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工藝改進型料槽機器人焊接工作站

2020-04-15 03:55:27陳繼傳
科技風 2020年11期

摘?要:本文通過對原有料槽成型設備進行技改,對沖壓成型模具優化設計,開發出了一套料槽自動化焊接工作站,實現了自動化生產,能滿足槽式輸送機主要規格料槽的自動化焊接,提高了焊接效率,減輕了勞動強度,又改善了作業環境。

關鍵詞:焊接機器人;料槽成型;沖壓設備

料槽是熟料輸送機的重要組件,是大批量易損件,需定期更換,由三個零件分別成型后組焊而成,用于承載物料。料槽的內、外都有焊縫,焊縫長度長,焊接工作量巨大。目前,料槽的組對、焊接完全依靠工人,工序繁多、效率低下,質量難以保證,對原有設備進行改造十分必要。

1 機器人焊接的限制條件

焊接機器人是應用最廣泛的一類工業機器人,使用機器人替代人工焊接,實現自動化生產,可以減少人為因素的干擾,達到穩定焊接質量、提高生產效率、降低生產成本的目的。但機器人焊接料槽存在諸多問題限制,例如:

料槽的側板缺口尺寸不統一,側板與底板設計圖紙為半搭接,焊接機器人無法準確識別焊縫;

側板與底板的組對間隙大,焊絲會直接穿過縫隙而無法焊接上,出現焊漏;

各種零件的尺寸存在偏差,用機器人焊接無法準確定位,也容易出現焊偏等情況。

2 工件及設備的改造方法

用機器人進行焊接,要求工件的一致性好,尺寸誤差小,采用激光尋位、跟蹤可以放寬工件的尺寸偏差要求,但現有料槽的成型誤差較大,且焊縫軌跡復雜,無法達到焊接機器人的焊接要求。因此,要實現用機器人進行焊接,必須先提高工件的成型精度。

2.1 工件形式問題及解決方案

根據料槽成型設備使用、產品檢驗的情況,針對現有工件進行了優化設計,對料槽底板、側板成型專機進行了以下優化改造:

側板梯形缺口的尺寸有誤差,底板與側板缺口搭接會出現多種形式,焊接機器人無法識別焊縫的形式及準確位置,針對此問題,修改側板缺口尺寸,使側板與底板完全搭接,使之只存在連續角焊縫一種形式。

底板中間缺口尺寸與側板凸筋不吻合,組對時存在較大縫隙,會出現焊不滿、從縫隙滲漏形成焊瘤。針對此問題,通過對側板凸筋尺寸進行測繪,修改底板缺口尺寸,對切斷模具進行重新設計、制作,以此減小組對縫隙;

底板成型時沖的長方孔切斷后最終邊線為直線,而側板該處有臺階,底板沒有臺階,組對時貼合不上,存在較大間隙。針對此問題,按側板臺階尺寸重新設計底板,設計、制作沖腰形孔模具,腰形相應地錯位形成臺階;

側板缺口尺寸修改,焊后高出底板,在槽子裝配時側板缺口斜邊會與下一件槽子底板干涉。針對此問題,進行底板設計修改,底板兩端增加缺口,避開側板,改造后的底板裝配時不會產生干涉。

2.2 沖壓成型設備的改造

為了滿足工件形式改造的要求,需要進行加工設備的改造。底板增加缺口,成型機需增加沖壓工序,為不改變原有設備布局,將新增加的沖缺口工序合并到沖腰形孔工序,無須增加設備,重新設計模具,兩個沖頭存在高差,在一套沖壓模具上連續完成沖壓孔及缺口兩道工序,減小沖壓、切斷面的周長,將刃口設計成彎弧形,以此減小沖壓及切斷所需的壓力。

重新設計油缸連接法蘭,將整個沖壓缺口組件外移,即可減小側板沖壓梯形缺口尺寸,壓力不會增加,原有模具無需調整。

對限位擋輪進行測繪、優化,滾珠軸承改為滾柱軸承,并增加了淬火硬化的護套,控制擋輪間距限制板料的偏擺,成型尺寸精度提高,擋輪使用壽命倍增。

經改造,底板的斷口與側板更貼合,解決了料槽底板與側板組對縫隙大的問題;通過減小側板缺口尺寸,底板兩端增加缺口,使側板能與底板完全搭接上,不產生干涉,消除焊縫搭接形式多樣的問題。以上兩點從根本上解決了機器人焊接的可行性問題。

軋機改造工作的實施,降低了機器人焊接的難度,在一定程度上減小了工件的形位、尺寸偏差,達到了用機器人進行焊接的條件。

3 機器人焊接及其優勢

改造后,增加機器人焊接站,借助KBK物流系統上件、下件,即可自動焊接,一次焊接結束即為成品。

夾具按照主流料槽規格設計,一套夾具兼容了多種規格,節約了生產準備時間,有利于現場的管理;

焊接夾具安裝在滑軌上,寬度方向需要調整時,松開定位銷,推動夾具到對應孔位,鎖緊定位銷即可,高度需要調整時,更換墊塊并用內六角螺栓擰緊在底座固定孔位上。軸座位置用長圓孔調節,長圓孔的兩端分別對應兩種間距,整個調整規格過程中不需要測量,工具僅需要內六角扳手,效率較高;夾具采用外部氣動壓緊、內部固定塊限位的方式,防止位置過壓,利用工件原有的孔、槽定位,配合局部強力壓緊,保證了焊縫的基本一致,減小了工件組對搭接縫隙,實現了散件在夾具上定位后即可直接焊接;

采用AB雙工位設計,雙工位布置在水平回轉臺上,房體內部A工位在焊接的同時,外面的B工位有足夠的時間完成下件、上料,見圖4。焊接完成后自動切換工位,B工位進入內部焊接,A工位轉出下件、上料。工位切換僅需10s,大幅縮減了機器人等待的時間,提高了設備的使用率;

工件上料、下件采用KBK組合起重機配合電磁吸盤來代替人工搬運,工件移動方向靠人力來控制,僅工件升降、吊具加磁、消磁時需要操作按鈕,操作簡單、省力,下件、上料時間短。

4 結論

機器人焊接工作站運行穩定,能滿足槽式輸送機主要規格料槽的自動化焊接,實現了自動化生產,實現了以機器人代替專業的鉚工、焊工,既減少了用工,提高了焊接效率,又提升了產品質量,減輕了勞動強度,提升了制造工藝技術水平。

參考文獻:

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[3]余卓燁,胡艷梅,何銀水.薄板機器人自動焊接焊槍三維偏差的有效提取[J].焊接學報,2019,7:31-33.

作者簡介:陳繼傳(1985-),男,工程師,碩士研究生,從事機械加工及工藝成型研究。

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