劉振宇 吳 清
(1.上海鐵路局集團公司南京動車段 江蘇 南京 210012 ;2.上海鐵路局集團公司合肥機務段 安徽 合肥 230000)
(一)側門排水槽介紹。CRH2型動車組的側門采用電控氣動內藏式側拉門的方案,具有結構簡單、穩定可靠的優點。側門下部設置了金屬覆蓋的滑槽[1],兼具了排水與密封的功能。側門在左右平移的過程中,門的下沿始終與滑槽在垂直方向上保持著5mm以上的間隙,確保不會發生相互摩擦。
(二)內藏式側拉門介紹。內藏式側拉門主要實現兩個功能:1.門扇的打開與關閉,保證旅客上下列車;2.門扇與車體壓緊,確保列車運行過程中車廂的氣密性。其中門扇的打開與關閉是通過上部驅動氣缸實現的,該氣缸為雙作用氣缸,通過一端進氣另一端排氣實現活塞桿的左右平移[2]。門扇的壓緊通過分布在兩側的四個液壓缸實現,當旋轉“關車門安全”旋鈕時,四個液壓缸的活塞伸出,并將門扇頂在門框上,實現壓緊密貼。
(三)故障分析。動車組上線運行過程中,存在旅客的小件物品不慎掉落的情況。隨著列車運行時的震動,小件物體可能會滾動進入排水槽與門扇下沿之間的間隙,阻礙門扇的左右移動,造成車門無法正常的打開與關閉。
本設計提出了一種固定安裝在排水槽上的液壓阻障器,通過在客室地板平面上補償排水槽與門扇間的間隙,達到阻止障礙物滑入排水槽的目的,從而有效控制側門在線上發生異物卡滯無法開關的故障。
液壓阻障器主要包括底座、頂蓋、毛刷、液壓缸四個部分,其中液壓缸與門兩側的壓緊缸串聯,可實現門壓緊時阻障器的毛刷同步向外移動,當門未壓緊時毛刷在液壓缸的自復位作用下縮回,有效做到補償間隙的目的。
(一)阻障器基本結構。阻障器的本體結構可分為三部分,分別為底座、頂蓋以及毛刷。如圖1所示,為阻障器本體的爆炸圖。

圖1 阻障器爆炸圖
1.底座部分。該部分通過下部的螺栓直接固定在排水槽的底部,上部與通過兩個螺栓孔與頂蓋固定,在兩側開有長度為10.5mm的方形槽,對毛刷起到固定移動路徑和支撐運動的作用。方槽上部有長度為5mm的槽口,用于毛刷部件的安裝。
2.毛刷部分。本部分為座固定的一排尼龍毛刷,部分寬度為9mm,毛刷部分長度為11mm。通過毛刷補償排水槽與門扇的間隙。座的兩端有焊接的驅動桿,分別與兩側的液壓缸連接。
因門扇在關閉狀態下存在壓緊與釋放兩種狀態,門在釋放狀態下與排水槽上沿間隙為21mm;門在壓緊狀態下與排水槽上沿間隙為31mm。毛刷可在液壓缸的推動作用下移動9mm,保持與門扇的距離在1-2mm,實現間隙的動態補償。
3.頂蓋部分。頂蓋的厚度為2mm,前端分別有兩個M3沉頭孔,用于固定底座的兩端;后端為六個沉頭孔,直接固定在客室地板上。在頂蓋兩側分別有兩個長度為5mm,寬度為2mm的凸臺,用于補充底座的槽口,使毛刷驅動桿的滑道密閉。
(二)控制原理
1.電路原理。以E02型車1車1位門為例,發出關門指令后,142Z線加壓使DVCR1得電,常閉觸點斷開,DVR12與DVR11失電,DV11變為非勵磁狀態,門扇關閉并通過機械接觸閉合DS1,145A線加壓使DIRR11得電,常開觸電閉合;當需要壓緊時,右旋“關車門安全”DLS,33COR得電常閉觸點斷開,30DLR失電,常閉觸點閉合,使DV12電磁閥的得電,增壓缸的進氣口壓力增大,直到達到規定的壓力觸發PS1壓力傳感器,使DPSR1得電實現自鎖,門扇持續壓緊。伴隨門扇向門框運動,毛刷在液壓缸的推動作用下向門扇方向運動,保證間隙的補償效果。
2.氣路原理。如圖2所示為內藏式側拉門的氣路失意圖。當DPSR1得電時,即SJ-3P電磁閥導通,壓縮空氣對AL-4增壓缸的氣腔施加壓力,推動油壓腔運動,通過兩側活塞面積不同實現增壓。液壓油推動四個壓緊缸的活塞桿伸出,將門扇與門框壓緊密貼。
在本設計中,分別在左右兩側的液壓缸下各串聯一個液壓缸,新串聯的液壓缸的活塞桿分別與毛刷兩側的驅動桿連接,可實現毛刷的前后移動。

圖2 氣路示意圖
動車組的側門對列車線上運行的正點率有著十分顯著的影響,本項目僅針對異物卡滯故障提出了一種改進方案,希望能為降低故障率起到積極作用,也希望可以為解決側門或同類問題提供一種思路。
同時,本設計還存在很多問題,如毛刷驅動桿滑槽的摩擦問題、驅動桿及底座的強度問題等都有待進一步地探討,希望在以后的工作中逐步改進或改良。