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半自磨機排礦速度及粒度優化研究

2020-06-08 06:45:02陳建文劉日新
銅業工程 2020年2期
關鍵詞:系統

陳建文,劉日新

(江西銅業集團有限公司 德興銅礦,江西 德興 334224)

1 引言

半自磨技術是在自磨技術的基礎上發展而來的,目前在國內外得到大范圍的應用,替代常規碎磨系統中、細碎及磨礦作業。半自磨機為強制性排礦碎磨設備,與傳統球磨機相比,筒體長度較短,可保證物料磨到所需的粒度而及時排出,所以磨礦效率較好[1]。但由于半自磨機內只添加少量(3%~12%)鋼球,礦石本身也作為磨礦介質,因此給料粒度、硬度的變化,嚴重影響半自磨機排礦速度及粒級的組成,從而影響磨礦效率及電力、鋼球等消耗[2]。

大山選礦廠特大型國產半自磨系統于2010 年底投產,由銅廠和富家塢兩個采區供礦,隨著采區深部開采,給礦塊度及硬度逐步增加,原設計半自磨機排料端排料能力不足,排料粒度組成不合理,造成半自磨機運行功率高、磨礦效率低。需通過改變格子板及礦漿提升器結構,優化半自磨機的排礦速度及粒度組成,合理匹配半自磨機、頑石破碎機、球磨機負荷,提高系統效率。

2 現狀分析

2.1 工藝流程簡介

大山選礦廠半自磨系統設計處理能力2.25 萬t/d,采用半自磨+球磨+頑石破碎的SABC 流程,其中:Φ10.37×5.19m 半自磨機1 臺,電機功率2×5586kW;Φ7.32×10.68m 溢流型球磨機1 臺,電機功率2×5586kW;半自磨機排礦采用2臺3.6×7.5m 直線振動篩篩分,篩上產物進入1 臺800 馬力頑石破碎機破碎,破碎后返回半自磨機,振動篩篩下產物進入2 組Φ838-6 旋流器組分級,旋流器沉砂進入球磨機磨礦,旋流器溢流產品要求-200 目含量達到65%進入浮選系統。

半自磨系統處理的礦石來自2 個采區,主要包括花崗閃長斑巖和千枚巖。其中金屬礦物以黃鐵礦、黃銅礦為主,黝銅礦、輝銅礦、斑銅礦、輝鉬礦次之,間有少量的方鉛礦和閃鋅礦。非金屬礦物以絹云母和石英為主,綠泥石、長石、方解石、云母、白云母次之。礦石平均體重2.7t/m3,抗壓強度蝕變千枚巖32~95MPa、蝕變花崗閃長斑巖45~210MPa,硬度變化較大。小型磨礦試驗-200 目含量65%磨礦時間為6~10min。

2.2 排料端使用情況分析

半自磨機屬于強制排礦碎磨設備,排料端設計直接影響排礦速度。大山廠半自磨機原排料端采用直形格子板及礦漿提升器[3],見圖1。在磨機運轉過程中,礦漿和頑石在提升器內受重力和離心力相互作用,容易聚集及流動緩慢,造成攜帶及回流現象,在一個排料周期內不能把進入其中的頑石和礦漿全部排空,阻礙新物料進入,使得細礦漿聚集在筒體內中,降低磨礦效率,同時返流還造成排料端磨損,見圖2。

圖1 原排料端設計圖

2.3 半自磨機排礦速度分析

半自磨機排礦速度直接影響著半自磨機的生產狀況,而半自磨機功率是反映半自磨機生產狀況最關鍵的表征變量,利用在線秒級實時數據儲存及查詢分析技術,對半自磨機2015-2017 年功率分布區間進行統計,見圖3。

圖2 格子板和礦漿提升器底部磨損圖

圖3 2015-2017 年半自磨機功率區間分布統計圖

從圖3 可以看出,2015-2017 年半自磨機功率在5500~9000kW 之間呈平均分布,波動范圍較大,其中功率8000kW 以上占30.96%,半自磨機在該區間運行造成系統低臺效、高能耗,比例較大說明難磨礦對系統整體影響較大[4]。

通過對現場實測及在線實時數據分析,對Φ10.37×5.19m 半自磨機功率與介質、混合充填率關系進行建模,見圖4,并通過模擬數據對難磨礦區間的排礦速度進行分析。

圖4 半自磨機功率與充填率關系圖

難磨礦時半自磨機功率為8000~9000kW,按鋼球充填率9%~11%,通過圖4 查詢混合充填率為30%~40%。按半自磨機有效容積436m3、平均混合充填率35%,介質充填充率10%、堆比重5.0,磨礦濃度82%、系統臺效900t/h,計算礦石在半自磨機內平均滯留時間:

