郭泰山
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
貴溪冶煉廠(以下簡稱“貴冶”)精礦預(yù)干燥系統(tǒng)原有熱風(fēng)爐以塊煤為燃料,但是隨著環(huán)保要求的越來越嚴(yán)格,燃燒塊煤提供熱源技術(shù),越來越難以滿足現(xiàn)代企業(yè)環(huán)保要求。2015 年10 月和2016年1 月,貴冶分別對原有熱風(fēng)爐進(jìn)行了天然氣替代改造。在滿足環(huán)保要求,改善現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境方面,取得了良好的效果。
貴冶精礦預(yù)干燥系統(tǒng)原有熱風(fēng)爐分別于1985年12 月、2000 年6 月正式投入使用,為干燥回轉(zhuǎn)窯提供熱源的設(shè)施,磚砌體結(jié)構(gòu),外形尺寸10780×4524×9210mm,其內(nèi)部配置了上海鍋爐廠設(shè)計(jì)制造的20T/Hr 標(biāo)準(zhǔn)鍋爐排,此爐排是一種機(jī)械化的鍋爐層式燃燒設(shè)備,通過加煤斗進(jìn)行自動落煤,然后勻速進(jìn)入燃燒室。爐排內(nèi)部燃燒采用分段送風(fēng),助燃風(fēng)由風(fēng)機(jī)送入分室,通過調(diào)節(jié)閥分別進(jìn)入爐排下的風(fēng)倉,然后通過爐排穿過煤層。煙煤里的揮發(fā)份首先逸出,固定碳在鏈條爐排[2]上與空氣充分接觸并產(chǎn)生高溫?zé)煔猓?jīng)過稀釋風(fēng)的摻混中和至所需溫度的熱煙氣后再經(jīng)上升煙道至回轉(zhuǎn)窯中干燥精礦。燃盡煤渣從爐排的另一端排出到出渣機(jī)[3],經(jīng)自動刮板機(jī)送出。
替代改造選用的是湖南岳陽遠(yuǎn)大熱能設(shè)備有限公司生產(chǎn)的,YDRFL-1000 型預(yù)熱式高效熱風(fēng)爐,由爐體、助燃風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)風(fēng)機(jī) (稀釋風(fēng))、內(nèi)環(huán)流補(bǔ)風(fēng)閥、補(bǔ)風(fēng)閥、出煙管、防爆閥、燃燒器、燃?xì)忾y組儀表和燃燒電氣控制系統(tǒng)等部件組成。
通過鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的具有一定風(fēng)壓和風(fēng)量的空氣經(jīng)螺旋預(yù)熱風(fēng)道預(yù)熱后,分別進(jìn)入燃燒器和內(nèi)環(huán)流補(bǔ)風(fēng)閥,形成助燃空氣和霧化空氣。助燃空氣經(jīng)燃?xì)鉅t端面裝的內(nèi)環(huán)流補(bǔ)風(fēng)閥進(jìn)入爐膛輔助燃燒,通過調(diào)節(jié)內(nèi)環(huán)流補(bǔ)風(fēng)閥可以起到調(diào)節(jié)助燃空氣量,使天然氣與助燃空氣量配比準(zhǔn)確的作用。在采用多頭內(nèi)混與風(fēng)散相結(jié)合方法的高效燃燒器內(nèi),霧化空氣[4]與天然氣分兩次混合,霧化空氣與天然氣充分混合后在燃燒器內(nèi)著火燃燒,形成錐形火焰后噴射至爐膛進(jìn)行充分燃燒,并產(chǎn)生700-1200℃高溫?zé)釤煔猓?jīng)過稀釋風(fēng)的摻混中和至所需溫度的熱煙氣后再經(jīng)上升煙道進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯中干燥銅精礦。

圖1 預(yù)熱式天然氣熱風(fēng)爐結(jié)構(gòu)圖
