譚曉武


摘 要:根據(jù)某煉廠柴油加氫精制裝置高壓水冷器管束內(nèi)漏腐蝕原因分析,管束腐蝕主要是點蝕引起的,在腐蝕坑內(nèi)及內(nèi)壁都富集了Cl離子,產(chǎn)物主要為鐵的氧化物。
關(guān)鍵詞:高壓水冷器;點蝕;Cl離子
0 引言
某煉廠柴油加氫精制裝置循環(huán)氫冷卻器E107A/B管束在2016年大檢修期間進行過管束換新(材質(zhì)為15CrMo),
新管束涂有防腐涂層。開工8個月后發(fā)生泄漏。于2017年9月20日進行打壓堵管,之后裝置一直處于停工狀態(tài)。2018年1月準備開工時,發(fā)現(xiàn)其再次泄漏,直接更換新管束(材質(zhì)為20#)。E107A/B兩臺水冷器為串聯(lián)形式,管程介質(zhì)為循環(huán)水,進口(E107B管程進口)溫度約34℃,出口(E107A管程出口)溫度約44℃,壓力0.45MPa;殼程材質(zhì)為14Cr1MoR,介質(zhì)為循環(huán)氫,進口溫度(E-107A殼程入口)約54℃,出口溫度(E-107B殼程出口)約40℃,壓力約6.89MPa。
2017年9月20日檢查該換熱器管程封頭內(nèi)部表面有明顯銹蝕,表面附著條形腐蝕產(chǎn)物,筒體內(nèi)壁腐蝕輕微。管束外壁腐蝕輕微,但是在管束彎管部位附著大量黑色粉末狀固體,從彎管到管板黑色固體隨之減少,從外部進行測厚,測厚結(jié)果為2.3-2.4mm,無明顯均勻減薄現(xiàn)象。管束管口入口處有大量垃圾堵塞,內(nèi)部涂有防腐涂層,但從管板及管口來看,防腐涂層出現(xiàn)大面積鼓包且破裂,從管口可見管束內(nèi)部附著大量腐蝕產(chǎn)物。
1 檢測分析
1.1 管束材質(zhì)分析
利用直讀光譜儀檢測管線的化學成分,結(jié)果如表1所示??梢娖洳馁|(zhì)化學成分符合《合金結(jié)構(gòu)鋼》(GB/T 3077-2015)標準規(guī)定的15CrMo的化學成分,其所有成分均在標準范圍以內(nèi)。
1.2 金相分析
分別選取管束上嚴重腐蝕及未腐蝕橫截面部位進行金相檢驗,從低倍的內(nèi)壁形貌可見,腐蝕針孔主要為宰深型形貌?!?br>