礦漿體積V =V混合-V介質=436×0.35-436×0.1×5/7.8=124.65m3

通過上述可計算出,半自磨機混合充填率在35%時,礦石的滯留時間為14.08 min,比小型磨礦磨礦時間6~10 min 及常規磨礦系統磨礦時間8 min左右都要長,說明半自磨系統在處理難磨礦時磨礦時間長、排礦速度慢。

2.4 排礦粒度分析

表1 2015-2017 年半自磨機排礦取樣結果 %

從2015-2017 年半自磨機排礦取樣數據來看,平均+10mm 含量平均10.10%,頑石量從該部分粒級產生,所以造成頑石量小,而-200 目含量平均超過36.05%,與常規磨礦20%左右相比排礦更細。另外從一段回收對比情況來看,大山常規磨礦系統產品粗選尾礦中120 目以上銅金屬流失最大,而半自磨系統產品粗選尾礦中200 目以下銅金屬流失最大,說明半自磨部分產品存在過磨現象。

3 排料端優化

3.1 優化設計及模擬分析

針對目前半自磨機排礦速度偏慢,磨礦產品存在過磨的問題,為優化半自磨機排礦速度,提高應對難磨礦的能力,參照同類型礦山半自磨機弧形格子板及提升器應用案例,對大山Φ10.37×5.19m半自磨機排料端重新設計并使用離散元進行模擬分析[5]。

圖5 直、弧形格子板對比圖

圖6 直、弧形礦漿提升器對比圖

圖7 弧形排料端總體結構

格子板開孔設計參照直形格子板,開孔為兩種70mm/25mm,因為提升筋的影響,總開孔面積由原來7.05m2降為6.05m2,開孔率由8.9%降為7.6%。利用DEM 離散元模擬分析弧形與直形排料端排礦速度及返流量對比,發現弧形比直形排礦速度增加1 倍,礦漿返流量減少63%,見圖8。

圖8 直弧形排提升器返礦量模擬對比圖

3.2 工業試驗及應用

根據弧形排料端設計及模擬分析結果,對排料端進行改造及應用,改造安裝見圖9。

弧形排料端前后進行了4 套局部優化試驗,試驗時間為2018-2019 年,試驗期間半自磨機排礦取樣平均結果見表2。

圖9 弧形排料端整體安裝圖

表2 2018-2019 年半自磨機排礦取樣結果 %

與表1 數據對比來看,改造后半自磨機排礦-200 目含量由36.05%下降到26.25%,+10mm含量由10.10%提高到20.69%。特別是在處理難磨礦時改善非常明顯,頑石量顯著增加,系統臺效較之前可提高50-100t/h,同時減少過磨現象。對改造后半自磨機功率分布進行統計,見圖10。

圖10 改造后半自磨機功率區間分布統計圖

改造前半自磨機功率超過8000kW 占30.96%,而改造后只有4.39%。處理難磨礦時半自磨機功率為7000~7500kW,按目前介質充填率8%,查圖4 可得混合充填率為25%左右,通過計算(過程略)可得,目前處理難磨礦石時平均滯留時間為8.81min,屬于比較合理的磨礦時間,給合排礦粒級可以判斷,應用新型排料端基本解決了半自磨機處理難磨礦問題[6]。

另外,通過同步對頑石破碎機襯板及球磨機球比進行優化,進一步解決下道作業負荷增加的問題,改造前后半自磨系統整體效率上升,生產指標對比見表3。

表3 改造前后半自磨系統指標對比

4 結語

通過改變排料端設計,將直形排料端改為弧形結構,優化半自磨機的排礦速度及粒度組成,達到提高半自磨系統磨礦效率目的。

(1)處理難磨礦時礦石在半自磨機內的滯留時間由14.08 min 下降至8.8 min 排礦-200 目含量由36.05%下降到26.25%,+10mm 含量由10.10%提高到20.69%,排礦速度及粒度得到改善。

(2)解決半自磨系統低臺效、高能耗問題。系統平均臺效由988.5t/h 提高到1001.9t/h,半自磨機平均運行功率下降1676kW,鍛球消耗下降0.027kg/t,經濟效益顯著。

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