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關于降低重介淺槽分選機分選下限的生產實踐

2020-09-02 04:03:48許宗偉蔣清平
山東煤炭科技 2020年8期
關鍵詞:系統

許宗偉 蔣清平 李 俊

(淮南礦業集團選煤分公司顧橋選煤廠,安徽 淮南 232001)

1 概況

1.1 顧橋廠簡介

顧橋選煤廠(以下簡稱顧橋廠)為礦井型動力煤選煤廠,年設計處理能力為12Mt/a,分選工藝由塊煤重介淺槽系統+末煤重介旋流器系統+粗煤泥臥脫系統+煤泥壓濾系統構成。塊煤系統工藝流程簡圖如圖1所示。

圖1 顧橋廠塊煤系統工藝流程簡圖

顧橋廠2019年原煤篩分數據詳見表1。

表1 顧橋廠原煤篩分試驗數據

從表1可知,>10mm篩上物產率為35.87%,篩上物灰分為55.17%,篩下物灰分為40.79%。根據表1計算,當篩上物產率為19.89%時,篩上物灰分為60.31%,篩下物灰分為42.38%。

1.2 存在問題

(1)塊煤系統降灰能力不足,增加末煤洗選系統

2018年10 月份以前,顧橋廠原煤分級使用的是SLG3673香蕉型原煤分級篩,其篩分效果較差,篩上物中細物料較多,影響淺槽分選,因此原煤分級篩篩分尺寸使用的為13mm、18mm、30mm三種規格。經皮帶秤統計分析,2018年1~9月份淺槽的實際入洗比例為19.89%。

結合表1,分析使用香蕉型原煤分級篩時塊煤、末煤系統數質量平衡表,詳見表2。

表2 使用原煤分級篩時塊煤、末煤系統數質量平衡表

從表2可知,當塊煤系統入洗比例為19.89%時,塊煤系統洗原煤降灰幅度6.32%,洗原煤發熱量增幅為538kcal。由于塊煤系統降灰能力較低,2009年顧橋廠完成了新建末煤系統和擴建壓濾系統工程改造,提高整個生產系統的降灰能力和煤泥水系統處理能力,保證商品煤裝車發熱量區間要求。

(2)末煤系統洗選量增加,生產成本增加

經對2019年顧橋廠各系統生產成本統計,末煤系統噸末煤材料費、電費成本為4.92元/t,泵房系統噸原煤材料費、電費成本為0.19元/t,壓濾系統噸煤泥材料費、電費成本為22.0元/t。當塊煤系統降灰能力不能滿足商品煤發熱量合格區間要求時,末煤系統需要開車,增加入洗量,提高精煤產率,保證商品煤質量要求。由于大量末煤入洗,生產系統的煤泥量急劇增加,因此,末煤系統、泵房系統和煤泥水系統生產成本和用工成本也隨之增加。

(3)末煤系統開車,壓濾煤泥產量增加,銷售收入降低

從表2可知,塊煤系統壓濾煤泥產率為塊煤入洗量的2.03%,末煤系統壓濾煤泥產率為末煤入洗量的10%。因此,末煤系統開車后,壓濾煤泥產量增加,火車銷售量減少,由于火車銷售商品煤價格與煤泥價格相差較大,因此,銷售收入降低。

2 開展降低淺槽分選下限生產實踐

2.1 降低淺槽分選下限的可行性分析

(1)2018年下半年至2019年11月份,顧橋廠逐步完成了四臺香蕉型原煤分級篩改造為KRL/ED3600×7.3-R45型弛張篩,并將 305#、306#弛張篩篩縫分級粒度降至10mm,檢測其篩分效率達84.51%,篩分效果較好。

(2)顧橋廠在用的兩臺淺槽主要技術參數:型號DMB8013,電機功率18.5kW,設計處理能力565~760t/h,淺槽處理能力能夠滿足要求。

(3)2018年12月,顧橋廠根據原煤篩分資料,分別對淺槽分選下限降低到13mm、10mm、8mm、6mm時塊煤系統相關設備運輸能力、脫水、脫介能力進行核算,發現降低到8mm以下部分設備處理能力不能滿足要求,因此,確定淺槽分選下限降低到10mm較為合適。

