李晶

【摘 ?要】采用金相分析、硬度測試及化學成分分析等方法對轉向拉桿斷裂的原因進行了分析。結果表明,在折彎處出現微裂紋,在外力作用下,造成應力集中,最終引起疲勞斷裂。
【關鍵詞】轉向拉桿,裂紋,應力集中
1 引 言
轉向拉桿是汽車轉向系統的關鍵零件,汽車的轉向機構直接影響汽車操縱的穩定性、運行的安全性和輪胎的使用壽命。正確的轉向機構設計,可以使汽車轉彎行駛時,全部車輪繞瞬時轉向中心旋轉,確保在不同圓周上運動的車輪作無滑動的純滾動運動,以減少輪胎磨損和 動力消耗。汽車轉向拉桿是汽車轉向機構中的重 要零件,是聯系左、右梯形臂并使其協調工作的 連接桿,它在汽車行駛過程中反復承受拉應力或 壓應力[ 1],一旦失效往往會造成嚴重后果[ 2]。
根據我廠三包服務部反饋,某轉向直拉桿總成出現在市場出現斷裂現象,另其他服務站也反饋有彎曲變形情況出現。經檢查市場退回實物,本文對斷裂 拉桿進行了宏觀檢查、化學成分分析、顯微組織分析、并通過建立力學模型進行了穩定計算和綜合分析,確定了拉桿斷裂的原因。
2 理化檢驗
2.1宏觀失效分析
斷裂拉桿的宏觀形貌見圖 1,斷口宏觀形貌如圖2。
發現斷裂處在第二彎與第三彎中間處,此拉桿是先出現大幅彎曲變形后再發生斷裂,有擠壓磨損痕跡。
2.2 化學成分分析
對斷裂拉桿(拉桿用材料為45-30高X5 )取樣進行化學成分檢驗,結果見表1。可見,斷裂拉桿材料中,化學成分含量均符合-GB/T8162標準要求。
2.3力學性能分析
力學性能檢測如表2,力學性能符合標準要求。
2.4 金相組織分析
金相組織標準為,晶粒度執行GB/T8493-87標準:5~8級,截面疏松執行GB1979-87標準:1~3級,夾雜執行GB10561-89標準:硫化物(1~3級)硅酸鹽(1~3級);無魏氏組織,帶狀組織1~3級。
金相試樣取自斷裂拉桿,置于 OLYMPUS-PMG3型倒置式高級金相顯微鏡下進行觀察,材料金相組織合格。
3 力學模型及安全性計算分析
直拉桿工作時主要是產生拉壓變形,故只校核其拉壓應力。汽車原地轉向時,作用在直拉桿上的力為,產生的拉(壓)應力為。其中轉向拉力的值確定從兩個方面:
(1)轉向阻力矩Mr在直拉桿上產生的拉(壓)力Fr
由上述校核可知:直拉桿強度的安全系數為1.65,處于要求(1.5~2.5)臨界范圍。
4.結論
1)拉桿的斷裂性質為過載斷裂;
2)斷裂原因為選用30x5直徑拉桿有效承載截面減小,安全系數偏低,在沖擊作用下發生斷裂,更改為35x7直徑拉桿提高安全系數,可有效避免拉桿斷裂問題。
參考文獻:
[1]嚴揚,劉志國,高華云,等.汽車造型設計概論[ M] .北京:清華大學出版社,2005.35 -36.
[2]李瑩,劉高遠,張立新.某汽車車輪半軸斷裂失效分析[ J] .失效分析與預防,2007,2(2):40 -44.