吳海峰
摘 要: 通過對QSK60發(fā)動機故障分析,提出降低發(fā)動機負荷、提高發(fā)動機性能的措施,從而提高發(fā)動機出動率。
關鍵詞: 增壓器;水泵;缸蓋;排煙管;進排氣門
QSK60發(fā)動機由美國康明斯公司生產(chǎn),額定功率2300-2700馬力,安裝在L2350前裝機、830E、MT4400/MT5500、33900、930E等礦山用自卸卡車,主要應用于煤炭、黃土及巖石的采掘和運輸。
設備投入使用以后,故障率比較高,導致發(fā)動機使用效率的降低,檢修成本大幅增加。為了提高設備出動率,對發(fā)生的故障進行了統(tǒng)計分析,并制定了了相關措施,通過工藝改進及技術改進,降低了發(fā)動機故障率,提高了設備使用效率。
1 維護過程中的故障描述、分析
2013年1-8月份,通過對MT4400/MT5500自卸卡車發(fā)動機日常點檢發(fā)現(xiàn)的主要的問題:
(1)增壓器、排煙管螺栓丟失
(2)水泵的油封、水封滲漏
(3)缸墊滲漏
排煙管螺栓丟或者螺栓斷裂現(xiàn)象主要發(fā)生在MT5500發(fā)動機。經(jīng)過車間2013年1月-8月份的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),已經(jīng)更換缸蓋14個,分別由于螺栓斷裂和缸墊漏水等原因?qū)е隆8鼡Q大水泵6個,小水泵12個,更換單級增壓器4個,更換一級增壓器7個,更換二級增壓器13個,更換排煙管螺栓232個。
2013年1-8月份零故方面MT5500發(fā)動機零故發(fā)生費用占QSK60發(fā)動機零故的74.31%。2013年MT5500卡車發(fā)動機零故發(fā)生費用343.94萬,MT4400卡車發(fā)動機零故發(fā)生費用71.67萬,930E卡車發(fā)動機零故發(fā)生費用17.41萬,MT5500零故發(fā)生的費用是930E發(fā)生費用的19.76倍。
故障原因分析:
MT5500卡車以高負荷運轉(zhuǎn),導致發(fā)動機缸蓋、水泵、增壓器等部件長時間處于滿負荷狀態(tài),導致缸蓋、水泵、增壓器以及排煙管螺栓等損壞。
發(fā)動機超負荷運行數(shù)據(jù)分析:
MT5500設計載重量可以在326噸的基礎上上浮10%,即上浮32.6噸,最高載荷581.6噸。MT5500與930E額定功率相同,MT5500比930E要多載重(581.6噸-502噸)=79.6噸,即MT5500比930E多載重(79.6噸/502噸)×100%=15.86%。2013年1-8月份MT5500發(fā)生零故次數(shù)373次,930E發(fā)生零故次數(shù)12臺次,故障發(fā)生率MT5500是930E的31倍。MT4400與SF33900相比較,MT4400額定功率2300馬力,SF33900額定功率2500馬力,MT4400和SF33900相比較少200馬力,實際承載重量MT4400比SF33900多承載(407噸-386噸=21噸)21噸,即MT4400比SF33900多承載5.4%(具體公式(21/386)×100%)。以上可以得出超載對整車承重部分造成不良影響,設備故障發(fā)生率高,影響設備的出動率。
2 故障控制措施
(1)安裝稱重系統(tǒng),物料超載后自卸車自動斷牽引,必須卸貨后方可正常運行。
(2)加強爆破質(zhì)量管理,改進爆破工藝,保證爆破后的物料體積松散,沒有大塊,裝車后不會因為大塊造成超載。
(3)控制物料裝車時超載,要求電鏟司機嚴格按照要求載荷裝車。使用電鏟稱重系統(tǒng),規(guī)范裝車質(zhì)量。
(4)改變坡道形式,降低發(fā)動機運行負荷。原來設計坡道由于受排土場限制,采用水平路線短,坡道路線直且長的設計方案,雖然運距縮短,但是設備爬坡距離增加,坡度增加,導致發(fā)動機高溫,發(fā)動機工況變差,縮短了發(fā)動機使用壽命,故障率也明顯增加。改進后的路徑增加了水平緩沖帶,發(fā)動機可以在低負荷下運行,保證發(fā)動機溫度降到合理溫度。降低坡道坡度,直線坡道改為之字形坡道,延長之字形坡道轉(zhuǎn)彎處長度,坡度由原來的15度降低到8度以下,雖然運距增加,但是有效降了低發(fā)動機負荷。
(5)改進發(fā)動機結構件及檢修工藝,提高設備可靠性,減少故障發(fā)生。
下面就改進部分分別加以論述:
①加工排煙管螺栓固定孔:排煙管固定螺栓孔與固定螺栓間隙比較小,在高溫、震動的環(huán)境中,固定螺栓受橫向剪切力的作用,容易斷裂,排煙管螺栓所處部位在后期維護中很難更換。
改進措施:在排煙管安裝前進行擴孔加工,保證留有足夠的間隙。
排煙管連接部位的小波紋管必須更換。
②搖臂調(diào)整螺母緊固力矩:發(fā)動機出廠時搖臂調(diào)整螺母緊固力矩為45英尺磅,實際運行過程中,發(fā)動機運行到5000小時左右,緊固螺母松動,造成噴油器、搖臂的損壞。
改進措施:調(diào)整臂調(diào)整螺母緊固力矩為78英尺磅,由于緊固力矩的增加,保證了緊固的可靠性,防止由于螺母松動導致故障的擴大。
③進排氣門更新:由于氣門鎖片設計位置靠上,在發(fā)動機高速運行時,鎖片與丁字頭碰撞,導致氣門鎖片脫落,造成缸蓋損壞。
改進措施:延長氣門導桿長度,降低鎖片位置,加深丁字頭凹槽深度,解決了氣門鎖片與丁字頭碰撞問題,同時保證丁字頭與氣門良好的接觸,防止丁字頭跳出。更換新的鎖片、上彈簧座,以適合于更新的氣門。
通過對發(fā)動機工況的改善、大修技術改進,設備狀況總體有了很大的改觀,設備出動率明顯提高,故障率明顯下降。發(fā)動機的維護需要面對各種各樣的故障,總結歸納,有針對性地改善檢修工藝、改進提高配件的質(zhì)量,提升發(fā)動機整體性能,從而保證礦山設備的使用要求。