李 昂
(山東航空港建設工程有限公司,山東 濟南 250101)
東營機場主跑道長2200m、寬45m,滑行道長2200m、寬18m,停機坪2.54萬m2,此次注漿加固道面板總面積18.4萬m2。道面板結構為水泥混凝土道面,混凝土板厚27cm,道面板基礎為兩層結構,上層結構為厚25cm連續級配砂卵石,下層結構為10cm厚的石灰土墊層。面層混凝土道面板與連續級配砂卵石墊層之間鋪設一層2cm厚中砂找平層。
(1)施工安全要求高。施工區位于機場圍界內,屬于機場封閉區域內不停航施工,施工中必須做到“空防安全、管線安全、施工安全、運行安全”。(2)只能在夜間停航后至第二天復航前施工,有效施工時間短,夜間施工條件復雜。(3)施工區域內管網密集,地下管線分布復雜,權屬、管理單位分散,涉及機場不同部門,一旦損壞,將影響到機場的正常運行。(4)適航要求高。當日復航前1h需做好適航恢復,靠近跑道處有大量的封孔、道面清掃、降塵等工作。
用低壓注漿泵將具有填充、膠結、固化性能的漿液,通過道面板注漿孔注入粒類砂卵石中的孔隙、裂隙或空洞中,經一定時間后,漿液凝結硬化,增加其強度和穩定性,從而加強道面板的整體性,降低不均勻沉降發生概率,防止瀝青蓋被后道面因基礎沉陷發生質量問題。
通過鉆孔試驗確定鉆孔機具、孔深、孔徑、注漿槍膨脹卡具,通過壓密注漿試驗確定漿液配合比、注漿壓力、單孔注漿量、注漿流量、封孔材料等。
考慮到跑道基礎墊層的差異離散情況,試驗段面積過小不足以反映道面板基礎的脫空差異度,為取得翔實、全面的注漿參數,試驗段面積按1000m2左右考慮,以便分析存在的問題,及時調整試驗參數。
試驗段選擇距主跑道北端176~188m處(即水泥混凝土道面板排號45#~50#)進行鉆孔、注漿試驗,共計36塊道面板。
注漿試驗的一個重要參數是每塊道面板的鉆孔位置,對注漿后基礎強度的提高起決定性作用的是注漿時注漿量的多少。漿液在基礎中的擴散半徑與單塊板布孔數量密切相關,與板底脫空程度以及道面板基礎粒類材料之間的孔隙大小成正比。取單塊板的布孔數量均為5孔,試驗鉆孔分布圖如圖1所示。

圖1 試驗鉆孔分布圖
(1)鉆具:此次鉆孔試驗采用3種鉆孔機具進行了對比試驗,先用雅馬哈汽油機驅動臺鉆鉆孔,鉆孔效率16個/臺班;后采用220v金剛石水鉆鉆孔,鉆孔效率25個/臺班;第三次采用380v金剛石水鉆鉆孔,鉆孔效率40個/臺班。(2)孔徑:采用38mm、42mm、50mm三種不同孔徑鉆具進行了鉆孔試驗,3種鉆具均可成孔,50mm鉆具效率最高。(3)鉆孔深度:鉆孔從道面板頂面鉆至砂卵石基層底部,約0.52m。
(1)工序:孔點位布設→鉆孔→注漿系統調試→安裝壓力傳感器和流量傳感器→注漿→注漿孔封孔→清掃。(2)采用自制機械膨脹注漿卡頭,通過螺旋下壓孔內擴張張緊,防止卡頭上移。(3)注漿壓力和流量控制:由注漿自動記錄儀實時采集注漿壓力和流量。
此次試驗了3種材料對注漿完成后的孔口進行封堵試驗:(1)先用水灰比為0.5的普通水泥漿封堵,終凝時間8~10h,終凝后孔口有凝縮下陷現象,鑒于夜間停航窗口期時間較短,普通水泥漿液封堵孔口時間上不能滿足要求,同時終凝后孔口與道面板不齊平,須二次修補,確定普通水泥漿液封堵孔口不適用。(2)后采用堵漏專用灌漿材料封堵,終凝時間1h左右,但專用灌漿材料成本較高。(3)最后采用快硬水泥加水攪拌成水灰比為0.5的快硬水泥漿液進行封孔,終凝時間2h左右,材料成本比普通水泥要高,但對比專用灌漿料有較大的成本優勢。
汽油機臺鉆自帶汽油發動機動力,無需布設電源線路,大范圍轉移移動方便,但轉速低,鉆孔效率低下,大面積鉆孔不適用,三相電源金剛石水鉆小巧玲瓏,動力強勁,同時一個人可以獨立操作,鉆孔效率高,是道面板鉆孔的理想機具。
考慮到道面板墊層基礎為砂卵石,孔隙率不大,水灰比大,固然可灌性好,但漿液稀薄,注漿后提高強度有限;調整水灰比過小,可灌性又會變差。因此第一次注漿試驗時調整水泥漿液的水灰比為0.5,試灌時發現水灰比為0.5時漿液可灌性仍較差,有堵管現象。第二次試灌時調整水泥漿液水灰比為0.6,摻加水泥重量25%的粉煤灰,同時為縮短漿液的初凝時間,又加入水泥重量3%的水玻璃,取得了良好的效果。
