薛智勇


摘要:為解決COMAS氣流干燥機出料煙絲含水率不穩定等問題,提高進入氣流干燥機的蒸汽干度。對管道和閥門保溫處理,減少蒸汽帶水,同時增加一臺高效汽水分離器,提高蒸汽干度。以某一生產牌號為對象,對改進前后出料含水率進行比較,結果表明:煙絲含水率標偏由0.31%降為0.25%。該技術可為保證氣流烘絲機出料含水率穩定提供支持。
關鍵詞:氣流干燥機;出料煙絲含水率;蒸汽干度
COMAS氣流干燥機是卷煙生產中廣泛使用的干燥設備,通過特殊的塔式結構,將高溫工藝氣體通入干燥段,使得煙絲在極短的時間內與工藝氣體充分接觸從而干燥去濕,使煙絲卷曲膨脹干燥并達到要求的含水率。
一、存在問題
由于生產過程中COMAS氣流干燥機干燥煙絲的時間較短,來料流量、來料含水率、蒸汽質量等都對出口煙絲含水率產生影響,目前來料流量和來料含水率等均采取有效的方法控制。但由于氣流干燥機蒸汽使用方式為蒸汽直噴,與物料直接接觸,因此蒸汽中含水量的多少直接影響了出口煙絲含水率的高低,也使得出口含水率產生波動。改善前,對某一生產牌號6月份生產過程中氣流烘絲出口水分數據進行統計,發現烘后葉絲水分標偏為0.31%,發現目前設備的運行狀態并不能滿足葉絲干燥工序的含水率要求。
二、問題分析
一:正常生產中,蒸汽輸送系統的散熱損失存在蒸汽的輸送系統中,即使經過保溫的輸送管道,由于環境溫度較低,以及鍋爐負荷的變化,在蒸汽輸送的過程中總是存在一定的散熱損失,這是不可避免的。特別是現場有未保溫的閥門及管道,會極大的增加其散熱損失, 增加下游蒸汽帶水量,降低下游設備蒸汽干度,影響產品帶水率。由于閥門表面積難以測量,根據工程實踐經驗,閥門散熱當量長度相當于同口徑 1m 管道。下圖為對某現場 DN50 截至閥未裝保溫夾套與裝有保溫夾套的閥門表面溫度對比。對于閥門散熱損失而凝結的冷凝水量計算,可參考高等教育出版社楊世銘編寫的《傳熱學》(第四版)第 11 頁的例題。本報告以現場實測溫度為例,未保溫閥表面溫度為175°C,保溫后閥表面溫度為45°C,做相關的冷凝水量計算,如下所示:
由上述可以看出,即使對于 DN50 的閥門來說,不保溫產生的冷凝水量是保溫的 10 倍以上,對于蒸汽干度的影響較大,這也是導致現場設備使用的蒸汽帶水的原因之一。
二:停機時設備和管道積水工廠設備停機時,管道及設備內的蒸汽就會變成冷凝水。而且預熱時,蒸汽需加熱管道及設備,產生的冷凝水較多。如果沒有將這些冷凝水排掉,那么這些冷凝水就會進入設備。
三:上游供應的蒸汽帶水,外供蒸汽由于管道輸送距離等因素,導致制絲車間蒸汽帶水嚴重。
氣流干燥機作為煙絲線最后一道工序,其上游蒸汽帶水對產品的影響較大;計算如下所示:
干燥機直噴蒸汽壓力3.5barg(蒸發焓2115kj/kg;水焓624kj/kg);
假設氣流干燥機需求熱量210kW
計算干飽和蒸汽耗量:210 * 3600/(2115 + 624) = 276kg/h
假設實際蒸汽干度為85%;
計算實際蒸汽耗量:210 * 3600/(2115 * 0.85 + 624) = 312kg/h
由此可以發現,當蒸汽干度降低時,單位時間輸入的熱量也會降低,影響干燥機出口煙絲的溫度和含水率。
三、改進方法
一:在氣流干燥機前增加1套高效汽水分離 。
二:蒸汽管道閥門安裝保溫,考慮到閥門需要經常維護的情況。常規的保溫在每次維護后都將損壞,維護成本高,建議使用可拆卸式保溫夾套對未保溫的蒸汽閥門保溫,其有優點如下: 保溫效果可以達到傳統保溫的效果;易拆卸,方便維護;可反復使用,節省維護成本。
四、效果驗證
通過改進后,對8月份同一牌號的烘絲機出口水分數據進行統計分析,發現烘 絲機出口水分的穩定性達到了預期效果,煙絲含水率標偏由0.31%降為0.25%。
五、結論
通過對COMAS氣流干燥機蒸汽系統管道閥門進行保溫和增設高效汽水分離器,有效減少蒸汽中的冷凝水,提高蒸汽干度,使得烘絲機出口水的穩定性得到了有效提高。