鄭世紅
摘要:錦16(東)塊經過30多年注水開發,井間形成了固定的滲流通道,常規注水開發已無法擴大水驅波及體積,通過“二次開發與三次采油有效結合”開發系列技術的研究與應用,合理利用二元驅新井挖潛非目的層剩余油,既有效改善區塊開發效果,又為二元驅工業化推廣實施提供有力技術保障。
關鍵詞:二元驅;剩余油挖潛;轉換開發方式;運行模式
1 ?研究背景
歡喜嶺采油廠稀油主力生產區塊均處于開發后期,經過多次注采井網調整,剩余油分布高度零散,區塊產量急劇下降,水驅開發效果逐年變差,注水開發已無法滿足當前的生產需求,轉換開發方式迫在眉睫。按照“整體部署,分批實施”的原則,“二次開發與三次采油有效結合”的模式合理安排運行,高效利用二元驅新井挖潛非目的層剩余油,為二元驅全面工業化推廣提供有力技術保障,為老油田轉換開發方式的運行模式奠定堅實基礎。
2 ?油藏基本概況
錦16(東)塊興隆臺油層位于歡喜嶺油田中部,主要開發目的層為下第三系沙河街組沙一、二段,是遼河油田第一個實現正規科學開發并取得較好效果的高效開發油藏之一。該塊含油面積2.08km2,石油地質儲量1462×104t,油層平均有效厚度36.2m,儲層有效孔隙度29.1%,有效滲透率750×10-3μm2,泥質含量12.4%,地層原油密度(20℃)0.9317g/cm3,粘度(50℃)72.78mPa.s,凝固點-21℃,含蠟量3.48%,膠質瀝青質含量18.21%,原始地層壓力13.98MPa,油藏類型屬于中高滲透厚層邊(底)水斷塊油藏。
截至2014年12月,錦16(東)塊興隆臺油層油井總井數66口,油井開井數58口,日產液4430t,日產油172t,綜合含水95.4%,累產油701.37×104t,累產水3370.22×104m3,采油速度0.43%,采出程度48.1%;注水井總井數24口,開井數22口,日注水4066m3,累注水4806.34×104m3,累計地下虧空-461.09×104m3,月注采比0.92,累計注采比1.1。
3 ?油藏存在的潛力分析
3.1 ?轉換開發方式,大幅度提高區塊采收率
區塊經過30多年注水開發,波及體積系數達到92.3%,油水井強采強注,井間形成了固定的滲流通道。常規注水開發已無法擴大水驅波及體積,通過轉換開發方式,重新規劃組建一套二元驅井網,利用二元驅調、堵、驅、洗可進一步提高驅油效率,二元驅工業化推廣實施后預計提高區塊采收率14%,增加可采儲量201.74×104t。
3.2 ?推進“三結合”開發體系,有效利用二元驅新井挖潛
新井完鉆后優選非目的層進行挖潛剩余油,利用新井電測解釋等資料重新認識區塊地質特征及剩余油分布狀況,既有效改善區塊開發效果,又為二元驅工業化推廣實施提供有力技術保障。
4 ?“三結合”開發系列技術研究
4.1 ?“三結合”開發體系提升二元驅經濟效益研究
按照二元驅新井實施要求,在錦16(東)塊興隆臺油層一層系和二層系優選構造位置高、油層發育、儲層物性較好、連通系數較高區域按150m正方形井網部署二元驅新井74口,按照“整體部署、分批實施”原則,2014年優選23口新井優先實施。由于“二三過渡期”采油成本低,同時合理利用新井資源,新井完井后優選非二元驅目的層進行挖潛,不僅有效改善區塊開發效果,同時利用 “二三過渡期”開發時間應用地質體認識新成果進一步優化方案設計,提升了二元驅經濟效益,為二元驅工業化推廣成功實施提供技術支撐。
4.2 ?新井鉆井、固井等影響參數研究
通過現場試驗實施,確定適合錦16(東)塊鉆井過程中鉆井液泥漿液密度、粘度、固井質量、固井質量監測時間等參數,為后期新井實施提供技術指導。
(1)通過室內實驗研究,該塊興隆臺油層埋深1600左右,上部層系較少,同時為節約鉆井成本,采用二開鉆井工序較為合理。
(2)上部地層疏松,鉆速快、排量大容易造成井壁不穩定,井眼擴大率較大,給固井施工造成困難,通過現場實驗研究確定鉆井速度125m/天。
(3)錦16(東)經過多年注水開發,地層膠結、油層壓力等較原始地層均有變化,為保證鉆井實施工程安全標準。
(4)通過室內實驗研究,為達到該塊固井要求,該塊新井固井水泥標號確定為G級水泥。通過錦2-丙4-A135井兩次聲幅測井結果分析,24小時內水泥凝固時間不夠,確定固井質量的監測應該在至少36小時后為宜。
4.3 ?深化研究“電阻+時差”組合,優化新井投產層位
通過深入研究新井電測解釋資料,應用”電阻+時差”組合,總結該塊新井電阻與時差關系,制定電性圖版,判斷小層水淹狀況,優化射孔層位。
(1)電阻大于30Ω,時差大于320μs/m的層為潛力層;
(2)自然電位相對基線偏移量小的層,認為水淹程度低,為潛力層;
(3)與周圍老井對比電阻高的,認為水淹程度低,為潛力層。
4.4 ?“新+老”資料集成研究,重新刻畫地質體
通過同一剖面線上的新井與附近老井對比可以看出,老井解釋1個小層,新井解釋為2~3個單砂體。通過精細小層對比,重新刻畫油藏地質體,對老區塊小層平面展布、縱向精細劃分等油藏構造進一步精確認識。
通過完鉆新井電測解釋研究,強水淹層比例83.6%。通過小層對比分析平面上剩余油主要集中在構造高部位及距生產井較遠的井間滯留區。縱向上剩余油主要集中在上層系及下層系的興Ⅱ5,油層下部水淹嚴重,興Ⅱ6小層以下水洗程度較高,除個別薄層具有剩余油外,已全部強水淹。
巖性尖滅帶薄層(1~2m)儲層物性差,電阻較低,測井解釋為強水淹,但時差呈正向“指狀”跳躍,時差在360μs/m以上,結合老井生產情況及動態測試資料綜合研究,打破常規思維,創新應用“電阻+時差”組合論證,分析認為巖性尖滅帶是老油田注水開發后期挖潛的主力區域。
5 ?結論
(1) 深化應用“三結合”開發體系,使二次開發向三次采油高效過渡,有效提升二元驅經濟效益,降低二元驅工業化推廣投資風險。
(2)深入研究新、老井電測解釋等資料重新刻畫地質體及剩余油分布狀況,是二元驅工業化推廣能夠取得成功的技術保證。
(3)轉換開發方式,是實現老油田可持續發展的必然趨勢。以錦16(東)塊為主攻點,開展“三結合”開發體系系列技術研究,為老油田轉換開發方式的運行模式奠定基礎。
參考文獻
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