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分布式能源站提高供熱可靠性改造分析

2020-08-11 09:51:55衛(wèi)奕
裝備維修技術(shù) 2020年32期

衛(wèi)奕

摘 要:隨著天然氣分布式能源站的發(fā)展,對能源站供熱可靠性的要求越來越高,在設(shè)計(jì)階段,各設(shè)備的選型若都能從供熱可靠性角度進(jìn)行分析和選擇,建立正確的設(shè)計(jì)觀念,通過先進(jìn)和全面的設(shè)計(jì)理念制定保障熱電廠可靠供熱的方案,提高熱區(qū)的供熱穩(wěn)定性,對整個供熱系統(tǒng)和城市發(fā)展有著重大的意義[1]。本改造項(xiàng)目僅考慮熱力系統(tǒng)方案,不考慮熱控電氣系統(tǒng)方案。

關(guān)鍵詞:分布式能源站;提高供熱可靠性;改造分析

1 機(jī)組情況簡介

某天然氣分布式能源站工程,一期建設(shè)3×50MW級燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組,最終項(xiàng)目規(guī)模規(guī)劃為6×50MW級燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組,對周邊企業(yè)進(jìn)行冷、熱、電三聯(lián)供。

該能源站#1、#2號機(jī)組配置為一拖一的抽凝補(bǔ)汽式汽輪機(jī)組,抽汽壓力1.3MPa.a,提供低壓蒸汽負(fù)荷;#3號機(jī)組配置為一拖一的背壓式汽輪機(jī)組,排汽壓力3.1MPa.a,提供中壓蒸汽負(fù)荷。

能源站3臺機(jī)組于2019年4月建成投產(chǎn),目前項(xiàng)目的中壓蒸汽負(fù)荷比較穩(wěn)定,約60~70t/h,低壓蒸汽負(fù)荷基本沒有。3臺機(jī)組的凝結(jié)水和補(bǔ)水系統(tǒng)采用單元制,#1、#2號抽凝機(jī)組補(bǔ)水補(bǔ)入凝汽器;#3號背壓機(jī)組的余熱鍋爐配置了一臺真空除氧器,補(bǔ)水補(bǔ)入真空除氧器。

2 改造原因及分析

項(xiàng)目目前運(yùn)行存在的問題是當(dāng)#3號燃機(jī)故障時,#1、#2號機(jī)組只能部分主蒸汽減溫減壓供中壓蒸汽負(fù)荷,無法滿足中壓蒸汽60~70t/h的需求。經(jīng)過對能源站一期工程的供熱可靠性進(jìn)行研究分析,在現(xiàn)有系統(tǒng)基礎(chǔ)上新增一套真空除氧器及輔助設(shè)備系統(tǒng),從而提高供熱可靠性,滿足當(dāng)最大一臺供熱機(jī)組故障時,能源站能保證100%的外供工業(yè)熱負(fù)荷的需求。

該改造項(xiàng)目按現(xiàn)場實(shí)際情況、工藝系統(tǒng)布局等條件,確定設(shè)置1臺真空除氧器布置于#1余熱鍋爐輔機(jī)間屋頂,兩臺真空除氧器補(bǔ)水升壓泵設(shè)置在余熱鍋爐輔機(jī)間南側(cè)地面。在#1余熱鍋爐輔機(jī)間屋頂D軸和E軸內(nèi)設(shè)置1臺真空除氧器,除氧器處理能力50t/h。在#1余熱鍋爐輔機(jī)間3軸外南側(cè)地面分別設(shè)置2臺真空除氧器補(bǔ)水升壓泵。2臺補(bǔ)水升壓泵用地尺寸4.0m×5.4m。供水、供電、消防等依托周圍原有設(shè)施引接。

正常運(yùn)行時,兩臺抽凝機(jī)組對應(yīng)的余熱鍋爐高壓過熱器引出的高壓蒸汽到抽凝機(jī)發(fā)電,低壓過熱器引出的低壓蒸汽(0.68MPa,232℃)到抽凝機(jī)組補(bǔ)汽。背壓機(jī)組對應(yīng)的余熱鍋爐高壓過熱器引出的高壓蒸汽到背壓機(jī)發(fā)電。背壓機(jī)的排汽量直接匯至一根中壓供熱蒸汽母管,供往廠外高壓供熱管網(wǎng)。高壓供熱管網(wǎng)按照 80t/h 的抽汽供熱量設(shè)計(jì)。

