孫定煌
摘要:本文對(duì)某車型在海外市場(chǎng)發(fā)生發(fā)動(dòng)機(jī)高溫故障,造成發(fā)動(dòng)機(jī)損壞車輛不能行使的問題進(jìn)行分析,查明根本原因并給出相應(yīng)的解決對(duì)策,消除不良影響。
關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī);高溫;冷卻液;副水箱總成;開啟壓力
1? 背景
關(guān)于AS市場(chǎng)反饋發(fā)動(dòng)機(jī)高溫的問題,公司成立了專項(xiàng)攻關(guān)小組,對(duì)故障展開調(diào)查和分析,進(jìn)行了多輪次的整改(整改過程另有報(bào)告,本文不做詳細(xì)闡述,只是進(jìn)行總結(jié)性的回顧):
1.1 整改履歷
1.2 小結(jié)
①加注設(shè)備、副水箱配合尺寸、風(fēng)扇控制模塊、壓力蓋結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施實(shí)施后,故障率從2.36%,降低到0.51%,削減了78%,說明整改有效,短里程故障得到有效的遏制。
②2018年2月,120kPa副水箱壓力蓋子和ECU數(shù)據(jù)優(yōu)化(優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液溫度策略)切換后,故障率由0.51%,降至0.30%,削減41%,說明整改有效果。
③經(jīng)過5輪次的整改,發(fā)動(dòng)機(jī)高溫故障從整改前的2.36%降低至0.30%,下降了87%,整改效果明顯,但未能徹底消除故障。跟蹤18下半年至19年3月的故障情況,累計(jì)發(fā)生10例高溫故障反饋,通過統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)故障發(fā)生的里程變長(zhǎng),平均故障里程為35048km(整改前平均故障里程為8142km),最長(zhǎng)故障里程76549km。
發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)生高溫故障,會(huì)點(diǎn)亮組合儀表上高溫故障指示燈,警示駕駛員車輛需檢查維修,如果駕駛員及時(shí)停車報(bào)修,就不會(huì)造成發(fā)動(dòng)機(jī)損壞,但是如果駕駛員不注意,繼續(xù)行駛,會(huì)使發(fā)動(dòng)機(jī)直接報(bào)廢或者大修,導(dǎo)致客戶抱怨非常大。
2? 再次調(diào)查
為了分析是否還有其他未知的故障原因?qū)е掳l(fā)動(dòng)機(jī)高溫,再次到達(dá)AS市場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。
①調(diào)查31臺(tái)正常無故障的車輛(平均里程3.1萬km),檢查確認(rèn)副水箱冷卻液的情況(液位/顏色),結(jié)果如圖2。
小結(jié):
1)35%的車輛冷卻液顏正常,其余65%的車輛冷卻液異常,不符合要求。
2)9%車輛缺少冷卻液,23%的車輛冷卻液超上限且顏色異常,說明在車輛使用過程中,存在冷卻液減少的情況,且客戶沒有按要求正確補(bǔ)充冷卻液。
②現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)車輛普遍存在一個(gè)現(xiàn)象,即在發(fā)動(dòng)機(jī)倉(cāng)內(nèi),靠近副水箱通氣管下方的擋泥板上,均發(fā)現(xiàn)有水流的痕跡,94%的車輛都有這個(gè)現(xiàn)象,如圖4。
而這個(gè)位置剛好對(duì)應(yīng)副水箱上的通氣管的下方,分析是發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液從通氣管向外溢出造成。
現(xiàn)場(chǎng)排查過的高溫故障車輛,也都有這個(gè)現(xiàn)象,如圖5,只不過相比之下,高溫故障車輛的痕跡要嚴(yán)重得多。
小結(jié):根據(jù)這個(gè)現(xiàn)象,確認(rèn)車輛存在使用過程中冷卻液因溫度過高壓力增大而溢出的情況,如果沒有及時(shí)補(bǔ)充冷卻液,發(fā)動(dòng)機(jī)將因缺水造成冷卻不良,導(dǎo)致高溫故障的發(fā)生。
③更換31臺(tái)車中的4臺(tái)車輛的副水箱總成,測(cè)量副水箱總成蓋子的開啟壓力(標(biāo)準(zhǔn)120±14.7kPa),如表1。