注漿過程中保持一定的注漿壓力有利于漿液擴散及充填,但注漿壓力過大,道面板抬升過高,會出現錯臺,為保證道面板有一定的抬升量(不大于3mm且不小于0mm),應對注漿壓力進行控制。試驗中觀測到壓力值為0.4MPa左右時,道面板抬升量為0.3~1mm。根據技術要求,道面板允許抬高量不大于3mm,壓力保持在0.4MPa左右時是合適的。
終止注漿標準應結合注漿壓力、道面板抬升量及周邊板縫溢漿情況進行控制,具體參照以下三個原則來控制:(1)注漿壓力超過1MPa,保持注漿10min后可以停止注漿;(2)道面板接縫處有大量的水泥漿液溢出時,應停止注漿;(3)通過水準儀測量觀測到道面板抬升超過3mm 時,應停止注漿。
為避免注漿時漿液從道面板邊緣流失,施工時應先對跑道最外側邊板進行注漿,封好兩側邊板后,再注中間板塊。單塊道面板應先注四角,后注道面板中心孔,確保跑道中部注漿時漿液不漏失、不外滲。
注漿加固后采用落錘式彎沉儀(FWD)對道面板注漿前后的彎沉值進行了測試,同時結合現場觀測綜合評估注漿加固后的效果。
落錘式彎沉儀通過計算機系統控制下的液壓系統啟動落錘裝置,使一定質量的落錘從一定高度自由落下,沖擊力作用于承載板上并傳遞到路面,從而對路面施加脈沖荷載,導致路面表面產生瞬時變形,分布于距測點不同距離的傳感器檢測結構層表面的變形,記錄系統將信號傳輸至計算機,即測定在動態荷載作用下產生的動態彎沉及彎沉盆。測試數據可用于反算路面結構層模量,從而比較科學地評價路面的承載能力,它具有無破損、測速快、精度高等優點。
注漿前后對45#~50#道面板區域跑道中線兩側各三塊板進行了彎沉測試,測試結果表明注漿后道面板實測彎沉數值比注漿前大大減少,從彎沉試驗原理可知,彎沉值越小基礎強度越高,板底基礎強度在注漿加固后的提升效果明顯。
為綜合評估注漿加固后的加固效果,對注漿壓力、注漿擴散半徑、水泥漿液水灰比、道面板抬升值以及道面板接縫、鉆孔周邊孔溢漿情況進行了現場觀測。現場觀測到漿液普遍擴散到注漿孔2m左右的范圍,少量孔漿液最遠擴散到5m,大部分漿液在注漿孔周邊孔處及道面板相鄰的縫隙處溢出。
利用水準儀現場觀測注漿過程中道面板抬升值,是保證注漿加固效果的一個重要手段,觀測抬升值的目的在于:(1)通過注漿前后道面板抬升值的變化直觀判斷注漿加固效果,同時控制道面板的抬升幅度,均勻抬升,避免抬升值過大或過小;(2)通過觀測抬升值,合理確定注漿壓力,在保證加固效果的同時避免抬升過大破壞道面板邊角企口。在注漿試驗過程中觀測到注漿壓力在0.4MPa左右時,道面板抬升量為0.3~1mm。
為保證漿液充分擴散充填的同時避免漿液外溢浪費而污染道面,設定道面板最大抬升控制值為3mm。抬升超過控制值時,應停止注漿。
試驗表明,單塊道面板注漿量差異很大,有很強的離散型,說明道面板下基礎脫空程度不一,砂卵石墊層粒料間的空隙亦存在差異,根據這一特點,通過注漿試驗確定施工參數如下。
(1)道面板鉆孔機具:鑒于380v金剛石水鉆使用50mm鉆具鉆孔效率最高,推薦使用此鉆具進行大面積鉆孔,雅馬哈汽油機臺鉆由于不用外接電源,移動較為方便,在試驗檢測取芯時推薦采用此鉆具鉆取150mm巖芯。(2)鉆孔數:單塊道面板鉆孔數均為5孔,道面板四個角各1個孔,道面板中間鉆1個孔。(3)道面板鉆孔深度:鉆孔從道面板頂面鉆至砂卵石基層底部,長度大約0.52m,為便于施工中控制,實際施工時鉆孔深度均按0.5m控制。(4)壓密注漿材料:采用水灰比為0.6的普通硅酸鹽42.5水泥、粉煤灰(水泥重量的25%)和水玻璃組成(水泥重量的3%)的水泥漿液進行壓密注漿。(5)注漿壓力:施工時注漿壓力一般保持在0.4 MPa左右,最大不大于1MPa。(6)道面板抬升控制值:不大于3mm。(7)停止注漿條件:①注漿壓力超過1MPa,保持注漿10min后可以停止注漿;②道面板接縫處有大量的水泥漿液溢出時,應停止注漿;③通過水準儀測量觀測到道面板抬升超過3mm時,應停止注漿。(8)封孔材料:推薦采用快硬水泥加水攪拌成水灰比為0.5的快硬水泥漿液進行封孔。