背壓機(jī)組對應(yīng)的余熱鍋爐低壓過熱器引出的低壓蒸汽10t/h(1.3MPa,240℃)以及另兩臺抽凝機(jī)抽汽(各 7t/h)匯至一根低壓供熱蒸汽母管供往廠外低壓供熱管網(wǎng)。低壓供熱管網(wǎng)按照 24/h 的供熱量設(shè)計(jì)。

3 改造思路

考慮當(dāng)任意一臺燃?xì)廨啓C(jī)故障工況下,為滿足100%的工業(yè)蒸汽負(fù)荷,提高能源站的供熱可靠性進(jìn)行熱力系統(tǒng)優(yōu)化,針對本工程擬定#1余熱鍋爐新增一臺補(bǔ)水真空除氧器及輔助系統(tǒng),同時增設(shè)#1機(jī)組和#3機(jī)組分別至2#機(jī)組真空除氧的切換支路及除氧器加熱水源的切換支路。

當(dāng)#3燃?xì)廨啓C(jī)故障,#1、#2抽凝機(jī)組對應(yīng)的余熱鍋爐高壓蒸汽全部減壓減溫對外供中壓熱負(fù)荷(80t/h),同時為保證低壓熱負(fù)荷(24t/h)的供熱量,抽凝機(jī)對應(yīng)余熱鍋爐的低壓蒸汽不再進(jìn)入汽輪機(jī)補(bǔ)汽,而需要提高壓力至1.3MPa對外供熱。經(jīng)與鍋爐廠家技術(shù)人員核實(shí),抽凝機(jī)對應(yīng)余熱鍋爐的低壓蒸汽可在0.68MPa和1.3MPa兩檔切換,滿足機(jī)組在正常和故障期間不間斷對外供汽,確保供熱可靠性。此時全廠補(bǔ)水量較大(約104t/h),#1、#2抽凝機(jī)組處于停機(jī)狀態(tài),凝汽器不可用,化學(xué)除鹽水無法滿足余熱鍋爐進(jìn)水水質(zhì)(余熱鍋爐可接受進(jìn)水的含氧量范圍≤0.05mg/l)的要求,需要考慮額外的除氧設(shè)施。1#抽凝機(jī)組配置一臺套100%容量的真空除氧器及輔助設(shè)備,以滿足全廠補(bǔ)水除氧要求。

當(dāng)#1燃?xì)廨啓C(jī)故障時,#2抽凝機(jī)和#3背壓機(jī)可保證對外供熱。#1機(jī)組真空除氧系統(tǒng)運(yùn)行,化學(xué)除鹽水補(bǔ)水分別進(jìn)入#1機(jī)組和#3機(jī)組的真空除氧系統(tǒng)除氧,然后進(jìn)入#1和#3余熱鍋爐。同時真空除氧器的加熱熱源分別從#1和#3余熱鍋爐引接。

#1、#2余熱鍋爐的低壓主蒸汽(0.68MPa,232℃)到兩臺抽凝機(jī)組補(bǔ)汽發(fā)電,系統(tǒng)為單元制。為了能實(shí)現(xiàn)兩臺抽凝機(jī)組之間補(bǔ)汽量調(diào)整的靈活性,在#1、#2余熱鍋爐的低壓主蒸汽系統(tǒng)之間增設(shè)聯(lián)絡(luò)管道,與原有主蒸汽管道同徑(Ф219x6),并設(shè)置電動關(guān)斷閥。

3.1補(bǔ)水系統(tǒng)

本方案設(shè)置1臺出力為50t/h真空除氧器,對#1抽凝機(jī)組補(bǔ)給水進(jìn)行除氧。補(bǔ)水系統(tǒng)采用單元制,機(jī)組配置的設(shè)備和管道獨(dú)立,汽水平衡的跟蹤和控制簡單清晰。

化水車間來的除鹽水補(bǔ)至1臺真空除氧器,經(jīng)過補(bǔ)水升壓泵升壓后與#1抽凝機(jī)組凝結(jié)水系統(tǒng)匯合送至#1余熱鍋爐低壓省煤器入口。真空除氧器的加熱熱源可利用余熱鍋爐本體內(nèi)凝結(jié)水加熱器后的熱水。同時增加至#2機(jī)組的切換支路,即自補(bǔ)水升壓泵后引出旁路接至#2余熱鍋爐凝結(jié)水加熱器進(jìn)水側(cè)閥門后。切換支路設(shè)電動關(guān)斷閥及手動關(guān)斷閥。

