鄒斌 趙瓏 劉云



【摘 要】文章介紹了人字齒輪軸的刨齒工序中,齒輪軸在Sykes/8A刨齒機加工中的定位解決方案的改進。原有工裝條件下,齒輪軸刨齒加工后齒面跳動超差,原有定位工裝不能有效固定工件,同時加工過程中會出現齒面挖刀,造成廢品。針對問題創新設計自旋式千斤頂及分體撥盤裝置,應用后有效的消除了齒面跳動及挖刀現象。
【關鍵詞】人字齒輪軸;刨齒;自旋式千斤頂;分體撥盤裝置;跳動度
一、技術背景:
公司為滿足陸地及海洋9000米以上深井鉆井工藝,開發設計P-2200泥漿泵,滿足市場對52MPa高壓泥漿泵的需求。其中107.37.20.01齒輪軸是P-2200泥漿泵產品的關鍵件,因受尺寸參數限制,刨齒工序只能在Sykes/8A刨齒機加工,該設備是公司合資時期引進的二手進口設備(1928出廠設備),是一種人字齒刨齒加工設備,在2009年時,公司工藝技術及設備部門對該設備進行了安裝調試,并進行了試加工,后因無訂單一直閑置。后期公司開發研制P-2200泥漿泵,再次試加工時發現刨齒后齒面跳動超差,原有定位工裝不能有效固定工件,同時加工過程中會出現齒面挖刀,造成廢品。
二、問題分析
針對工件跳動及挖刀現象分析,發現主要原因有兩點:一是該設備主軸為筒型,原有工件定位方式采用圓周均勻分布的4個M20的螺桿固定(圖1),螺桿頂端與工件外圓屬點接觸,對工件的夾緊力欠缺;二是螺桿支撐點在外端輔助鏈輪(快速找正用)上,正常刨齒工作時輔助鏈輪與主軸存在間隙晃動,帶動原有撥盤干擾造成齒輪軸不能完全定位。
三、改進方案
本人根據廢品原因從改進工件夾緊方式及受力點入手,創新設計采用4個自旋式的圓弧千斤頂(圖2),千斤頂采用345B板材下料,螺栓、螺母選用35CrMo鋼,調質硬度HB260~280;螺紋選用M30X1.5細牙螺距,同時設計了一套分體式的撥盤裝置(圖3),撥盤采用車間廢料車制加工,在外端面上加焊3個軸向止動板,另加裝分體式撥桿與撥柱,用來避免輔助鏈輪的徑向干擾。
改進后該裝置在使用時,自旋式的圓弧千斤頂的頂塊中間孔與螺桿外徑有1.5mm間隙,在螺母旋緊頂塊時,能夠使頂塊不受偏移限制,利用間隙自動與工件外圓充分貼實。同時支撐作用點直接作用到主軸內腔,通過增加千斤頂支撐面積,使齒輪軸在定位時得到充分夾緊力,有效解決了支撐力的欠缺問題;撥盤的撥桿與輔助鏈輪的撥柱相互獨立,有效避免了輔助鏈輪對工件定位撥盤的干擾。再次加工時,齒輪軸定位可靠、吃刀平穩,完工后經檢驗齒面圓跳動均<0.02mm完全符合圖紙要求,齒面挖刀現象也隨即消失,工藝員對所改進工裝認定有效,并且備案。《圓弧千斤頂》于2018年4月通過實用新型專利授權,專利號ZL-2017-2-1403004.X。
四、結語
該工裝經車序、銑序、鉆序加工及局部焊接就能實現,制造簡單、結構合理、制作成本低,操作便捷、可靠,使用后定位找正速度比原來提升10倍以上。
目前該設備已經加工完成近50件齒輪軸,在工件定位方面沒有出過一件廢品,公司使用該裝置已形成常態化生產。
參考文獻:
[1]劉一杰. P-2200壓泥漿泵制造工藝設計與優化,《西安石油大學》,2014.
[2]甘永立.幾何量公差與檢測,上海科學技術出版社,2005.
(作者單位:蘭州蘭石石油裝備工程股份有限公司)