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某汽輪機大修后啟動過程中出現振動的原因分析

2020-09-26 11:26:21于鵬杰梁文杰
機電信息 2020年23期
關鍵詞:汽輪機振動

于鵬杰 梁文杰

摘要:針對某電廠汽輪機組在大修后的啟動過程中出現的振動現象,進行了原因分析,確定由油膜渦動引起,并提出了相應的處理方法。

關鍵詞:汽輪機;振動;油膜渦動

1 振動現象描述

某機組經過汽輪機通流改造后,于2020年7月9日啟動沖轉,現場共沖轉9次,在前8次沖轉過程中,均出現了因某個軸承振動大而打閘停機的情況,在經過最后第9次沖轉后,機組帶負荷運行至今。該機組啟動過程中軸承的振動現象統計如表1所示。

筆者借助頻譜圖進行分析,前8次沖轉過程中的振動頻率均為工頻,判斷機組振動大的原因是汽輪機發生了明顯的動靜碰磨。在汽輪機沖轉至3 000 r/min后,3#和4#軸承出現了22.5 Hz左右的低頻分量,3#軸振在第4次沖轉過程中最大振動值曾超過200 μm,其中低頻分量的最大波動值為120 μm。自第5次沖轉開始,4#軸承的低頻分量基本消失,3#軸承的低頻分量時有時無,但波動量不超過30 μm。當機組升負荷至800 MW以上時,2#軸承振動的0~17.5 Hz低頻分量明顯增加,其工頻波動值僅為20~40 μm,通頻振動值約為80 μm。

2 振動原因分析

2.1? ? 動靜碰磨

筆者利用頻譜圖進行分析,除第4次3#、4#軸承軸振曾因為低頻分量的增大而明顯增大外,其他幾次停機前振動急劇上升(非突變)的頻譜特征類似,均是以工頻為主,振動值上升時其振動相位同時發生變化。

該現象是由汽輪機動靜碰磨導致的熱彎曲引起。該機組經歷改造后啟動,在初始運行中經歷了冷態向熱態的變化,動靜結構的間隙產生變化,如果間隙消失,就會發生動靜碰磨現象。當發生動靜碰磨時,轉子摩擦的部位會發熱,從而導致轉子出現熱彎曲,彎曲轉子會繼續與靜止部件碰磨,如此循環使轉子的熱彎曲更加嚴重從而產生較大的振動。碰磨發生的位置一般在動靜間隙較小的汽封、軸封、油擋等位置。從汽輪機2020年7月13日至今的運行數據來看,各軸承的工頻振動在相同參數時已經基本穩定,證明動靜碰磨現象較為輕微。

2.2? ? 3#軸承振動

汽輪機在3 000 r/min定速后,3#和4#軸承出現了22.5 Hz左右的低頻分量,3#軸振在第4次沖轉過程中的振動最大值曾超過200 μm,其中低頻分量最大波動值達120 μm。自第5次沖轉開始,4#軸承的低頻分量基本消失,3#軸承的低頻分量時有時無,但波動量不超過30 μm,有如下振動特征:

(1)振動具有波動性,振動幅值不能維持穩定,在一定范圍內波動,波動量在20 μm左右。

(2)振動波動主要由22.5 Hz的低頻分量引發,為工頻的0.45倍,振動放大前后工頻基本保持不變。汽輪機軸承振動標準如圖1所示。

(3)振動發生時,軸心軌跡呈現明顯的渦動特征,渦動方向為正進動;軌跡形狀和位置在多個循環內會發生改變。

(4)轉速下降后,渦動很快消失,與轉速關系密切。

由以上振動特征可以看出,這是一個較為典型的自激振動現象。針對汽輪機來說,這種自激振動主要包括摩擦渦動、汽流激振和油膜渦動(振蕩)。

汽輪機在前期運行中確實有比較明顯的摩擦跡象,但渦動現象是在達到3 000 r/min定速后才發生,而且摩擦渦動有一個顯著特征是渦動軌跡為反進動方向,因此可以排除摩擦渦動引發的振動。根據汽流激振的故障機理,此類故障主要發生在高負荷、大流量工況下,這顯然與本次工況不符,可以排除該原因。油膜渦動易發于高速輕載的軸承,主要與轉子轉速有關,渦動軌跡為正進動,這些都與本次振動故障特征相符合。汽機工作轉速為3 000 r/min,并沒有達到或超過2倍臨界轉速,僅僅表現為油膜渦動而不會發展為油膜振蕩,因此該振動故障原因可歸結為油膜渦動。

中壓轉子的支撐軸承為6瓦塊可傾瓦軸承,可傾瓦軸承每個瓦塊都能形成收斂的油楔,在不考慮瓦塊慣性和支點處摩擦的情況下,每個瓦塊的支反力都通過支點和軸頸中心,即總保持與外載荷交于一點,這樣就不會產生一個使軸頸渦動的切向分力。針對可傾瓦軸承的這一特點,如果瓦塊擺動受限,就會導致此瓦塊的支反力不能通過軸承中心,產生使轉軸渦動的分力。瓦塊擺動受限的原因有瓦塊卡澀、支點變形和瓦塊幾何干涉,另外一種可能原因是頂軸油管路松動或岀現裂紋導致壓力油滲漏。壓力油滲漏可導致下瓦塊油膜動壓分布脫離正常工作范圍,進而導致轉軸渦動的產生。

此外,3#軸承的工頻隨負荷增大而增大,在空負荷3 000 r/min情況下的工頻波動值約為45 μm,在1 000 MW時的工頻波動值約為90 μm。前期存在動靜碰磨,造成空負荷3 000 r/min情況下的工頻不穩定;帶負荷運行過程中,筆者注意到3瓦軸振隨負荷増加整體呈上漲趨勢,但與負荷不是完全線性相關系,對于3瓦振動情況需在大負荷變動工況繼續觀察,如空負荷3 000 r/min情況下與帶負荷運行后3#軸承振動幅值相位變化量的重復性較好,可考慮采用現場動平衡手段加以改善,具體方案需進一步收集振動數據來確定。

3 結語

根據該汽輪機2020年7月13日至今的運行情況可知,3#軸承振動波動量在20~30 μm,其他軸振動值基本穩定,機組可以連續運行,在具備停機條件時,對3#軸承進行翻瓦檢查,消除可能存在的接觸不良、碰磨、卡澀等問題。

[參考文獻]

[1] 張學延,張衛軍,何國安.火電廠旋轉機械振動診斷及之治理技術[M].北京:中國電力出版社,2019.

[2] 潘高峰,方浴宇.汽輪機振動波動的原因分析及診斷[J].中國設備工程,2012(5):65-67.

收稿日期:2020-07-27

作者簡介:于鵬杰(1986—),男,山東煙臺人,工程師,從事汽輪機檢修管理工作。

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