茍曉濤 左振君 楊 靜 張翼鵬
(中國石油長慶油田分公司質量安全環保巡察辦公室)
長慶油田部分區塊由于硫酸鹽還原菌超標,采出水中含有H2S,在生產中需進行處理后回注。目前處理酸性尾氣中的H2S研究較多,但處理含H2S油田廢水并使之達到回注要求的相關報告尚較少。常見的H2S脫除方法有汽提[1]、吸附[2]、氧化[3]等,但這些方法所采用的設備均較為復雜,不適合油田少量H2S處理的場合。經對比各種H2S處理方式,初步確定在水相中添加氧化劑的方式進行H2S的脫除。考慮到油田回注對水質含氧量的控制要求,常用的空氣氧化方法及電解氧化[4]的方法均不適用于該處理目標(電解含氯廢水將發生析氧副反應,且電耗較高)。在其他可選的氧化劑中,初步的氧化劑選擇對象確定為NaClO[5]、ClO2[6]、NaNO2[7]及沉淀劑ZnSO4等。當采用氧化劑脫除H2S后,過量的氧化劑尚可能使得處理后的水質腐蝕性增加,因此還需提出消除過量氧化劑的方法,以使處理水達到SY/T 5329—2012《碎屑巖油藏注水水質指標及分析方法》回注要求。
脫硫劑的脫硫效果可能受水質的影響。據油田開發方案提供的資料,含H2S污水來源于地層采出水。

H2S是一種易于揮發的組分,同時水中溶解的氧氣也可以使之發生氧化,導致結果產生偏差。實驗中為了保證結果的可靠性,采用了以下實驗方法:將模擬水樣通入N2去除溶解的氧氣,在密閉的條件下定量加入Na2S組分,調節溶液pH值至5~6使其產生H2S,加入脫硫劑并混合使之反應,反應液加入后處理劑(使H2S轉為S2-并消除過量氧化劑)后檢測反應后的溶液中H2S含量。……