核滿足原車輛的要求,提高了產(chǎn)品的可維護(hù)性,增強(qiáng)了風(fēng)源裝置的可靠性,降低了整車故障率,降低了產(chǎn)品的維護(hù)成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
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