小結(jié):
1)使用后副水箱總成壓力蓋開啟壓力失效或偏低。
2)副水箱總成蓋壓力失效,可能是有水垢或其他異物使蓋子空氣閥關(guān)閉不嚴(yán)導(dǎo)致,與使用的冷卻液有關(guān),將蓋子清洗后測(cè)量,開啟壓力為60kPa-90kPa,壓力不合格,蓋子使用后壓力衰減非常明顯。
④為了驗(yàn)證開啟壓力偏小的現(xiàn)象,更換5臺(tái)正常車輛的副水箱總成,分別與標(biāo)準(zhǔn)工裝(壓力蓋出廠開啟壓力檢測(cè)工裝)和副水箱本體配合,測(cè)量蓋子的開啟壓力(單位:kPa),如表2。
小結(jié):蓋子本身的開啟壓力(在標(biāo)準(zhǔn)工裝上測(cè)量)沒有問題,但是蓋與副水箱原狀態(tài)測(cè)量,壓力達(dá)不到要求(衰減約30kPa),說明副水箱總成在使用后的保壓性能不能滿足要求。
⑤調(diào)查結(jié)論:
1)AS車輛的冷卻液普遍都有異常,說明客戶沒有按要求使用冷卻液,存在加水的現(xiàn)象,加水會(huì)降低冷卻液的沸點(diǎn),增加發(fā)動(dòng)機(jī)高溫的風(fēng)險(xiǎn)。
2)副水箱總成在使用后副水箱蓋開啟壓力失效或衰減,在沒有壓力或壓力低的情況下,降低了冷卻液的沸點(diǎn),AS又是高原地帶,副水箱的保壓性能下降,就會(huì)降低冷卻液的沸點(diǎn),容易導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)高溫故障的發(fā)生。
3? 原因分析及整改對(duì)策
3.1 原因分析
通過調(diào)查確認(rèn),副水箱保壓性能失效,使用過程中冷卻液減少,是造成發(fā)動(dòng)機(jī)高溫故障的主要原因,因此對(duì)副水箱總成開啟壓力不良原因進(jìn)行分析。
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)由散熱器、電子風(fēng)扇、副水箱總成等部件組成。其功能是對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制冷卻,保證發(fā)動(dòng)機(jī)能始終處于最適宜的溫度狀態(tài)下工作,以獲得較高的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性及可靠性。
副水箱一般分溢流式和膨脹式兩種:
①溢流式副水箱:壓力閥不在副水箱上(一般在散熱器上),當(dāng)冷卻系統(tǒng)內(nèi)壓力過大時(shí)壓力閥被頂開,冷卻液流向副水箱以釋放壓力;冷卻系統(tǒng)內(nèi)壓力過小時(shí)形成負(fù)壓,將副水箱內(nèi)的冷卻液吸回散熱器內(nèi)。
②膨脹式副水箱:壓力閥在副水箱上,當(dāng)系統(tǒng)壓力過大時(shí)壓力閥被頂開,膨脹的水蒸氣通過排水管流向外部以釋放壓力。
本車型發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)為閉式強(qiáng)制水冷系統(tǒng),結(jié)構(gòu)示意圖如圖6。
冷卻液的加注口設(shè)在副水箱總成上,通過副水箱總成上的壓力蓋調(diào)整冷卻系統(tǒng)內(nèi)部的壓力,副水箱總成屬于膨脹式副水箱,也叫做膨脹水壺。
膨脹水壺本體和蓋的結(jié)構(gòu)及配合關(guān)系如圖7。
靠蓋子的橡膠墊與副水箱口密封,通過扣壓安裝方式建立壓力。在AS調(diào)查過程中還發(fā)現(xiàn),個(gè)別車輛的副水箱壺口變形,蓋子丟失,分析懷疑是高溫使副水箱產(chǎn)生變形導(dǎo)致。
研究副水箱總成的圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求較低,如開啟壓力,僅對(duì)壓力蓋單體的開啟壓力有要求,但是對(duì)蓋子和本體配合后即副水箱總成的開啟壓力沒有要求,且密封性能要求也很低,這不符合膨脹水壺的技術(shù)條件要求。
為了進(jìn)一步驗(yàn)證,把副水箱總成按照膨脹水壺的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行高溫恒壓試驗(yàn),實(shí)際試驗(yàn)1小時(shí)后,就已經(jīng)觀察到副水箱本體已經(jīng)鼓起變形,壺口變形(橢圓),如圖8,實(shí)測(cè)氣密性不合格,不符合膨脹水壺的標(biāo)準(zhǔn)要求。
