高龍



【摘? 要】軌道車輛傳動系統部件關系到行車安全,車輛大修過程需要對齒輪類部件拆解后實施探傷,無損檢測人員需要根據多方面因素判別使用狀態。本文通過實際檢測案例,從原材化學成分、裂紋部位微觀形態、熱處理性能等分析了裂紋產生原因,以及使用性能等進行分析,作為類似部件無損檢測過程提供參考。
【關鍵詞】花鍵軸;熒光磁粉檢測;裂紋;使用性能
引言
某大修軌道車的換向箱在拆解檢測過程中,其齒輪類部件經熒光磁粉檢測中發現表面存在微裂紋類缺陷。該類缺陷在齒輪類部件大修過程中經常出現,無損檢測人員參照相關標準直接判廢處理,后續新部件的配套造成生產周期及生產成本居高不下。因此,考慮通過對花鍵軸表面裂紋區域的相關測試,分析裂紋產生原因。
1.實施過程
1.1無損檢測
該花鍵軸用于某軌道車換向箱,位于輸入軸位置,材質為30CrMnTi,熱處理工藝采用碳氮共滲加淬火處理?;ㄦI軸采用熒光磁粉無損檢測,發現鍵表面存在大量平行排列的微裂紋,裂紋位置為鍵槽底部,方向沿花鍵軸旋轉方向,初步判斷為裂紋類缺陷,按照無損檢測驗收標準不允許存在。
1.2化學成分分析
從鍵槽部位切取一塊樣品,進行內部化學分析檢測,結果如表1所示。結果表明,花鍵軸材料的化學成分符合GB/T 3077-2015合金結構鋼中30CrMnTi組成要求,原材部分符合技術要求。
1.3金相分析
切取包含裂紋的鍵零件金相試樣塊,將試樣磨拋好后置于金相顯微鏡下觀察。結果發現,鍵表面裂紋呈沿晶分布,深度約0.19mm,如圖3a)和b)所示。
初步分析:鍵表面裂紋呈沿晶分布,并存在脫碳跡象,較大可能為滲碳淬火前已存在或滲碳淬火中產生的裂紋。不能排除裂紋是因表面磨削加工過程應力過大,加上碳氮共滲過程表層氫引入,后續去氫、去應力不徹底,使用中產生延遲裂紋。
1.4滲層深度檢測
對花鍵軸滲層進行顯微硬度檢測,有效滲層深度為CHD=1.096mm,滿足圖紙要求滲層深0.8mm-1.2mm范圍,檢測結果見表2。滲層最高硬度值為61HRC,最低值52HRC。
2.結束語
(1)由上述檢測結果分析,齒輪化學成分、滲碳深度及硬度符合技術要求,鍵表面存在裂紋,裂紋深度為0.19mm。由于該部件新制時均經過無損檢測,故裂紋產生原因傾向于表面磨削加工過程應力過大,以及碳氮共滲后續去氫、去應力不徹底,在使用初期產生的延遲裂紋。
(2)花鍵軸裂紋深度較淺,均不超過滲層深度的五分之一,同時鍵槽根部平面不是受力部位,從受力分析角度,外力不存在明顯加劇裂紋擴展的分力,對產品的使用性能無較大影響。
參考文獻
[1]萬升云.磁粉檢測技術及應用[M].北京機械工業出版社,2018年:129-143GB/T 3481-1997.齒輪輪齒磨損和損傷術語[S]