


摘 要:化工企業中產生的氣化細渣含碳量很高,如果能回收利用,對于工廠效益和環境保護都是有利的。本文就氣化細渣在煤粉鍋爐中試驗摻燒進行了述說;對運行能效和風險進行了分析,并提出了改進措施。
關鍵詞:氣化細渣;摻燒;煤粉爐
1 背景
隨著科技發展,大型煤氣化技術在化工領域占著不可忽視的地位。而煤氣化產生的細渣處理也成了問題。細渣殘炭較高,不能直接進入水泥行業使用,需要找較大的堆場進行堆放處理。如果能回收將其殘炭燃燒利用,不僅可以減小堆場的空間使用,保護環境,還可以節約能源,提升工廠運行經濟性。本次摻燒在本廠2#鍋爐進行。2#鍋爐為240t/h煤粉鍋爐,配置3臺MPS中速磨機(2開1備)正壓直吹式制粉系統。本次摻燒過程A、B制粉系統運行,C制粉系統備用。在A磨煤機中摻燒。
2 摻燒過程
2.1 細渣分析
細渣全水分大于60%,分析數據見下表:
2.2 摻燒對比
本次摻混比例為5:1(正常燃料煤:氣化細渣)的煤,通過裝載機在圓形料場摻混后進入皮帶運輸至A煤倉;B煤倉為原使用的燃料煤;燃燒過程中,2#鍋爐實際摻燒比例約11:1(正常燃料煤:氣化細渣)。從5月9日上午上煤開始,至5月14日小夜班結束。其中,5月11日06:00-18:00因檢修停用;5月13日01:00-5月14日8:00因2#鍋爐A給煤機出口堵煤停用。
2.3 摻燒分析
①摻燒細渣,2#鍋爐噸蒸汽耗煤有輕微降低;②摻燒時,要熱備或啟動第三套制粉系統,制粉系統的電耗增加(磨煤機185kW,一次風機314kW);③摻混時,裝載機工作時間延長。每班向2#鍋爐A倉上混合煤約100-120t,鏟車額外增加作業時間約1h,增加柴油消耗約15-20L;④向鍋爐供煤運行時間延長。……