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某蓄能電廠調(diào)速器測壓閥改造分析探討

2020-10-09 06:43:14沈華哲王志楠胡德江
水電站機電技術(shù) 2020年9期
關(guān)鍵詞:動作

沈華哲,王志楠,胡德江

(南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司檢修試驗分公司,廣東 廣州511400)

0 概述

水輪機調(diào)速器的基本任務(wù)是維持進入水輪機的水能與發(fā)電機輸出的電能平衡,維持水輪機輸出的電能頻率恒定,即在電網(wǎng)中參與一次調(diào)頻[1],據(jù)國內(nèi)20世紀(jì)80年代末統(tǒng)計資料表明,調(diào)速器機械、液壓系統(tǒng)故障約占調(diào)速器故障的60%以上[2]。

調(diào)速器系統(tǒng)測壓閥是調(diào)速器空放系統(tǒng)的主要部件之一,在機組運行中,主要作用是調(diào)整系統(tǒng)壓力,根據(jù)油罐壓力自動切換空載/負(fù)載狀態(tài),以保證調(diào)速器壓力油罐壓力值在恒定范圍內(nèi),因此,測壓閥的穩(wěn)定性和可靠性對機組的穩(wěn)定運行具有十分重要的作用。此前,由于測壓閥自身結(jié)構(gòu)等原因,多次導(dǎo)致該電廠機組開、停機失敗,甚至跳機等后果,因此,對該電廠調(diào)速器測壓閥的改造非常必要。

目前,針對此前調(diào)速器測壓閥卡澀故障統(tǒng)計分析原因,主要有:

(1)測壓閥的調(diào)整彈簧過長,作用力與閥針不在同一中心線上,再加上采用3根彈簧進行調(diào)整,使得彈簧作用力易發(fā)生傾斜,閥針受力不豎直,增加閥針上下活動的阻力。

(2)異物進入測壓閥閥針,使閥芯不能自由活動或閥芯中心油孔堵塞。

(3)測壓閥長期運行后,閥芯和閥針工作面磨損,配合不佳[3]。

針對該蓄能電廠A廠調(diào)速器測壓閥卡澀原因,從結(jié)構(gòu)上對調(diào)速器的測壓閥進行了研究,初步提出改造方案。

1 測壓閥結(jié)構(gòu)特點及工作原理

測壓閥結(jié)構(gòu)(見圖1):由外殼、中間活塞及閥芯、彈簧構(gòu)成。

測壓閥動作壓力:6.2~6.4MPa。

1.1 空放系統(tǒng)負(fù)載時測壓閥工作原理

當(dāng)工作油壓下降到設(shè)定值時(6.2MPa),作用在閥芯上端面的壓力不足以克服彈簧的收縮力,閥芯在彈簧力的作用下逐步上升到上限位置。這時,壓力油通過閥芯的上油孔與中間油孔再經(jīng)過中間活塞的傾斜油孔到達上閥盤的上腔,使中間活塞向下運動到下限位置。中間活塞下降到下限位置時,其下閥盤打開連通空載閥壓力油的通道,壓力油到達空載閥接力器關(guān)閉腔,使空載閥關(guān)閉,實現(xiàn)補油。

1.2 空放系統(tǒng)空載時測壓閥工作原理

當(dāng)工作油壓高于設(shè)定值時(6.4MPa),油壓作用于閥芯的上端面,使其克服彈簧的收縮力,處在下限位置;此時,中間活塞上閥盤的上腔通過閥芯的中間油孔和下油孔接通排油,中間活塞處在上限位置,同時,中間活塞的下閥盤封閉連通空載閥壓力油的通道,使空載閥開啟,油泵空載。

圖1 測壓閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)

2 新型測壓閥結(jié)構(gòu)及工作原理

由于該蓄能電廠B廠測壓閥的結(jié)構(gòu)與A廠測壓閥結(jié)構(gòu)及工作原理基本相同,并且B廠自投產(chǎn)以來調(diào)速器測壓閥工作穩(wěn)定,所以研究將A廠測壓閥換型為B廠測壓閥。

但是由于B廠調(diào)速器測壓閥的輸出與A廠的相反,即當(dāng)調(diào)速器系統(tǒng)油壓低于6.2MPa需要補油時,B廠測壓閥的輸出為排油,而A廠測壓閥此時的輸出應(yīng)為壓力油;當(dāng)調(diào)速器系統(tǒng)油壓高于6.4MPa停止補油時,B廠測壓閥的輸出為壓力油,而A廠測壓閥此時的輸出應(yīng)為排油。為了能滿足A廠測壓閥的輸出要求,需要在測壓閥與空載閥之間加裝1個液壓二位三通換向閥(見圖2)。