(4) 塊煤系統入洗比例增加后,塊煤系統降灰能力得到提升,有利于減少末煤系統、泵房系統、壓濾系統開車時間,降低生產成本及優化人力資源配置。

2.2 淺槽分選下限降低后單機檢查

2019年11 ~12 月份,顧橋廠開展塊煤313#淺槽系統分選下限降低生產試驗,更換了305#、306#弛張篩篩板為10mm分級。經單機檢測,弛張篩入料量在515t/h時,其篩分效率為84.51%。313#淺槽入料粒度下限降到10mm后,313#淺槽單機檢測情況詳見表3。

表3 重選設備工藝性能評定報告表

從表3可知,淺槽入料粒度為10~200mm,入洗原煤灰分為64.38%,精煤灰分為13.19%,矸石灰分為85.76%(>82%的指標要求),均方差σ為1.392(滿足<1.4指標),可能偏差Ep值為0.035,數量效率η為97.14%,各項技術指標均符合要求。從數量效率計算結果看,淺槽分選效果達到了較高水平。

2.3 使用弛張篩時塊煤生產系統數質量情況

結合表1,分析塊煤系統生產數質量平衡表,詳見表4。

表4 弛張篩分級粒度為10mm時塊煤系統數質量平衡表

從表4可知,塊煤系統單獨開車時,洗原煤灰分為35.94%,塊煤系統洗原煤降灰幅度為10.01%,洗原煤產率為78.05%;商品煤降灰幅度為9.88%,產率為78.78%,發熱量為4582kcal。

3 效果及效益分析

3.1 產品提質效果分析

通過表2和表4對比分析發現:

淺槽分選下限降低為10mm后,塊煤系統洗原煤降灰幅度由6.32%提高到10.01%,提升了3.69%。在保證洗原煤灰分為35.94%的情況下,使用原煤分級篩與弛張篩(10mm分級)數質量平衡表相比,淺槽分選下限降低到10mm后,洗原煤產率由76.75%提升到78.78%,增加了2.03%;壓濾煤泥產率由2.49%下降到0.73%,減少了1.76%;商品煤降灰幅度由9.55%提高到9.88%,提高了0.33%;商品煤發熱量4503kcal提高到4582kcal,增加了79kcal。

3.2 生產組織得到優化

淺槽分選下限降低后,提高了塊煤系統降灰能力,在保證滿足商品煤發熱量要求的情況下,末煤系統即可不開,簡化了日常生產組織。通過表3和表4數值量情況可知,在保證洗原煤灰分為35.94%的情況下,使用香蕉型原煤分級篩時,按每日礦井產量3.4萬t計算,末煤系統每天要入洗7092t篩末煤。

3.3 生產效率得到提高

(1)末煤開車時間減少后,產生的煤泥量隨之減少,因此可以減少末煤系統和壓濾系統生產用工總數,有利于優化人力資源配置。

(2)由于末煤開車時間大幅度降低,設備磨損及故障維修作業量減少,因此減輕了機電工日常檢修作業量,有利于加強對其他生產系統檢修維護,提高生產系統穩定性。

3.4 經濟效益增加明顯

按照《煤業分公司商品煤內部收購管理辦法》中“混煤、洗混煤收購價格表”計算:4607kcal電煤價格226元/t;按照顧橋礦煤泥出礦價格表計算:煤泥價格108元/t;2019年顧橋廠末煤系統噸末煤材料費、電費成本為4.92元/t,壓濾系統噸煤泥材料費、電費成本為22.0元/t,根據2019年全年生產數據計算:

(1)淺槽分選下限降低到10mm后,洗原煤量增加,壓濾煤泥產量減少,因此火車商品煤、地銷等收入增加,壓濾煤泥收入減少,估算增加效益1040萬元。

(2)淺槽分選下限降低到10mm后,末煤系統入洗量和壓濾煤泥產量減少,因此,末煤系統和壓濾系統的生產成本降低,估算末煤系統材料費、電費成本降低245萬元,壓濾系統材料費、電費成本降低為96萬元。

經以上分析,合計產生經濟效益約1381萬元。

4 結論

顧橋廠淺槽重介質分選機的分選下限降至10mm完全可行。調整淺槽分選下限后,與使用香蕉型原煤分級篩相比,不僅末煤系統開車時間縮短,提高了洗原煤量產率,降低了煤泥產量,優化了生產組織方式,減少了生產用工,同時為企業帶來了1381萬元經濟效益。

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