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一臺SZL4-1.6-AⅡ(S)型鍋爐鍋筒鼓包開裂原因分析及處理措施

2020-04-10 06:42:18蔡昀
科技風 2020年10期
關(guān)鍵詞:處理措施

蔡昀

摘 要:對快裝鍋爐高溫區(qū)鍋筒鼓包開裂進行全面檢驗,通過對鼓包開裂產(chǎn)生原因進行分析,并提出處理措施,實踐證明效果良好。

關(guān)鍵詞:鍋爐;鼓包;開裂;原因分析;處理措施

臥式快裝鍋爐具有結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積和高度小,安裝和運輸方便,產(chǎn)生蒸汽快,負荷調(diào)節(jié)靈活,爐墻密封性好,保溫效果佳,熱效率高等優(yōu)點,廣泛應用在中小型企業(yè)工業(yè)生產(chǎn)中。但是,由于結(jié)構(gòu)限制,鍋筒底部直接受爐膛高溫輻射,對水質(zhì)要求很高,鍋筒底部鼓包和開裂事故發(fā)生頻繁,嚴重威脅設(shè)備安全經(jīng)濟運行。如何正確檢驗分析鼓包開裂情況,對查明事故原因、防止事故擴大、使用正確的處理方法、制訂合理的修理方案及采取必要預防措施有著一定的現(xiàn)實意義。

一、概述

2018年11月,黃山市某建材公司一臺SZL4-1.6-AⅡ(S)型蒸汽鍋爐在使用中發(fā)現(xiàn)鍋筒底部鼓包漏水,隨即緊急停爐,并邀請黃山市特種監(jiān)督檢驗中心檢驗人員對該爐進行了全面檢驗。

二、鍋爐基本概況

該鍋爐生產(chǎn)于2009年6月份,于2009年9月監(jiān)督檢驗合格并投入使用,結(jié)構(gòu)型式為雙鍋筒縱置式鏈條爐排,燃料為生物質(zhì)顆粒,額定蒸汽壓力1.6兆帕,額定蒸發(fā)量4噸/小時,鍋筒材料牌號16Mng,筒體厚度為18mm。

三、檢驗情況

(1)宏觀檢查發(fā)現(xiàn)上鍋筒前部距離下人孔800mm處有鼓包變形,尺寸為400mm(縱向),370mm(環(huán)向),鼓包高度60mm,對鼓包處打磨合格后進行磁粉檢測,發(fā)現(xiàn)有裂紋缺陷。

(2)打開鍋筒和集箱的檢查孔,對鍋爐內(nèi)部進行檢驗發(fā)現(xiàn),鍋爐受熱面水側(cè)普遍結(jié)有水垢,垢厚2.0~3.0mm,鍋筒底部和集箱內(nèi)均有大量散垢堆積。

(3)使用超聲波測厚儀對鍋筒鼓包開裂部位進行測厚檢測,發(fā)現(xiàn)筒體厚度減薄量較大,鼓包變形部位壁厚最薄處只有14.6mm,最大減薄量達到3.4mm。

(4)對鍋筒底部進行硬度檢測,正常部位的硬度值為138HB,而鼓包變形部位的硬度值為103HB,硬度值遠低于正常部位。

(5)對鍋筒底部進行金相檢測發(fā)現(xiàn),遠離鼓包區(qū)域,組織比較正常,為分布均勻的鐵素體+珠光體,有輕微的條狀帶和撕裂者痕跡,珠光體球化輕微;處于鼓包變形部位的金相組織已經(jīng)劣化,大部分為鐵素體,珠光體球化非常嚴重,微觀組織有明顯的被撕裂的痕跡。

四、原因分析

(1)鍋爐水處理不合格。在內(nèi)部檢查時發(fā)現(xiàn)鍋爐水側(cè)結(jié)垢嚴重,鍋爐水處理設(shè)備運行狀況較差,樹脂再生不及時,抽查之前水質(zhì)化驗報告發(fā)現(xiàn)給水硬度經(jīng)常超標,硬度值在2.4mmol/L~3.0mmol/L,遠遠超過GB1576-2018《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》中規(guī)定的小于等于0.03mmol/L的要求。水垢的導熱系數(shù)比鋼鐵的導熱系數(shù)的小數(shù)十倍到數(shù)百倍,使鍋爐受熱面的傳熱性能變差,燃料燃燒所放出的熱量不能迅速地傳遞到鍋水中,致使爐膛和煙氣溫度進一步升高,而鍋筒底部直接受到火焰輻射和煙氣沖刷,導致鍋筒局部溫度大大升高。

