凡沁 相玲玲


摘 要 本文通過ANSYS仿真分析,對渦旋壓縮機的排氣閥片進行優化設計。最后通過試驗驗證,與不帶排氣閥的渦旋壓縮機相比,帶有優化設計的排氣閥的渦旋壓縮機性能明顯提升。
關鍵詞 渦旋壓縮機;ANSYS;排氣閥
引言
渦旋壓縮機是一種容積式壓縮機,壓縮部件由動渦旋盤和定渦旋盤組成,廣泛應用在制冷、空調、熱泵、真空泵等領域[1]。由于渦旋壓縮機實際應用時,工況總是處于變化中,內外壓比不一致。渦旋壓縮機的排氣壓力(外壓力)Pd與內壓縮終了壓力(內壓力)Pi不相等時,在第二壓縮腔與中心壓縮腔相通(對應的主軸轉角為)的瞬時,氣體要進行定容積壓縮或膨脹,以使壓力由Pi均衡到排氣壓力Pd,這就產生了附加損失功率[2]。
為滿足不同的壓縮比,減少過壓縮或欠壓縮帶來的附加功率損失,可以通過渦旋壓縮機用位于定盤上的動態排氣閥來調節[3]。通過ANSYS仿真分析,本文設計并優化了一種排氣閥,在保證安全可靠的前提下,可以有效提升渦旋壓縮機變工況性能。
1理論分析
1.1 排氣閥的基本原理分析
①當內壓力比大于外壓力比時,就會出現欠壓縮時,此時閥片的在壓差作用下處于閉合狀態,當中心壓縮腔壓力大于定盤外壓力,此時,位于排氣口的閥片開啟,使內外壓比一致;
②當內壓力比小于外壓力比時,就會出現過壓縮時,在第二壓縮腔開排氣口,此時位于第二壓縮腔的排氣閥片在內外壓差的作用下開啟,壓縮機提前排氣,最終使內外壓比一致。
1.2 排氣閥的基本設計
(1)氣閥阻力損失小
由于渦旋壓縮機排氣口直徑小,限制了閥片的大小,結構上要選取合理的形狀,使氣閥結構緊湊,間隙通道面積大,閥片完全開啟時流經氣閥的阻力損失盡量小。氣閥的阻力損失應控制在壓縮機指示功率的6%~12%。涉及不良時,此項損失阻力可至15%~20%[4]。
(2)使用壽命長
要求在反復沖擊載荷下,閥片使用壽命長,不至于過早地損壞。因此要確定合理的升程和閥片的尺寸,以保證閥片有良好的運動規律,撞擊速度低[5]。
2方案設計
因為位于中心壓縮腔和第二壓縮腔的閥片開啟頻率不同,采用多段式的結構設計,可以消除相鄰舌簧片間的剪切應力,提高排氣閥片的疲勞強度。
3仿真分析
原方案:閥片A、B、C的厚度均為0.305mm。
新方案:閥片B的厚度均為0.305mm,閥片A、C的厚度則為0.203mm。
原方案中,原方案最大應力在排氣閥片B的根部;排氣閥片A、C的應力最大值約為212MPa,遠小于排氣閥片B的最大應力。新方案中,最大應力依然是在排氣閥片B的根部;排氣閥片A、C的應力最大值約為337MPa,是安全的。
方原案中,排氣閥片A、C的最大升程為1.70mm,新方案排氣閥片A、C的最大升程為2.72mm,比舊方案提高60%。
4試驗驗證
隨機抽取1臺帶排氣閥片(型號GC45HD-38A)的壓縮機和1臺不帶排氣閥片(型號GC45HD-38A0)的壓縮機,在多個工況下進行試驗,對比性能,試驗結果如下,壓縮機設計的名義工況是ET/CT -15/40℃,SC 8.3℃, SH 10℃。
試驗結果:
(1)在工況ET/CT:-35/40℃、-25/40℃、-15/40℃時,壓縮機處于欠壓縮工況,通過試驗數據分析可以得出,帶排氣閥片的渦旋壓縮機制冷量提升約8%,COP提升了約10%,性能優于不帶閥片的渦旋壓縮機;
(2)在工況ET/CT:-5/40℃時,壓縮機處于過壓縮工況,通過試驗數據可以看出,帶排氣閥片的渦旋壓縮機制冷量提升約1%,COP提升約0.5%,性能優于不帶閥片的渦旋壓縮機。
參考文獻
[1] IvlevVI,Misyurin S Y.Calculated and experimental characteristics of a scroll machine operating in the air motor mode[J].Doklady Physics,2017:42-45.
[2] 吳業正,李紅旗,張華.制冷壓縮機[M].3版.北京:機械工業出版社,2018.
[3] 姜輝.家用空調滾動轉子壓縮機舌簧閥工作特性研究[D].廣西:廣西大學,2013.
[4] 郭仁寧,李頌.往復式壓縮機氣閥故障分析與改善措施[J].煤礦機械,2009:55-56.
[5] 周宜良.活塞式空氣壓縮機氣閥故障分析及改進措施[J].四川化工,2012:41-44.