(1)燃?xì)庀到y(tǒng):在供氣管路上安裝流量控制閥、壓力開關(guān)、氣動安全閥、安全排空閥、壓力表等。流量控制閥均配備信號閥門開度發(fā)信器,根據(jù)負(fù)荷信號自動調(diào)節(jié)燃?xì)饬髁浚⒃陲@示屏上顯示;壓力開關(guān)用來控制供氣管路內(nèi)燃?xì)獾膲毫Γ怪恢劣谶^高或過低;雙安全關(guān)斷閥通過壓縮空氣切換通斷,起安全保護(hù)作用,氣動排空閥根據(jù)燃燒器啟/停信號,在壓縮空氣作用下自動關(guān)閉或打開,實(shí)現(xiàn)安全保護(hù)功能。
(2)空氣系統(tǒng):助燃風(fēng)機(jī)輸出空氣沿風(fēng)道到燃燒器參與燃燒,通過4~20mA 模擬量信號調(diào)節(jié)燃燒器風(fēng)門機(jī)構(gòu)來控制助燃空氣流量,從而調(diào)節(jié)燃燒器負(fù)荷;空氣壓力開關(guān)在此處檢測空氣壓力,使之不至于過低。二次風(fēng)風(fēng)機(jī)輸出空氣到熱風(fēng)爐與高溫?zé)煔饣旌希罱K使熱風(fēng)爐出口煙氣溫度滿足精礦預(yù)干燥要求。
(3)煙氣系統(tǒng):熱風(fēng)爐高溫?zé)煔獬隹谔幣涮琢艘粋€K 型熱電偶[5],參與溫度控制。同時爐膛控制微負(fù)壓,確保高溫?zé)煔鈴臓t膛順利排出,避免發(fā)生煙氣倒流。
(1)熱風(fēng)爐點(diǎn)火/燃燒控制:根據(jù)點(diǎn)火時序邏輯和燃燒負(fù)荷調(diào)節(jié)信號進(jìn)行點(diǎn)火/燃燒控制,其控制方式有自動和手動兩種模式, 在現(xiàn)場切換成遠(yuǎn)端控制時中央控制室能獨(dú)立控制、監(jiān)視運(yùn)行。調(diào)節(jié)方式為電子比例調(diào)節(jié),通過熱電偶給出的溫度信號,PLC 經(jīng)過內(nèi)部計(jì)算給出4~20mA 信號控制燃?xì)饬髁靠刂崎y和風(fēng)門執(zhí)行機(jī)構(gòu),進(jìn)而達(dá)到連續(xù)比例調(diào)節(jié)負(fù)荷的目的。

圖2 天然氣管路結(jié)構(gòu)布局及控制流程圖
(2)熱風(fēng)爐熱風(fēng)的溫度控制:以熱風(fēng)溫度為主控對象,燃料流量、助燃空氣量、冷卻風(fēng)量為被控對象,以上四者組成熱風(fēng)爐的負(fù)荷控制系統(tǒng)。熱風(fēng)爐爐膛出口設(shè)有1 個K 型熱電偶,用于測量混合后的煙氣溫度,當(dāng)熱風(fēng)爐的熱負(fù)荷發(fā)生變化時,熱風(fēng)溫度也跟著變化,通過溫度控制器給出信號到PLC,PLC 發(fā)出指令調(diào)節(jié)燃料流量控制閥,從而使燃料流量跟蹤熱負(fù)荷作相應(yīng)改變,并通過事先設(shè)定好的燃料、助燃空氣函數(shù)配比關(guān)系控制助燃空氣量。同時通過冷卻風(fēng)風(fēng)道上的調(diào)節(jié)風(fēng)門對冷卻風(fēng)流量進(jìn)行調(diào)節(jié),當(dāng)K 型熱電偶檢測出熱風(fēng)爐出口熱風(fēng)溫度高于生產(chǎn)要求溫度時,操作工通過調(diào)節(jié)風(fēng)門增大二次風(fēng)流量,反之,則減小二次風(fēng)風(fēng)流量。