當(dāng)工作油壓下降到設(shè)定值時,作用在閥芯下端面的壓力不足以克服彈簧的彈力,使得測壓閥閥芯下移,隔斷壓力油進入換向閥,使得換向閥下端面沒有壓力克服彈簧的彈力,換向閥閥芯下移,壓力油到達空載閥接力器關(guān)閉腔,使空載閥關(guān)閉,實現(xiàn)補油。

圖2 新型測壓閥液壓回路

當(dāng)工作油壓高于設(shè)定值時,油壓作用于閥芯的下端面,使其克服彈簧的彈力,使得測壓閥下端油路接通,從而使壓力油進入換向閥下端面,克服彈簧彈力,使得換向閥閥芯上移,隔斷壓力油從換向閥進入空放閥上腔,使空載閥開啟,油泵空載。

3 測壓閥改造后調(diào)試

測壓閥改造完成后,進行調(diào)試并調(diào)整測壓閥動作壓力。實際測量動作壓力區(qū)間為6.094MPa(空載轉(zhuǎn)負(fù)載)~6.4MPa(負(fù)載轉(zhuǎn)空載)。調(diào)整時壓力測量采用的為壓力校驗儀,調(diào)整后3次動作壓力在調(diào)整的壓力區(qū)間均保持穩(wěn)定動作,動作壓力調(diào)整完成后,由運行人員將油位補充至接近EB油位,壓力調(diào)整為6.4MPa。

3.1 壓力油罐自動補氣原因分析

該蓄能電廠機組大修后進行多次升速試驗,1月21日,機組升速實驗過程中發(fā)現(xiàn)調(diào)速器壓力油罐先后出現(xiàn)5次自動補氣過程(見表1),并且后續(xù)在1月22日~1月25日的調(diào)試開機過程中,多次出現(xiàn)壓力油罐油位低于油位報警現(xiàn)象。

該過程初步分析,改造后新型測壓閥存在動作異常的現(xiàn)象從而導(dǎo)致無法在6.4MPa切換至空載致使油位一直上升至EB高油位,導(dǎo)致BS補氣電磁閥對壓力油罐進行補氣。

為驗證這一判斷,在1月22日~1月25日機組調(diào)試開機過程中,由運行人員將壓力油罐油位補充至接近EB油位,壓力調(diào)整為6.4MPa,并且由自動化人員配合,使用錄波儀對壓力油罐內(nèi)部壓力進行監(jiān)測,觀察并記錄新測壓閥切換空/負(fù)載動作壓力及動作區(qū)間(見表1),測得新測壓閥切換空/負(fù)載壓力動作不穩(wěn)定,動作區(qū)間最大為0.46MPa,最小區(qū)間為0.18MPa,同時切換空載動作壓力最大值高達6.51MPa,壓力大于6.4MPa切換空載的次數(shù)達6次之多。

表1 新測壓閥切換空/負(fù)載動作壓力

結(jié)合以上結(jié)果查看該蓄能電廠Eventlog事件跟蹤分析系統(tǒng),1月25日進行機組調(diào)試開機過程中,壓力油罐出現(xiàn)EB高油位報警信號,并且此時BS補氣電磁閥對壓力油罐進行補氣(見表2)。故可以判斷當(dāng)壓力油罐壓力大于6.4MPa時,由于新測壓閥沒有及時切換空載進行排油,使得油泵持續(xù)向壓力油罐充油,以至于油位高于EB油位線,從而導(dǎo)致BS補氣電磁閥對壓力油罐進行補氣。

表2 Eventlog事件跟蹤

3.2 壓力油罐CF低油位原因分析

1月22日~1月25日機組調(diào)試開機過程中,多次出現(xiàn)壓力油罐油位低于CF油位報警現(xiàn)象。

1月29日,機組泵工況調(diào)試開機,由自動化人員配合,使用錄波儀對壓力油罐內(nèi)部壓力進行監(jiān)測,觀察并記錄新測壓閥切換空/負(fù)載動作壓力及動作區(qū)間,并監(jiān)測壓力油罐油位變化情況,在此期間,分別出現(xiàn)2次高油位報警信號和六次CF低油位報警信號,并且在第1次高油位報警信號出現(xiàn)后沒有伴隨出現(xiàn)低油位報警信號,而在第2次高油位報警信號出現(xiàn)后,在隨后的一段時間內(nèi),伴隨出現(xiàn)6次低油位報警信號,根據(jù)錄播儀記錄的錄波波型以及該蓄能電廠Eventlog事件跟蹤分析系統(tǒng),對此次調(diào)試過程中壓力油罐出現(xiàn)的CF低油位報警信號進行分析。