(2)受壓元件長期超溫。鍋筒鼓包開裂處正好位于燃燒區(qū)域溫度最高處,是熱負荷最高的地方,由于鍋筒底部水垢堆積,熱量不能有效地傳給鍋內(nèi)介質(zhì),受壓元件長期超溫狀態(tài)下運行,金屬出現(xiàn)珠光體球化和碳化物聚集。碳鋼在高溫和應力的作用下,碳化物將力求由表面能較高的的片狀轉(zhuǎn)變?yōu)楸砻婺茌^低的球狀,這種金相組織變化稱為“球化”,嚴重的球化可使金屬持久強度和蠕變極限明顯下降。金屬溫度升高超過設(shè)計溫度時,金屬材料的強度下降,抵抗外力的的能力隨著溫度的升高而降低,當鍋爐工作壓力超過金屬的屈服極限,受壓元件就會發(fā)生鼓包開裂。

(3)鍋爐長期超負荷運行。使用單位近年來生產(chǎn)規(guī)模擴大,用汽量不斷增加,但考慮到成本因素,沒有增加鍋爐容量配置,再加上鍋爐水質(zhì)處理工作不到位,受熱面結(jié)垢嚴重使得傳熱受阻,大量的熱量被煙氣帶走,造成排煙溫度升高,排煙熱損失增加,鍋爐的熱效率降低,鍋爐的出力常常不能滿足生產(chǎn)運行的要求。為了保持鍋爐的蒸發(fā)量和壓力,使用單位采取加大鼓風機風量,強化燃燒,使得鍋爐長期超負荷運行。隨著水垢的增加,火側(cè)溫度就越高,這樣容易出現(xiàn)過熱現(xiàn)象,特別是高溫區(qū)鍋筒出現(xiàn)嚴重過熱。

(4)使用管理不善。該鍋爐的排污方式為定期排污,在鍋爐水質(zhì)超標的情況下,由于定期排污量不夠,不能及時排除鍋爐內(nèi)形成的水渣,部分水渣又在受熱部位形成二次水垢。使用單位在鍋爐發(fā)生事故前一個月向鍋爐內(nèi)添加了除垢劑,添加除垢劑后未能對爐水進行及時監(jiān)測,并打開鍋爐人孔、手孔清理鍋爐內(nèi)部脫落的水垢,導致鍋筒底部沉積了大量的垢渣,鍋筒過熱后鼓包開裂。

五、缺陷的處理及預防措施

(1)根據(jù)《鍋爐定期檢驗規(guī)則》中規(guī)定,筒體變形高度不超過原直徑的1.5%,并且不大于20mm可以予以保留監(jiān)控,否則應當進行修理,受壓部件的材質(zhì)出現(xiàn)過燒組織,應當判定其范圍,并且進行挖補或者更換。使用單位對鼓包開裂原因分析和檢驗結(jié)果無異議,經(jīng)協(xié)商,決定對鼓包開裂部位做挖補修理。鍋爐的挖補修理由有資質(zhì)的單位進行,修理單位根據(jù)檢驗結(jié)果和有關(guān)規(guī)范標準制定了挖補修理方案,修理完成后進行宏觀檢查,并對焊縫進行X射線檢測,最后經(jīng)過水壓試驗合格。

(2)按照《鍋爐化學清洗規(guī)則》的規(guī)定對鍋爐進行一次化學清洗,定期清理鍋內(nèi)水垢、水渣。

(3)加強水質(zhì)處理工作,確保鍋爐水質(zhì)符合GB1576-2018《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》標準要求。

(4)加強日常運行管理,堅持做好定期排污工作,嚴格控制排污量,防止垢渣沉積在鍋筒底部。

(5)建議使用單位增加鍋爐容量配置,避免鍋爐超負荷運行,防止鍋爐事故的發(fā)生。

六、結(jié)語

該爐經(jīng)挖補修理后,使用單位加強了水質(zhì)處理和日常運行管理,在修理后的首次內(nèi)部檢驗時發(fā)現(xiàn)受熱面結(jié)垢情況改善,鍋筒底部未出現(xiàn)鼓包開裂缺陷,鍋爐能效大幅提高,至今使用良好。

參考文獻:

[1]TSG G7002-2015鍋爐定期檢驗規(guī)則.

[2]GB1576-2018工業(yè)鍋爐水質(zhì).

[3]林宗虎,徐通模.實用鍋爐手冊.北京:化學工業(yè)出版社,2009.

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