點(diǎn)火前檢查主燃?xì)夂忘c(diǎn)火燃料壓力、成分,使其符合操作要求,檢查電、氣、液動設(shè)備,確認(rèn)其處于正常開機(jī)狀況,確保設(shè)備一切完好,處于正常待機(jī)狀態(tài)。然后根據(jù)工藝要求,設(shè)置好相應(yīng)參數(shù),啟動稀釋風(fēng)機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)及相關(guān)設(shè)備。打開燃?xì)夤苈飞系目傞y,煙道蝶閥開啟至最大位置。按燃燒器啟動,設(shè)備自動進(jìn)入程序運(yùn)行狀態(tài),其設(shè)備正常運(yùn)行程序如下:
(1)吹掃程序開始,鼓風(fēng)機(jī)、稀釋風(fēng)機(jī)頻率開大(引風(fēng)機(jī)也需要相應(yīng)開到最大)對爐膛進(jìn)行吹掃,主要作用是排除爐膛及后續(xù)設(shè)備里面的可燃?xì)怏w,以免點(diǎn)火時有爆爐意外。
(2)安全切斷閥組自動進(jìn)行內(nèi)部檢漏,確認(rèn)閥門沒有泄漏,達(dá)到要求后進(jìn)入點(diǎn)火程序。
(3)吹掃(5~10 min)程序結(jié)束、閥門無泄漏后鼓風(fēng)機(jī)頻率降低,稀釋風(fēng)機(jī)頻率相應(yīng)變化確保爐膛壓力在正常點(diǎn)火工作壓力,點(diǎn)火器、點(diǎn)火電磁閥啟動,點(diǎn)火槍著火工作,火焰檢測器啟動。當(dāng)火焰檢測器[6]檢測到點(diǎn)火槍工作正常后,主燃?xì)忾y門(安全切斷閥)[7]自動開啟,調(diào)節(jié)閥逐步緩慢開大,此時燃燒器著大火燃燒,鼓風(fēng)機(jī)頻率相應(yīng)增加,程序根據(jù)燃?xì)饬髁看笮∽詣诱{(diào)節(jié)鼓風(fēng)機(jī)頻率配入相應(yīng)比例燃燒空氣。
(4)根據(jù)工藝需要,對出口溫度或者尾氣溫度進(jìn)行目標(biāo)控制,自動來調(diào)整燃?xì)庳?fù)荷來達(dá)到控溫目的(可選擇手動)。
如點(diǎn)火不成功,或途中熄火,火焰信號丟失,程序自動關(guān)閉燃?xì)忾y門,并報警,風(fēng)機(jī)頻率開大進(jìn)行吹掃工作。
首先,按下熄火按鈕,自動關(guān)閉燃?xì)忾y,關(guān)小風(fēng)量5~10 min 后,根據(jù)工藝需求再確定停止風(fēng)機(jī)運(yùn)行。其次閉燃?xì)饪傞y。關(guān)好電源,檢查設(shè)備各部件工況。最后,結(jié)束熱風(fēng)爐工作。

圖3 開爐點(diǎn)火與停爐熄火流程圖
熱風(fēng)爐工藝優(yōu)化后,相關(guān)環(huán)保排放指標(biāo)得以提升,現(xiàn)場環(huán)境和勞動強(qiáng)度都得到相應(yīng)改善,具體表現(xiàn)如下:
(1)環(huán)保指標(biāo)得以大幅提升。
改造后,各項(xiàng)環(huán)保排放指標(biāo)得到較大程度提升,特別是月均煙氣SO2濃度指標(biāo)得以大幅提升。同比改造前,月均煙氣SO2濃度下降了78.04%,月均煙氣粉塵濃度下降34.85%。兩項(xiàng)關(guān)鍵環(huán)保指標(biāo)均得到優(yōu)化控制。
(2)現(xiàn)場環(huán)境得以大幅改善。
熱風(fēng)爐天然氣改造后,現(xiàn)場環(huán)境得以大幅改善,特別是爐窯區(qū)域作業(yè)環(huán)境,發(fā)生了根本性改變,燃煤燃燒時的粉塵污染情況得以徹底扭轉(zhuǎn)。
貴冶預(yù)干燥系統(tǒng)熱風(fēng)爐進(jìn)行天然氣改造后,得益于改造后熱風(fēng)爐無需進(jìn)行保溫作業(yè),避免了干燥回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的精礦物料過干現(xiàn)象的出現(xiàn),相關(guān)的下道工序皮帶崗位粉塵濃度,均較改造前有明顯的降低。