查看該蓄能電廠Eventlog事件跟蹤分析系統(tǒng),第1次高油位報警信號出現(xiàn)在1月29日00:43,查看對應(yīng)時間錄波,此時測壓閥動作區(qū)間為6.32(負(fù)載)~6.52MPa(空載),并且在此后出現(xiàn)第2次高油位報警信號之前,測壓閥動作區(qū)間均在0.2MPa左右(見表3)。第2次高油位出現(xiàn)在1月29月01:16,并在此后2個h內(nèi)伴隨出現(xiàn)6次低油位報警信號,查看錄波儀錄波,6次出現(xiàn)低油位報警信號時測壓閥動作區(qū)間均在0.4MPa左右范圍內(nèi)(見表3)。

表3 新測壓閥切換空/負(fù)載動作壓力

根據(jù)壓力油罐BS自動補氣原因分析,查看該蓄能電廠Eventlog事件跟蹤分析系統(tǒng),出現(xiàn)2次高油位位報警信號后,隨后BS電磁閥對壓力油罐進行2次自動補氣,壓力油罐氣體增多,故導(dǎo)致壓力油罐內(nèi)油位與所對應(yīng)的油罐壓力發(fā)生改變,即在相同油罐壓力下,補氣后油罐油位低于初始狀態(tài)油罐油位。故測壓閥動作區(qū)間對應(yīng)油位也會隨之整體下降。第1次由于測壓閥動作值大于6.4MPa時未及時切換空載,導(dǎo)致油位持續(xù)上升,BS補氣電磁閥進行補氣,當(dāng)壓力升至6.52MPa時,測壓閥切換空載,停止充油,油罐油位和壓力隨機組各用戶用油而同時下降,由表3可見,第1次高油位報警信號出現(xiàn)后,此后幾次測壓閥動作區(qū)間均不超過0.2MPa,故當(dāng)油位和壓力下降時,油位尚且不能達到CF油位以下時,油罐壓力已經(jīng)到達測壓閥切換負(fù)載壓力值,測壓閥成功切換負(fù)載對油罐充油。故壓力油罐第1次出現(xiàn)高油位時沒有伴隨出現(xiàn)低油位報警信號。

第2次出現(xiàn)高油位現(xiàn)象時,測壓閥動作跟第1次狀態(tài)相似,均為測壓閥切換空載壓力值增大導(dǎo)致,壓力油罐進行了第2次自動補氣,此時油罐內(nèi)氣體進一步增多,油罐油位對應(yīng)相同壓力值進一步有所下降,由表3可見,第2次出現(xiàn)高油位報警信號時,測壓閥動作區(qū)間增大,基本保持在0.4MPa區(qū)間左右,由于相同壓力下,此時油位相對于充氣前有所下降,測壓閥動作區(qū)間對應(yīng)油位也會隨之整體下降,故當(dāng)測壓閥空載時,油罐油位和壓力隨機組各用戶用油而同時下降,由于此時測壓閥動作區(qū)間增大,當(dāng)油位低于CF油位線以下時,油管內(nèi)壓力值尚未達到測壓閥切換負(fù)載的動作值,無法切換負(fù)載,使得油位持續(xù)下降,故機組出現(xiàn)CF低油位報警信號。

4 結(jié)論

對該蓄能電廠調(diào)速器測壓閥改造后不滿足機組穩(wěn)定運行的原因進行分析,認(rèn)為:

(1)參考多次監(jiān)測數(shù)據(jù),由于新型測壓閥切換空/負(fù)載動作值不穩(wěn),在壓力油罐壓力大于6.4MPa時不能及時切換空載,導(dǎo)致壓力油罐高油位報警,觸發(fā)補氣電磁閥自動補氣,是此次改造失敗的主要原因。

(2)由于新型測壓閥動作區(qū)間在0.2~0.4MPa左右之間變化不穩(wěn)定,導(dǎo)致壓力油罐油位在低于CF油位時仍不能切換負(fù)載,導(dǎo)致出現(xiàn)低油位報警,也是此次改造失敗的另一個重要原因。

水輪機調(diào)速器作為水電廠重要的控制設(shè)備之一,其可靠性是至關(guān)重要的,在進行設(shè)備改造的過程中,不但要進行廣泛的調(diào)查研究,選好設(shè)備的型號,而且還要對設(shè)計廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品仔細(xì)研究分析,根據(jù)自身特點,努力完善其功能,進一步提高運行可靠性,從而達到最終實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的[4]。

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