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高壓燃氣管道泡沫清管器卡堵解決過程分析

2020-04-30 10:20:24韋永金吳文林候智強秦碩陳立可
化工管理 2020年10期
關鍵詞:作業

韋永金 吳文林 候智強 秦碩 陳立可

(貴州燃氣集團股份有限公司,貴州 貴陽 550004)

0 引言

貴陽市某高壓燃氣管道自2014年投產運行至2019年7月從未進行清管作業,線路長61.427km,管徑711mm,設計壓力4.0MPa,管道沿線共有兩個截斷閥室、兩個高中壓調壓輸氣站。為了掌握管道運行至今的狀況,2019年對該管道開展內檢測,按照內檢測器類型、通過能力大小等因素,發送內檢測器先后順序為:泡沫清管器、機械(測徑板)清管器、鋼刷清管器、變形檢測器、漏磁檢測器。為保證檢測器能夠順利通過、降低內檢測作業風險,有效檢測、收集管道變形、缺陷等信息,與此同時通過清理管道內部雜質,也能提高管道輸送效率、消除內部腐蝕環境、延長管道使用壽命,需先進行清管作業。首先選用泡沫清管器充當“探路者”實施清管作業;于2019年8月開展了兩次泡沫清管器清管作業,實施清管時間段的工藝運行參數為:壓力1.6~3.6MPa,氣體流速范圍0.7~1.4m/s,所需氣量約46~51萬方,作業期間管道上的分輸站停止下載氣量。

本文對實施泡沫清管器清管作業過程出現的卡堵問題進行分析、總結、提出建議,對以后的清管作業有指導意義。

1 泡沫清管器結構

本次內檢測清管選用泡沫清管器,尺寸為:長1000mm,直徑701mm。清管器外部為聚氨酯材質制成的表皮,內芯為海綿材料制成,是簡單的圓頂形狀,尾部和頭部都是平的,尾部開兩個直徑10mm 的非貫通性孔,有利于流體充滿海綿體,驅動清管器前行。其優點是質量輕、柔性好,對管道和閥門等設備損傷小;通過能力強,卡堵可能性低;對管道沖擊小,安全系數高。其缺點是磨損較大;壽命短,使用一次即報廢[1]。

2 卡堵分析

2.1 兩次清管器運行時間

考慮各方面的風險因素,清管器發出時間選在早上,于8月1日、2日實施了第一次清管作業,清管器運行共計33h9min,在8月1日清管器出現卡堵;于8月7日實施了第二次清管作業,清管器運行共計11h,清管作業較為順利。清管器經過各跟蹤監聽站點的時間節點如表1所示。

2.2 清管器卡堵過程分析

2.2.1 卡堵情況判斷

跟蹤人員在A 站監聽到清管器過該站后,在B 站的人員密切監聽清管器運行情況。清管器在首站與A 站之間的運行時間間隔為3h 6min,平均速率約為4.692km/h,根據該速率預測達到B 站時間為 8.364/4.692=1.78h 后即約11:17分。由于清管器沒有在預計的時間達到B 站,且跟蹤人員在B 輸氣站沒有監聽到任何清管器的聲音。經業主單位和施工檢測單位現場分析,判斷清管器出現了卡堵。清管器一旦發生卡堵,可根據管道內的壓力和流量的變化曲線對卡堵位置進行判斷[2],經分析管道和壓力變化情況,仍然不能準確獲取卡堵位置,只能判斷在A 站與B 站兩站之間,或在A 站附近,至于具體部位,則無法判斷。

2.2.2 卡堵后采取的措施

目前,針對管道清管出現卡堵情況時,可以采用的方法從原理上可以分為四種,即增大壓差法、反推法、救援清管器法、取球閥[3],這四種方法的難易程度由簡單到復雜,對于不能停輸的管道,取球法是最復雜也是實施周期較長、實施難度大的方法。

監聽人員在B 站密切關注清管器運行情況,根據現場壓力顯示,清管器前后的壓差很小,變化微小;在B 站監聽不到管道中的異常聲響,在A 站聽到明顯的過氣流聲(與流體產生節流現象出現的聲音一致)。為保證清管器順利前進,采取措施如下:

表1 兩次泡沫清管器運行時間節點信息

(1)氣量調度

8 月1 日早上9:30 分,在A 站聽到清管器經過,預計達到B站的這段時間(9:30 以后)內,管道工藝參數情況如表2 所示。

在9:30~10:30之間A、B 站的壓差變化較大,首站與末站流量差差值明顯,在10:30以后逐漸遞減,中午這段時間,城區處于用氣高峰時間段,末站往城區輸氣流量增加。隨著中午這段時間下游城區處于用氣高峰,清管器在管中未見任何前行情況,經過調度與上游溝通、協調,于13:20關閉首站的上游閥門,停止接氣,即首站暫停向管道輸氣,末站繼續向下游輸氣。

依靠末站抽取管道的“管存氣”,在13:20~17:00的時間段內,A、B 站顯示的管道壓差有顯微變化,但變化不大(見表3),隨著末站不斷抽管存氣,試圖讓清管器前進。在該措施情況下,管道的管存量已經逐漸減少,清管器沒有任何“動靜”。

表2 管道工藝參數(9:30-12:30)

表3 管道工藝參數(9:30~17:30)

表4 管道工藝參數(18:00~20:30)