經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,在用的副水箱總成是按照溢流式水箱的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),也就是說副水箱總成是按溢流式水箱的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),但是作為膨脹水壺的功能使用。
由于膨脹水壺在工作中要參與冷卻系統(tǒng)的循環(huán),承受高溫、高壓的作用,對(duì)使用條件的要求遠(yuǎn)高于溢流式水箱,因此,設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的偏低,使用中副水箱總成有可能高溫變形、橡膠老化、壺口變形等因素的影響,造成冷卻系統(tǒng)保壓性能不穩(wěn)定,達(dá)不到使用技術(shù)要求,表2數(shù)據(jù)就是最好的證明,加之AS又是屬于高原地區(qū)(平均海拔1600m),且AS客戶開車的習(xí)慣比較粗暴,又不按要求使用正規(guī)的冷卻液,在這些因素的綜合作用下,使得個(gè)別車輛發(fā)生發(fā)動(dòng)機(jī)高溫的故障。
3.2 整改措施
按照膨脹水箱總成的標(biāo)準(zhǔn)重新對(duì)副水箱總成進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,提高材料等級(jí)及試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)提高副水箱蓋的開啟壓力到140kPa(經(jīng)過評(píng)估和驗(yàn)證,140kPa這個(gè)壓力對(duì)整車?yán)鋮s系統(tǒng)的零部件性能及可靠性能沒有影響,可行,評(píng)估過程在此不展開論述),以便提高冷卻液的沸點(diǎn),更好地適應(yīng)AS高原氣候。
新狀態(tài)副水箱總成其結(jié)構(gòu)原理圖如圖9,蓋子和本體為螺紋連接,密封靠蓋子的“O型圈”與壺口過盈配合密封,壓力由蓋子上的閥門建立,保壓性能穩(wěn)定可靠。
3.3 整改效果驗(yàn)證
①熱浸工況對(duì)比驗(yàn)證:整改前和整改后的副水箱總成分別裝在2臺(tái)試驗(yàn)車上(SS-1921車裝整改前的副水箱,SS-1920車裝整改后副水箱),在AS進(jìn)行熱浸工況試驗(yàn)(模擬AS使用惡劣的工況),觀察副水箱總成中冷卻液的液位變化,對(duì)比確認(rèn)整改效果。
1)整改前的副水箱總成在試驗(yàn)過程中冷卻液液面逐漸上升,直到漲滿整個(gè)副水箱總成,最終冷卻液從通氣管處溢出,如圖10。
2)整改后的副水箱總成在試驗(yàn)過程中,液面始終保持在正常的位置不變,冷卻液無益處現(xiàn)象,如圖11。
②實(shí)車驗(yàn)證:整改后的副水箱總成,更換在AS市場(chǎng)故障車輛上進(jìn)行跟蹤確認(rèn),截止發(fā)稿時(shí),最長(zhǎng)里程行駛了約8萬公里,冷卻液沒有減少,沒有再發(fā)生高溫的故障。
通過熱浸工況試驗(yàn)對(duì)比驗(yàn)證以及裝車實(shí)車驗(yàn)證,效果良好,整改有效。
4? 總結(jié)
投放AS市場(chǎng)的車型在國(guó)內(nèi)早已量產(chǎn)多年,沒有發(fā)生過類似AS市場(chǎng)的高溫故障。因此AS發(fā)生故障后,沒有經(jīng)驗(yàn)可借鑒,在調(diào)查分析的過程中沒有從副水箱總成的結(jié)構(gòu)方向去考慮,致使前5輪整改都沒有對(duì)其進(jìn)行改善,經(jīng)過不斷地總結(jié)和積累,最終從根本上解決了問題。希望通過此次故障的分析,對(duì)公司投入海外市場(chǎng)的其他車型起到借鑒作用,避免犯經(jīng)驗(yàn)主義錯(cuò)誤,只有經(jīng)過在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行充分的適應(yīng)性試驗(yàn)驗(yàn)證,才能避免問題的發(fā)生。
參考文獻(xiàn):
[1]關(guān)文達(dá).汽車構(gòu)造[M].四版.機(jī)械工業(yè)出版社,2016.
[2]企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),膨脹水壺技術(shù)條件.
[3]豐加兵.淺談康明斯KAT38-C發(fā)動(dòng)機(jī)高溫原因及解決辦法[J].內(nèi)燃機(jī)與配件,2019(10):42-43.