自#3機(jī)組真空除氧器增壓泵出口側(cè)引出切換支路接至#2余熱鍋爐凝結(jié)水加熱器進(jìn)水側(cè)閥門后。切換支路設(shè)電動關(guān)斷閥及手動關(guān)斷閥,補(bǔ)水系統(tǒng)的管道和閥門均采用不銹鋼材料。

真空除氧器設(shè)置 2臺100%容量的變頻補(bǔ)水升壓泵,1臺運(yùn)行,1臺備用。每臺泵的容量擬按照滿足最大工況下的補(bǔ)給水流量(加上供熱減溫水流量))再加上 10%的裕量原則選用,流量70m3/h,揚(yáng)程340mH2O。當(dāng)任何一臺泵發(fā)生故障時,備用泵自動啟動投入運(yùn)行。泵進(jìn)口管道上設(shè)置電動隔離閥、濾網(wǎng)及波形膨脹節(jié),出口管道上設(shè)置止回閥和電動隔離閥。進(jìn)出口的電動閥門將與泵聯(lián)鎖,以防止泵在進(jìn)出口關(guān)閉狀態(tài)下運(yùn)行。

3.2抽真空系統(tǒng)

為保持除氧器內(nèi)的一定真空度,把溶解于水質(zhì)里的氣體和隨氣體一同逸出的未凝結(jié)蒸汽抽出,真空除氧器均設(shè)有抽真空裝置,其中包括:2臺真空泵,1臺射水抽氣器。抽真空裝置由除氧器廠家設(shè)計(jì)供貨。

3.3冷卻水系統(tǒng)

本方案新增加的補(bǔ)水升壓泵軸承冷卻水采用廠內(nèi)原有的開式循環(huán)冷卻水。

3.4設(shè)備布置

真空除氧器布置在#1余熱鍋爐鍋爐輔助間屋面空地處,采用鋼結(jié)構(gòu)支撐,室外布置,抽真空裝置就近布置于除氧器附近,補(bǔ)水增壓泵布置在鍋爐輔助間南側(cè)零米地面,室外布置并設(shè)置防雨棚。經(jīng)與鍋爐廠及設(shè)計(jì)院溝通,鍋爐廠及設(shè)計(jì)院分別對此方案進(jìn)行了鋼框架和柱腳基礎(chǔ)的荷載復(fù)核,確定此方案基本可行。

3.5真空除氧器運(yùn)行模式

本方案實(shí)施后3套機(jī)組正常運(yùn)行工況和任意一套機(jī)組故障或檢修工況時,補(bǔ)水均補(bǔ)入2套真空除氧器,不再補(bǔ)入凝汽器。調(diào)整為這種運(yùn)行模式主要考慮以下因素:

3.5.1真空除氧器僅在1套機(jī)組故障或檢修工況時運(yùn)行,除氧器需要一定的啟動時間,無法保證機(jī)組穩(wěn)定連續(xù)對外供熱。

3.5.2真空除氧器長期不運(yùn)行,補(bǔ)水泵需定期維護(hù),除氧水箱及管道需要定期清洗保養(yǎng)。否則無法保證補(bǔ)水泵狀態(tài)正常,除氧水箱及管道內(nèi)部不銹蝕。這樣運(yùn)行維護(hù)量大,費(fèi)用高。

3.5.3補(bǔ)水均補(bǔ)入真空除氧器運(yùn)行,故障工況機(jī)組切換控制簡單。

4結(jié)束語

本設(shè)計(jì)方案通過對#1余熱鍋爐新增一臺補(bǔ)水真空除氧器及輔助系統(tǒng),同時增設(shè)#1機(jī)組和#3機(jī)組分別至2#機(jī)組真空除氧的切換支路及除氧器加熱水源的切換支路。有效提高了該能源站的供熱可靠性,同時最大限度的降低了費(fèi)用投資和建設(shè)場地。

參考文獻(xiàn):

[1] 徐銀君,從設(shè)計(jì)角度探討保障熱電廠可靠供熱的方案[J] 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào) 1672-9706( 2015) 03-0090-05

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