經過調度與上游溝通、協調,于18:00首站開始啟輸,向管道輸氣,在18:00~19:30的時間段內,下游處于晚間用氣高峰,試圖在清管器前后端建立較大的流量差,讓清管器前進。由表3、表4分析可知,13:20~17:00時間段的A、B 站之間管道壓差與18:00~19:30時間段內的壓差基本無太大變化,在首站和末站較大的流量差下,清管器任然沒有任何“動靜”。

(2)工藝情況檢查

在以上氣量調整后,未見清管器有前進效果后,經業主單位和施工檢測單位通過查閱、分析管道資料并結合現場實際情況,對處于A 站的管道工藝(見圖1)進行了分析。

圖1 A輸氣站進站旁通流程簡圖

8月1日晚上19:45分,關閉A 站旁通閥門1102,繼續監聽清管器前行情況。初步分析,清管器有可能卡堵在彎頭處或1101氣液聯動閥處。計算到達下一站的時間:根據8月1日早上清管器從首站到A 站的時間為3h6min,平均速率約為4.692km/h,按此速率,經粗略計算,預測達到B 站時間為1.78h 即1小時47分鐘,關閉1102閥門后,預計達到B 站清中站的時間為21:32分;經過現場人員在B 輸氣站監聽,實際達到B 站時間為當天(8月1日)晚上21:36分,這與預測的時間基本相符。說明關閉1102閥門后,的確對清管器的前進起到了效果,某種程度上也說明清管器卡堵在A 站。

2.2.3 卡堵位置分析

8 月2 日11:53 分清管器經過1#閥室,計算清管器在1#閥室與2#閥室之間的運行平均速率約為3.47km/h,預測達到末站時間間隔為3.65h 即3 小時39 分鐘,即當天15:33 分到達末站。清管器實際于當天下午15:35 分到達末站,這與預測的時間基本相符;隨后按照既定方案采取相應操作,并將清管器取出。

從氣量調整、工藝情況檢查、泡沫清管器損傷情況,綜合分析卡堵具體位置。

(1)從氣量、壓差方面分析

從8月1日的氣量調整前后各站觀測到的管道壓力情況分析可知,清管器前后壓差變化基本不大,而且氣量調節后,由于泡沫清管器有一定的泄流,清管器前后的管道壓力在同步升高,并不能夠建立較大壓差,增大壓差法不能解決卡堵,不能判斷具體卡堵位置。

(2)從工藝執行方面分析

根據關閉A 站旁通閥門1102后,清管器達到B 站的時間與預測時間基本一致,可知清管器卡堵在A 站。卡堵具體位置可能位于4個彎頭、氣液聯動閥門、三通處。

(3)從清管器受損特征方面分析

圖2 泡沫清管器表面損傷示意圖

圖3 褶皺分布示意圖

第一次實施泡沫清管器取出后的特征見圖2、圖3,從特征3可知,順著前進方向,清管器頭部被具有圓滑表面性質的物體阻擋,致使不能前進,造成在表面留下平滑凹陷。從特征1可知,清管器受到的擠壓力方向是軸向(順氣流方向),結合特征3,在采用增大壓差法后,清管器尾部受到氣流作用在橫截面積上的作用力、在頭部受到物體阻力及流體阻力、摩擦阻力等作用力。從特征2的噘出來的一道口子可知,由于氣流分輸,才會造成的形貌。

從特征4的海綿被擠壓出來,一定程度上說明了,清管器被吸住不能前進,造成卡堵,可以排除泡沫清管器卡堵在彎頭和閥門處的可能性,卡堵在三通處的可能性大。由于在實施內檢測前,為了確認三通是否有檔條,已經查閱了管道竣工資料,但由于出現清管器卡堵,經再次復核該條管道的三通竣工資料,確認三通已經安裝檔條條數、安裝間距、方向等均符合設計要求,結合清管器受損出現的特征,在三通出現卡堵的可能性大,懷疑此處三通檔條可能出現其他異常,但由于管道不能停輸,不具備斷管作業來驗證三通內部具體情況。結合特征2和特征3可知,清管器在首站與A 站之間已經發生了表皮被磨破并出現2條裂口,這兩條裂口在三通處,由于氣流分輸泄流,導致出現噘出一道口子(被吸向三通)、海綿體被擠出的特征。

在8 月2日第一次實施清管作業后,總結、吸取了該次作業經驗。為了確保后續測經清管、變形檢測等內檢測工作能夠安全、穩定開展,降低卡堵風險,于8月7日,采用與第一次作業時相同規格的泡沫清管器,實施了第二次清管作業,清管器運行共計11h,清管作業順利,清管器沒有出現卡堵。

綜合以上分析,在清管作業期間,泡沫清管器在首站與A站運行過程中,聚氨酯表皮受到摩擦并出現裂口,當清管器運行到三通時,由于旁通的閥門處于開啟狀態,氣流在三通處泄流,清管器受到側向氣流吸力、擠壓力共同作用,造成清管器卡堵,卡堵具體位置位于A 輸氣站的PTE101三通處。

3 結語

建議內檢測承包商在泡沫清管器上設置監聽或跟蹤定位儀裝置,傳統的依靠人的聽力來監聽清管器運行信號具有一定局限性。管道運營公司盡可能選用裝備有GPRS 定位或安裝有其他監聽裝置的清管器,即使遇到卡堵或遇到異常情況時,有利于及時、準確判斷清管器所處位置;應編制完善的應急預案,結合實際工藝情況,細化卡堵風險和處理應對措施。在內檢測前期的準備工作中,應確保管道信息收集到位,在實施清管作業前,實行現場檢查確認制度,保證關鍵點注意事項及相關操作規程落實到位。

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