王東



摘 要:詳細介紹了煙箱升降輸送機出現的結構問題,并對問題原因進行了結構分析,分析表面,原來的設計存在結構性缺陷,導致故障頻繁,本文通過結構優化,對原來的設計方案進行了改造,通過計算導向輥強度、導向輥導向角以及對限位套的結構進行分析,重新設計了導向輥的結構和材料,減少了導向輥的導向角度,對限位套的設計進行了結構優化,解決了O型帶脫落和升降輸送機故障問題,為企業節約了生產成本,同時,也為行業內解決類似問題提供了參考。
關鍵詞:升降輸送機;結構性缺陷;結構優化
中圖分類號:S219.08 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2020)06-0092-02
0引言
楚雄卷煙廠高架庫共有兩臺提升機,當輔助提升機工作時,需要一臺升降輸送機將件煙導流至分流道上,在使用過程中經常出現以下情況:升降輸送機上O型帶脫落,煙箱停止在升降輸送機上,無法向前輸送,影響設備的有效作業率;煙箱在輸送過程中,煙箱在升降輸送機處向防護欄偏移,碰撞防護欄,后面的煙箱由于前面煙箱的阻擋不能順利進入輔助分流道,而主提升機分流道與輔助提升機分流道有一段輸送皮帶是共用的,造成后面煙箱橫向前進,直接卡在右側防護欄的尖頂處,造成煙箱和煙條破損。
1原因分析和計算條件
針對升降輸送機上O型帶脫落造成煙箱和煙條破損的問題,進行了原因分析,共分析出三個原因,其過程如下:
1.1導向輥支板強度小
硬包線每件卷煙14.6-14.7kg,按每件煙箱14.7kg計算,F=mg=147N。利用有限元對支板進行應力分析[1],支板厚度4mm,選擇SOLID186作為網格劃分單元,劃分為19056個單元,原支板采用Q235-A普通碳素鋼,材料屬性如下:彈性模量2×106MPa,泊松比0.3,每個支板上共有3個導向輪,每件煙需要4個支撐板支撐運輸,共計12個受力點,每個受力點作用力。
邊界條件:支撐板兩端用螺栓緊固,因此,可以約束所有自由度,即約束UX、UY、UZ,作用力作用在支撐板三個受力點上。
求解:由圖1分析結果看出,支撐板最大撓度為3.759mm,大于技術要求的2mm。該因素是導致O型帶脫落升降機故障的原因之一。
1.2導向輥導向角過大
升降輸送機發生故障時,對煙箱與輥道輸送機之間的距離進行現場測量,并隨機統計了其中10件卷煙與輥道輸送機邊緣之間間距,統計結果見表1。
統計結果顯示:平均距離5.8mm,小于技術要求的20mm,導向輥導向角過大。該因素是導致O型帶脫落升降機故障的原因之一。
1.3限位塊為兩分結構
2019年1-3月對故障進行了統計,48次O型帶脫落,其中有12次限位塊螺栓松動,導致限位塊在主軸上發生移動,使導向輥與限位塊之間的相對位置發生變化,限位塊在主軸上發生移動。相對位置移動距離見表2。
從統計結果中可以看出,其平均位移量為3.6mm,大于技術要求中的1mm。該因素是導致O型帶脫落升降機故障的原因之一。
2結構優化和改進
優化改進一:增加導向輥支板強度。
原導向輥支板厚度原為4mm,在運行過程中振動較大,導致導向輥振動也較大,O型帶從O型槽中跳出來,為了解決這個問題,將支板材料由Q235-A變為45鋼,支板厚度有原來的4mm增加到10mm,并且對支板結構進行改進,改進后工程圖如圖2所示。
按照圖紙加工并進行安裝,安裝完成后,對改進后的支板進行了有限元分析,45鋼材料屬性:彈性模量2.2×106 MPa,泊松比0.31,每個支板上共有3個導向輪,每件煙需要4個支撐板支撐運輸,共計12個受力點,每個受力點作用力,選擇SOLID186作為網格劃分單元,共劃分14974個單元。
邊界條件:支撐板兩端用螺栓緊固,因此,可以約束所有自由度,即約束UX、UY、UZ,作用力作用在支撐板三個受力點上。并對結果進行了檢查,分析效果表明:FX方向最大位移解0.3561mm,小于2mm,完全滿足要求。
優化改進二:減小導向角。
導向輥安裝在導向輪支座上,由于導向輥支座上導向角過大,導致煙箱通過后與護欄發生碰撞,使得導向輥會停止轉動,導向輥上的O型帶與導向輥之間的滾動摩擦變滑動摩擦,摩擦力增大使O型帶拉長,跳出O型槽,升降輸送機失去動力傳遞,煙箱堵在升降輸送機上,后面煙箱與前面煙箱碰撞,煙箱傾斜,撞在主、輔道提升機護欄端口處。
根據設計的工程圖,加工出導向輥支座,安裝完成后對5個工作日生產的件煙側邊與護欄之間的距離進行了測量,測量結果表明:件煙側邊與護欄之間的距離大于20mm,小于60mm,達到了技術要求。
優化改進三:將限位塊做成一體結構。
對原限位塊的結構分析:原限位塊是采用整體加工后切割的方式實現,緊固依靠螺栓,在生產過程中,由于振動很大,導致原限位塊緊固螺栓松動,限位塊相對于驅動軸發生位置移動,從而導致O型帶脫落。
為了解決限位塊螺栓松脫后限位塊相對于驅動軸移動的情況,將限位塊做成一體結構,即做成限位套,限位套與驅動軸之間用3個M6螺栓緊固。改進后的限位套工程圖如圖4所示。
3結語
本文對煙箱升降輸送機導向輥支板、導向輥支座、限位套結構優化以后,升降輸送機故障頻次大幅度減少,有效提升了設備運行效率。導向輥支座導向角減少和限位套一體機結構優化煙箱前進方向,避開與防護欄碰撞,破損煙箱和煙條數量也大幅度降低,降本增效非常明顯。
參考文獻
[1] 趙均海,汪夢甫.彈性力學及有限元[M].武漢:武漢理工大學出版社,2003.